final report - TTP Digital Library

advertisement
FINAL REPORT
PELATIHAN TEKNIS EFISIENSI ENERGI
DI PDAM KABUPATEN GRESIK
KERJASAMA :
ETC
ESP
MLD
PDAM KABUPATEN GRESIK
AKADEMI TEKNIK TIRTA WIYATA
October, 2009
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ............................................................................................................................................................. 1
DAFTAR GAMBAR .............................................................................................................................................. 2
DAFTAR TABEL ................................................................................................................................................... 3
DAFTAR ISTILAH ................................................................................................................................................ 6
RINGKASAN ........................................................................................................................................................... 7
1.
2.
3.
4.
PENDAHULUAN ....................................................................................................................................... 11
1.1
LATAR BELAKANG .............................................................................................................................. 11
1.2
TUJUAN ................................................................................................................................................... 11
1.3
RUANG LINGKUP KEGIATAN ........................................................................................................ 11
1.4
METODOLOGI ...................................................................................................................................... 12
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA SEKUNDER ........................................... 13
2.1
SPESIFIKASI POMPA DAN MOTOR ................................................................................................ 14
2.2
KONSUMSI DAN BIAYA ENERGI.................................................................................................... 17
2.3
PRODUKSI AIR ...................................................................................................................................... 20
PENGUKURAN LAPANGAN (DATA PRIMER) ....................................................................... 20
3.1
PERPOMPAAN UNIT LEGUNDI ...................................................................................................... 22
3.2
PERPOMPAAN UNIT CERME............................................................................................................ 24
3.3
PERPOMPAAN UNIT KRIKILAN ...................................................................................................... 27
3.4
PERPOMPAAN INTAKE LEGUNDI ................................................................................................. 28
3.5
PERPOMPAAN UNIT SEGOROMADU .......................................................................................... 29
ANALISIS DAN PEMBAHASAN DATA ....................................................................................... 32
4.1
UMUM....................................................................................................................................................... 32
4.2
ANALISIS DAN PEMBAHASAN DATA........................................................................................... 34
5.
KENDALA – KENDALA YANG DIHADAPI ................................................................................ 56
6.
KESIMPULAN ................................................................................................................. 57
7.
REKOMENDASI DAN PELUANG PENGHEMATAN ENERGI ................................ 58
1
October, 2009
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Data nameplate motor pompa 3 Krikilan ........................................................................... 15
Gambar 2. Grafik Konsumsi Energy Bulanan Unit Legundi .................................................................. 17
Gambar 3. Grafik Konsumsi Energy Bulanan Unit Cerme ................................................................... 18
Gambar 4. Grafik Konsumsi Energy Bulanan Unit Krikilan .................................................................. 19
Gambar 5. Grafik Konsumsi Energy Bulanan Unit Segoromadu .......................................................... 19
Gambar 6. Skematik perpipaan PDAM Kab. Gresik ............................................................................. 20
Gambar 7. Skematik Perpompaan Unit Legundi ................................................................................... 22
Gambar 8. Pengukuran data motor listrik menggunakan power meter di unit Legundi ...................... 23
Gambar 9. Pengukuran putaran pompa di unit Legundi ....................................................................... 23
Gambar 10. Skematik perpompaan ground reservoir Cerme.............................................................. 25
Gambar 11. Skematik Perpompaan Unit Cerme (menuju reservoir Giri) ........................................... 25
Gambar 12. Pengukuran debit di pompa distribusi (menuju Manyar) .................................................. 26
Gambar 13. Skema IPA Krikilan............................................................................................................ 27
Gambar 14. Pengukuran putaran motor pompa di Krikilan ................................................................. 27
Gambar 15. Contoh hasil pembacaan power meter (di Krikilan) ........................................................ 28
Gambar 16. Skematik perpompaan unit Segoromadu .......................................................................... 30
Gambar 17. Pengukuran putaran motor pompa di unit Segoromadu .................................................. 30
Gambar 18. Pengukuran data listrik (panel motor) di unit Segoromadu ............................................. 30
Gambar 19. Grafik fluktuasi pemakaian air ........................................................................................... 31
Gambar 20. Grafik demand di pompa distribusi menuju Manyar ......................................................... 32
Gambar 21. System perpompaan unit Legundi ..................................................................................... 35
Gambar 22. Pompa baru (I), WTP I Legundi ........................................................................................ 40
Gambar 23. Pompa baru (II), WTP II Legundi ...................................................................................... 40
2
October, 2009
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Ringkasan hasil kegiatan Efisiensi di PDAM Gresik ............................................................................. 8
Tabel 2. Potensi savings/ penghematan dan Rekomendasi ................................................................................ 9
Tabel 3. Data nameplate motor dan pompa WTP I, Legundi ........................................................................ 14
Tabel 4. Data nameplate motor dan pompa WTP II, Legundi ....................................................................... 14
Tabel 5. Data nameplate motor dan pompa unit Cerme ................................................................................ 15
Tabel 6. Data nameplate motor dan pompa unit Krikilan .............................................................................. 15
Tabel 7. Data nameplate motor dan pompa submersible, intake Legundi .................................................. 16
Tabel 8. Data nameplate motor dan pompa unit Segoromadu...................................................................... 16
Tabel 9. Konsumsi dan biaya listrik unit Legundi .............................................................................................. 17
Tabel 10. Konsumsi dan biaya listrik unit Cerme ............................................................................................. 18
Tabel 11. Konsumsi dan biaya listrik unit Krikilan ............................................................................................ 18
Tabel 12. Konsumsi dan biaya listrik unit Segoromadu ................................................................................... 19
Tabel 13. Produksi air di Legundi, Krikilan dan Segoromadu : ...................................................................... 20
Tabel 14. Data hasil pengukuran lapangan di unit Legundi (WTP I) ............................................................. 23
Tabel 15. Data hasil pengukuran lapangan di unit Legundi (WTP II) ............................................................ 23
Tabel 16. Data hasil pengukuran motor listrik tiap phasa (pompa WTP I) ................................................ 24
Tabel 17. Data hasil pengukuran motor listrik tiap phasa (pompa WTP II) ............................................... 24
Tabel 18. Data hasil pengukuran lapangan unit Cerme.................................................................................... 26
Tabel 19. Data hasil pengukuran motor listrik tiap phasa , unit Cerme ...................................................... 26
Tabel 20. Data hasil pengukuran lapangan unit Krikilan .................................................................................. 28
Tabel 21. Data hasil pengukuran motor listrik tiap phasa, Krikilan .............................................................. 28
Tabel 22. Data hasil pengukuran lapangan intake Legundi .............................................................................. 29
Tabel 23. Data hasil pengukuran lapangan unit Segoromadu ......................................................................... 31
Tabel 24. Data hasil pengukuran motor listrik tiap phasa, unit Segoromadu ............................................. 31
Tabel 25 Konsumsi Energi Spesifik (SEC) perpompaan unit Legundi (WTP I dan WTP II) :.................. 35
Tabel 26. Konsumsi Energi Spesifik (SEC) system I unit Legundi (system I) .............................................. 36
Tabel 27. Konsumsi Energi Spesifik (SEC) system I unit Legundi (system II ............................................... 36
dan III) .......................................................................................................................................................................... 36
Tabel 28. Analisis Efisiensi dan Konsumsi Energy Spesifik, Unit Legundi (WTP I) .................................... 37
Tabel 29. Analisis Efisiensi dan Konsumsi Energy Spesifik, Unit Legundi (WTP II) ................................... 38
Tabel 30. Analisis/ penilaian energy motor, Unit Legundi: .............................................................................. 39
Tabel 31. Spesifikasi pompa baru Legundi ........................................................................................................... 40
Tabel 32. Potensi Saving Penggantian Pompa di system II, Unit Legundi ..................................................... 41
Tabel 33. Potensi Saving Penggantian pompa di system pompa III, Unit Legundi ...................................... 42
3
October, 2009
Tabel 34. Potensi Saving Pemasangan Kapasitor Bank di system II, Unit Legundi ..................................... 43
Tabel 35. Potensi Saving Pemasangan Kapasitor Bank di system III, Unit Legundi .................................... 43
Tabel 36. Analisis investasi dari penggantian pompa di unit Legundi ............................................................ 44
Tabel 38. Konsumsi Energi spesifik (SEC) perpompaan unit Cerme............................................................ 45
Tabel 39. Konsumsi Energi spesifik (SEC) pompa distribusi (Menuju Manyar) .......................................... 45
Tabel 40. Konsumsi Energi spesifik (SEC) pompa transmisi ........................................................................... 45
Tabel 41. Analisis Efisiensi dan Konsumsi Energy Spesifik, Unit Cerme ...................................................... 46
Tabel 42. Analisis/ penilaian energy motor unit Cerme .................................................................................. 47
Tabel 43. Hasil perhitungan potensi saving (penghematan) dan investasi di unit Cerme (distribusi
menuju Manyar)......................................................................................................................................................... 47
Tabel 44. Hasil perhitungan potensi saving (penghematan) dan investasi di unit Cerme (transmisi
menuju Res. Giri) ...................................................................................................................................................... 48
Tabel 45. Analisis investasi dari penggantian pompa di unit Cerme ............................................................. 49
Tabel 46. Konsumsi Energi spesifik (SEC) perpompaan unit Krikilan .......................................................... 49
Tabel 47. Analisis Efisiensi dan Konsumsi Energy Spesifik, Unit Krikilan..................................................... 50
Tabel 48. Analisis/ penilaian energy motor unit Krikilan ................................................................................. 51
Tabel 49. Hasil Perhitungan Potensi Saving Penggantian Pompa di Unit Krikilan ...................................... 51
Tabel 50. Hasil Perhitungan Potensi Saving Pemasangan Kapasitor Bank di Unit Krikilan (WTP I) ..... 52
Tabel 51. Analisis investasi penggantian pompa di Unit Krikilan ................................................................... 52
Tabel 52. Analisis investasi pemasangan kapasitor bank di unit Krikilan ..................................................... 53
Tabel 53. Specific Energy Consumption bulanan (January – Juli 2008) ........................................................ 53
Tabel 54. Konsumsi Energi spesifik (SEC) perpompaan unit Segoromadu ................................................. 54
Tabel 55. Analisis SEC system perpompaan unit Segoromadu : .................................................................... 54
Tabel 56. Analisis Efisiensi dan Konsumsi Energy Spesifik, Unit Segoromadu............................................ 55
Tabel 57. Analisis/ penilaian energy motor unit Segoromadu ........................................................................ 56
Tabel 58. Ringkasan evaluasi pompa unit Legundi ............................................................................................. 58
Tabel 59. Rekomendasi system I, unit Legundi .................................................................................................. 59
Tabel 60. Rekomendasi pompa 3, Legundi ......................................................................................................... 60
Tabel 61. Rekomendasi pompa 5, Legundi ......................................................................................................... 60
Tabel 62. Ringkasan evaluasi pompa unit Cerme .............................................................................................. 61
Tabel 63. Rekomendasi pompa distribusi, Cerme ............................................................................................ 62
Tabel 64. Rekomendasi pompa transmisi no.1, Cerme ................................................................................... 62
Tabel 65. Rekomendasi pompa transmisi no.4, Cerme ................................................................................... 63
Tabel 66. Rekomendasi pompa transmisi no.5, Cerme ................................................................................... 63
Tabel 67. Ringkasan evaluasi Perpompaan unit Krikilan .................................................................................. 64
Tabel 68. Rekomendasi Pompa No.1, Krikilan .................................................................................................. 64
4
October, 2009
Tabel 69. Rekomendasi pompa no.3 , Krikilan .................................................................................................. 65
Tabel 70. Ringkasan dan rekomendasi perpompaan unit Segoromadu ........................................................ 65
5
October, 2009
DAFTAR ISTILAH
Nama
Keterangan
Ampere (A)
Satuan Arus Listrik
Faktor daya atau Cos phi
perbandingan antara pemakaian daya dalam Watt
dengan pemakaian daya dalam Volt- Ampere
Faktor Ketidak Seimbangan Tegangan
perbandingan komponen tegangan urutan negative
terhadap komponen tegangan urutan positif
Hertz (HZ)
Satuan frekuensi listrik
Jam nyala pemakaian kWH
dalam satu bulan dibagi dengan kVA tersambung
Kilo VoIt Ampere (KVA)
Seribu VoItAmpere adalah satuan daya
Kilo Volt (KV)
Seribu Volt, adalah satuan tegangan listrik
Kilo Watt (KW)
Satuan daya listrik nyata (aktif)
Kilo Watt Hour (KWh)
Satuan energi listrik nyata (aktif)
LWBP
Luar Waktu Beban puncak (Jam 22.00-18.00)
Tagihan Listrik
perhitungan biaya atas pemakaian daya dan energi
listrik oleh Pelanggan setiap bulan
Tarif Dasar Listrik (TDL)
ketentuan Pemerintah yang berlaku mengenai
Golongan Tarif dan harga jual Tenaga Listrik yang
disediakan oleh PLN
VAR
daya reaktif
VoIt Ampere (VA)
satuan daya (daya buta)
Volt (V)
Satuan Tegangan Listrik
SEC (Specific Energy Consumption)
perbandingan jumlah masukan energy KWh dan
jumlah air yang diproduksi dalam satu juta liter air
Waktu Beban puncak (WBP)
waktu jam 18.00 sampai dengan jam 22.00 waktu
setempat
Watt
Satuan Daya Listrik Nyata
6
October, 2009
RINGKASAN
Pembiayaan terbesar untuk operasional (25-40%) di beberapa PDAM se-Indonesia terletak
pada pembiayaan kelistrikan yang digunakan untuk system pompa. Bagian untuk pembiayaan ini tidak
dapat dihindarkan, karena untuk sebagian PDAM biaya ini akan menjadi tinggi karena system operasi
pompa yang tidak efektif, ukuran pompa yang tidak sesuai ataupun sudah tua, pemeliharaan yang
kurang baik, tidak adanya alokasi biaya untuk penggantian pompa ataupun pemeliharaan secara
berkala, dll.
Untuk mendukung PDAM dalam memecahkan permasalahan tersebut, ETC Netherlands dan
ESP sebagai lembaga donor dan lembaga pelayanan lingkungan bekerjasama dengan Akademi Teknik
Tirta Wiyata Magelang dan PT MLD (Mitra Lingkungan Duta Consult) untuk melaksanakan pelatihan
teknis program Audit Efisiensi Energy dengan 3 PDAM di Jawa Timur : PDAM Sidoarjo, PDAM
Kabupaten Gresik, dan PDAM Kota Malang. Dalam kegiatan ini juga termasuk memberikan pelatihan
yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan program kepada staff PDAM Kabupaten Gresik,
Sidoarjo dan Kota Malang.
Laporan ini adalah hasil pelatihan audit efisiensi energy di PDAM Kabupaten Gresik yang
dilaksanakan oleh team dari PDAM Kabupaten Gresik, ESP, MLD dan Akatirta. Pelatihan Audit
efisiensi energy mencakup pompa – pompa di unit Legundi, Cerme, Krikilan dan Segoromadu dengan
tujuan utama untuk melakukan identifikasi kemungkinan dilakukan efisiensi energy dan peningkatan
skiil dan SDM PDAM agar kedepannya dapat melakukan efisiensi energy sendiri .
Dari hasil pengolahan dan analisis data maka di dapat ringkasan evaluasi efisiensi energy sebagai
berikut :
7
October, 2009
Tabel 1. Ringkasan hasil kegiatan Efisiensi di PDAM Gresik
Wilayah
Pompa
2
sistem I
3
1
Legundi
2
Segoromadu
WTP II
Effisiensi
pompa
Pengukuran
(%)
Selisih SEC
personal
sistem
pump
Daya (Kw)
Q (lps)
h (m)
Daya (Kw)
Q (lps)
h (m)
HSC
132
100
80
130,8
70,17
82,5
48
ES
132
100
80
134,9
85,67
77,5
55
ES
132
100
80
121
67
78,5
45
37%
HSC
132
100
80
126,6
86,67
79,5
64
11%
41%
26%
19%
sistem II
3
WTP II
HSC
132
100
80
107,3
53,33
45,5
26
52%
sistem III
5
WTP II
ES
45
50
60
37
17,33
60,5
34
137%
distribusi
1
ES
132
100
100
98,3
61,17
33
22
22%
1
ES
185
100
100
157,2
80,17
112
60
Cerme
krikilan
WTP I
Jenis pompa
Name plate pompa lama
6%
4%
4
HSC
200
70
110
150,5
39,17
112
33
transmisi
5
HSC
200
70
110
146,3
59,67
112
52
14%
transmisi
1
WTP I
ES
110
100
100
110,3
75
72
53
34%
distribusi
3
WTP II
ES
90
100
80
72,7
37,5
84
47
121%
distribusi
ES
55
50
60
49,4
36,33
60
58
distribusi
ES
37
25
60
39,2
33,67
52
54
3%
34%
24%
21%
8
October, 2009
Tabel 2. Potensi savings/ penghematan dan Rekomendasi
Biaya tinggi
Wilayah
Pompa
2
Rekomendasi
Investasi
(Rp)
Biaya Sedang
savings
Payback
period
biaya
sedang
Investasi
(Rp)
savings
Biaya Rendah
Payback
period
WTP I
ganti
sistem I
penggantian
pompa
-
-
-
penggantian
pompa; 132
kw,100lps/80m
350 juta
209 juta
1,7 tahun
penggantian
pompa; 45
kw,50lps/60m
160 juta
224 juta
0,7 tahun
penggantian
pompa, 110 kw,
100lps/100m
300 juta
167
juta
1,5 tahun
-
-
penggantian
pompa; 160
kw,70 lps/110m
400 juta
impeller
-
-
-
pemasangan
kapasitor
bank
20 juta
31,4 juta
0,6 tahun
pemasangan
kapasitor
bank
220 juta
183 juta
1,2 tahun
3
1
Legundi
Rekomendasi
 Pemindahan pompa no.2 WTP II dan pompa no.3
WTP I di lokasi lain yang sesuai
 Pemeliharaan rutin seperti :
- Periksa jaringan perpipaan dari kemungkinan
kebocoran pipa
- Periksa dan bersihkan impeller
- Periksa koneksi – koneksi antar kabel pada panel
control motor
- Memasang manometer yang dilengkapi keran
pada suction dan discharge pompa
- Cek Billink PLN
WTP
II
2
sistem II
sistem III
distribusi
Cerme
3
5
1
1
transmisi
4
WTP
II
WTP
II
 Pemindahan pompa distribusi 1 ke lokasi lain yang
sesuai
 Pemeliharaan rutin seperti :
ganti
impeller
131
juta
3,4 tahun
-
-
-
- Periksa jaringan perpipaan dari kemungkinan
kebocoran pipa
- Periksa dan bersihkan impeller
- Periksa koneksi – koneksi antar kabel pada panel
control motor
- Memasang manometer yang dilengkapi keran
pada suction dan discharge pompa
9
October, 2009
-
-
-
-
5
- Cek Billink PLN
pemasangan
kapasitor
bank,
transmisi
1
WTP I
-
80 juta
41 juta
1,9 tahun
-

-
ganti
impeller
krikilan
Memindahkan pompa no.3 ke lokasi lain yang
sesuai
Pemeliharaan rutin seperti :
Periksa jaringan perpipaan dari kemungkinan
kebocoran pipa
Periksa dan bersihkan impeller
Periksa koneksi – koneksi antar kabel pada
panel control motor
Memasang manometer yang dilengkapi keran
pada suction dan discharge pompa
Cek Billink PLN

-
distribusi
distribusi
3
1
WTP
II
-
penggantian
pompa; 132 kw,
100lps/100m
-
350 juta
-
301
juta
-
1,2 tahun
-
-
ganti
impeller
Segoromadu
distribusi
2
-
-
-
-
-
ganti
impeller
-
-
-
Pemeliharaan rutin :
·
Cek bearing
·
Cek kopel --> ganti dengan lebih kecil
·
Periksa dan bersihkan impeller
·
Periksa koneksi – koneksi antar kabel pada
panel control motor
·
Bersihkan panel motor
-
Cek Billink PLN
10
October, 2009
1. PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Pembiayaan terbesar untuk operasional (25-40%) di beberapa PDAM se-Indonesia
terletak pada pembiayaan kelistrikan yang digunakan untuk system pompa. Bagian untuk
pembiayaan ini tidak dapat dihindarkan, karena untuk sebagian PDAM biaya ini akan menjadi
tinggi karena system operasi pompa yang tidak efektif, ukuran pompa yang tidak sesuai
ataupun sudah tua, pemeliharaan yang kurang baik, tidak adanya alokasi biaya untuk
penggantian pompa ataupun pemeliharaan secara berkala, dll.
Untuk mendukung PDAM dalam memecahkan permasalahan tersebut, ETC
Netherlands dan ESP sebagai lembaga donor dan lembaga pelayanan lingkungan bekerjasama
dengan Akademi Teknik Tirta Wiyata Magelang dan PT MLD (Mitra Lingkungan Duta
Consult) untuk melaksanakan pelatihan teknis program Audit Efisiensi Energy dengan 3
PDAM di Jawa Timur : PDAM Sidoarjo, PDAM Gresik, dan PDAM Kota Malang. Dalam
kegiatan ini juga termasuk memberikan pelatihan yang berkaitan dengan penyusunan dan
pelaksanaan program kepada staff PDAM Gresik, Sidoarjo dan Kota Malang.
1.2 TUJUAN
Sasaran dari program pelatihan teknik ini memberikan penilaian efisiensi energy kepada
masing-masing PDAM serta pelatihan kepada staf dan juga manager PDAM Sidoarjo, PDAM
Gresik, dan PDAM Kota Malang serta analisis pembiayaan yang menguntungkan, yang mana
akan ditunjukkan ke Management PDAM investasi yang dibutuhkan untuk EE ini agar dapat
diterima. Pelatihan teknis dan audit efisiensi energy ini diarahkan untuk meningkatkan skill
dan pengetahuan
dari Sumber Daya manusia di PDAM sehingga pada akhirnya PDAM
mampu melakukan program Efisiensi Energi ini sendiri.
1.3 RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang lingkup kegiatan dari program pelatihan teknik dan audit efisiensi energy ini adalah
penilaian pada system jaringan pompa di PDAM (bangunan pengolahan air serta jaringan
distribusi), tetapi focus pada efisiensi energy, pelatihan teknis staff PDAM dengan topik
pelatihan dasar yang berhubungan dengan system pompa seperti ilmu hidrolika, pemilihan
11
October, 2009
pompa dan motor yang mempunyai efisiensi tinggi, penentuan perbaikan secara teknik, dan
analisis keuangan (cost-benefit).
Audit efisiensi energy di PDAM Kabupaten Gresik ini dilakukan pada unit pemompaan
Legundi, Krikilan, Cerme, Intake Legundi dan Segoromadu, yang mencakup pengumpulan data
sekunder serta melakukan beberapa jenis pengukuran dan analisa untuk mengevaluasi
pemakaian energy dan identifikasi kegiatan/ program yang diperlukan untuk peningkatan
efisiensi energy termasuk membuat perkiraan biaya investasi yang dibutuhkan serta manfaat
dan jangka waktu pengembalian biaya investasi. Objek studi pada program ini hanya pada
pompa – pompa yang mempunyai potensi cukup besar untuk dilakukan investasi.
Secara garis besar, parameter – parameter yang dikumpulkan / diukur dalam audit
energy ini mencakup :

Parameter yang berhubungan dengan kinerja pompa, seperti tekanan, debit aliran

Parameter yang berhubungan dengan motor listrik, seperti data KW, KVA, Voltase,
Ampere, pf dan KVAR

Data penunjang lainnya seperti produksi air, rekening listrik, dan lainnya.
1.4 METODOLOGI
Proses pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan urutan sebagai berikut :
1. Pengenalan EE dan Pelatihan Awal ke AKATIRTA
2. Koordinasi dan kunjungan di 3 PDAM
3. Training Teori ME & IK
4. Pengumpulan Data Sekunder
5. Pengukuran / Pengumpulan Data Lapangan
6. Olah Data dan Diskusi hasil kegiatan dengan PDAM
7. Membuat Draft Laporan dan analisis (ke ESP, MLD & PDAM)
Dari hasil olah data dan diskusi dengan PDAM, draft laporan dikirim ke PDAM, ESP dan
MLD untuk dipelajari.
8. Diskusi internal PDAM tentang draft laporan
Diskusi dengan tim dari masing – masing PDAM untuk membahas draft laporan dan
analisis hasil pengukuran
9. Revisi draft laporan
Dari hasil diskusi dengan team dari masing – masing PDAM ini apabila masih ada
kekurangan, Akatirta membuat revisi dari draft laporan
10. Eksternal Workshop (workshop gabungan)
12
October, 2009
Workshop dengan ketiga PDAM yaitu PDAM Gresik, PDAM Sidoarjo dan PDAM Malang
pada satu tempat.
11. Final Report
1.1 GAMBARAN UMUM PDAM GRESIK
System air bersih di PDAM Kabupaten Gresik dibangun sejak tahun 1913 dengan
memanfaatkan sumber air di Desa Suci (15 L/dt) dan pada tahun 1932, kapasitas pruduksi
ditambah 15 L/dt. Setelah kemerdekaan, pengelolaan air secara structural berada dibawah
jajaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Surabaya. Pada tahun 1972, kabupaten Surabaya
berubah menjadi kabupaten Gresik dan untuk pengelolaan air minum dibentuklah Perusahaan
Saluran Air Minum (PSA) Kabupaten TK II Gresik. Pada tahun 1978 PSA dirubah menjadi
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kab. Daerah TK II Gresik dimana Direksi
bertanggung jawab kepada badan Pengawas PDAM yang dipimpin oleh Bupati. Pada tahun
1986 dikeluarkan Perda yang menyatakan bahwa PDAM berfungsi ganda disamping berperan
sebagai social juga berperan berfungsi ekonomi.
Dalam perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat,
PDAM Kabupaten Gresik pada tahun 1980 bekerjasama dengan PDAM Kota Surabaya. Pada
tahun 1995 PDAM mendapat bantuan pembangunan instansi pengolah air di desa Legundi dan
Krikilan kecamatan Driyorejo. Total kapasitas terpasang sampai dengan tahun 2008 adalah
sebesar 685 l/dt dan kapasitas produksi sebesar 549 l/dt dengan jumlah sambungan terpasang
sebanyak 58.004 sambungan yang tersebar di Kecamatan Gresik, Kebomas, Manyar,
Driyorejo, Menganti Kedamean, Cerme dan Duduk sampean. Kali Surabaya mengalir di
wilayah Kabupaten Gresik dengan memiliki debit antara 12.170 – 24.407 m3/detik.
2. PENGUMPULAN
DAN
PENGOLAHAN
DATA SEKUNDER
Pengumpulan data sekunder di PDAM Gresik mulai dilaksanakan pada tanggal 25 Mei
2009. Beberapa data sekunder yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ini adalah semua
data tentang pompa (jumlah, data name plate, kurva pompa, riwayat perbaikan, dsb), data
rekening listrik, layout, dll. Beberapa data tersebut setelah diolah didapat hasil sebagai berikut
:
13
October, 2009
2.1 SPESIFIKASI POMPA DAN MOTOR
Data spesifikasi pompa dan motor di ambil berdasarkan data name plate yang tertera pada bagian
pompa dan motor yang kemudian di cocokkan dengan kartu inventarisir perpompaan dan panel di
tiap unit perpompaan. Semua data tentang pompa dan motor di tiap unit perpompaan dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :
1. Legundi
Tabel 3. Data nameplate motor dan pompa WTP I, Legundi
Pompa
Distribusi
Name plate
Motor
WTP1
Merk
Daya(kW)
rpm
Pump 1
Metz
132
1480
pump 2
Metz
132
1480
Pump 3
-
132
1490
Voltage/Phase
380
volt/3phase
380
volt/3phase
380
volt/3phase
Amp
Hz
cos phi
effisiensi
242
240,4
50
0,88
0,9
Th
pemasangan
Merk
Pompa
Capacity
(L/dt)
Head
(m)
1996
Ebara
100
80
2001
Grundfos
southern
Cross
100
80
100
80
Pompa
Capacity
(L/dt)
Head
(m)
100
80
Ebara
100
80
Ebara
100
80
2005
Tabel 4. Data nameplate motor dan pompa WTP II, Legundi
Pompa
Name plate
Distribusi
WTP 2
Motor
Pump 1
Merk
metz
Frenstat
Pump 2
metz
Frenstat
Pump 3
Pump 4
Pump 5
metz
Frenstat
metz
Frenstat
metz
Frenstat
Daya(kW)
rpm
Voltage/Phase
Amp
Hz
cos
phi
132
1480
380 volt/3 phase
245
50
0,86
132
1480
380 volt/3 phase
245
50
0,88
-
132
1480
380 volt/3 phase
233
-
0,88
-
45
1460
380 volt/3 phase
45
1470
380 volt/3 phase
80
0,87
effisiensi
Tahun
pemasangan
2007
1996
pindahan
dari cerme
1996
pindahan
dari cerme
Merk
Southern
Cross
1996
GAE
50
60
1996
GAE
50
60
14
October, 2009
2. Cerme :
Tabel 5. Data nameplate motor dan pompa unit Cerme
Name plate
Motor
Pompa
Merk
Daya
(kW)
rpm
Voltage
/Phase
Amp
ke
Maspion
/Manyar
Western
131
2950
380/3
pump 1
Western
185
2975
380/3
pump 2
Western
200
2971
380/3
pump 3
Teco
175
1480
380 /3
Pompa
Hz
cos
phi
212
50
-
322
50
-
50
0,92
Eff.
Tahun
pemasangan
-
0,95
pump 4
AEG
200
1485
380 /3
370
50
0,86
-
pump 5
AEG
200
1485
380 /3
370
-
0,86
200kw/270
hp
Merk
Capacity
(L/dt)
Head
(m)
2008
Grundfos
100
100
2007
Grundfos
100
100
2005
100
100
2002
100
100
AEG
70
110
AEG
70
110
EX
WONOKITRI
2002 (name
plate 1981)
EX
WONOKITRI
2002
3. Krikilan
Tabel 6. Data nameplate motor dan pompa unit Krikilan
Name plate
Pompa
Motor
Merk
Pompa ke
Bambe (1)
Pompa ke
Perumnas
(3)
Western
Electric
motor
Western
Electric
motor
Pompa
Daya(kW)
rpm
Voltage/Phase
Amp
Hz
cos
phi
effisiensi
Tahun
pemasangan
110
2980
380/660
195
50
0,91
0,94
2006
-
-
90
2965
380
160
50
0,92
0,93
2008
-
-
Merk
Capacity
(L/dt)
Head
(m)
Data di atas adalah data pompa yang pada saat pengukuran sedang di operasikan (pompa1 merupakan
pompa distribusi menuju Bambe dan pompa 3 adalah pompa transmisi menuju Reservoir Perumnas),
sedangkan data pompa yang tidak dioperasikan (off) yaitu pompa 2 tidak dicatat. Berikut ini contoh
data nameplate motor pada pompa 3 Krikilan.
Gambar 1. Data nameplate motor pompa 3 Krikilan
15
October, 2009
4. Intake Legundi
Tabel 7. Data nameplate motor dan pompa submersible, intake Legundi
Name plate
Motor
Pompa
Pompa
Merk
Daya(kW)
rpm
pump 1
30
2900
pump 2
30
2900
pump 3
30
2900
pump 4
30
2900
pump 5
18,5
2900
pump 6
37
2900
pump 7
30
2900
pump 8
18,5
2900
pump 9
37
2900
pump 10
30
2900
pump 11
37
2900
Voltage/Phase
380 volt/3
phase
380 volt/3
phase
380 volt/3
phase
380 volt/3
phase
380 volt/3
phase
380 volt/3
phase
380 volt/3
phase
380 volt/3
phase
380 volt/3
phase
380 volt/3
phase
380 volt/3
phase
Tahun
pemasangan
Merk
Capacity
(L/dt)
Head
(m)
2001
Grundfost
50
45
2001
Grundfost
50
45
2003
Grundfost
50
45
2005
50
45
1996
Grundfost
Ebara 150
DL/ZDI
55
20
1996
Grundfost
50
50
1996
50
50
1995
Grundfost
Ebara 150
DL/ZDI
50
22
1995
Grundfost
50
50
1995
Grundfost
50
45
2005
Grundfost
50
50
5. Segoromadu :
Tabel 8. Data nameplate motor dan pompa unit Segoromadu
Pompa
Name plate
Motor
Pompa
Distribusi
Merk
pump 50
l/dt
pump 25
l/dt
pump 15
l/dt
Daya(kW)
metz
metz
Frenstat
55
rpm
kurang
jelas
37
2980
metz
18,5
2920
Voltage/Phase
380 volt/3
phase
380 volt/3
phase
380 volt/3
phase
Tahun
pemasangan
1984
1983
1984
Merk
Torishima
GAE
Torishima
GAE
Torishima
GAE
Capacity
(L/dt)
Head
(m)
50
60
25
60
15
60
16
October, 2009
2.2 KONSUMSI DAN BIAYA ENERGI
Berikut ini adalah tabel konsumsi dan biaya listrik pada bulan Januari sampai dengan Juli 2009
pada unit perpompaan :
1.
Legundi
Tabel 9. Konsumsi dan biaya listrik unit Legundi
Bulan
WTP I
WTP II
Kwh(WTP I)
Rp.
Kwh(WTP II)
Rp.
Januari
296.194
199.641.690
387.414
361.948.525
Februari
285.909
181.172.965
401.861
356.843.735
Maret
249.715
164.273.455
317.261
289.146.965
April
294.723
190.836.935
382.819
341.012.340
Mei
282.053
183.694.705
376.442
338.805.610
Juni
298.931
193.360.275
383.738
338.860.065
Juli
278.482
181.103.625
365.393
331.792.065
Gambar 2. Grafik Konsumsi Energy Bulanan Unit Legundi
17
October, 2009
2.
Cerme
Tabel 10. Konsumsi dan biaya listrik unit Cerme
Bulan
∑ Kwh
∑ Rp.
Januari
358.856
342.035.710
Februari
451.552
341.382.910
Maret
377.664
298.738.210
April
444.480
335.305.180
Mei
440.576
334.718.310
Juni
446.176
339.153.885
Gambar 3. Grafik Konsumsi Energy Bulanan Unit Cerme
3.
Krikilan
Tabel 11. Konsumsi dan biaya listrik unit Krikilan
Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
WTP I
Kwh(WTP I)
Rp.
113.628
124.385.920
116.358
113.201.520
104.670
104.143.765
52.824
47.943.635
70.098
68.570.135
110.172
64.693.440
101.244
101.641.560
WTP II
Kwh(WTP II)
Rp.
78.260
53.698.395
81.615
52.170.750
70.065
45.815.855
79.170
51.398.175
82.620
54.812.965
98.135
110.386.295
87.835
57.571.755
18
October, 2009
Gambar 4. Grafik Konsumsi Energy Bulanan Unit Krikilan
4.
Segoromadu
Tabel 12. Konsumsi dan biaya listrik unit Segoromadu
Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
∑ Kwh
(Segoromadu )
168.670
57.120
59.510
25.860
57.450
58.510
56.300
∑ Rp.
40.926.090
34.502.465
36.283.495
12.032.290
34.748.380
35.538.295
33.891.400
Gambar 5. Grafik Konsumsi Energy Bulanan Unit Segoromadu
19
October, 2009
2.3 PRODUKSI AIR
Berikut ini adalah data produksi air di PDAM Gresik unit :
Tabel 13. Produksi air di Legundi, Krikilan dan Segoromadu :
Produksi air (m3)
Krikilan
Segoromadu
Bulan
(2009)
Legundi
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
1.041.612
973.898
1.037.343
1.043.628
1.036.654
979.239
369.441
341.072
375.376
360.947
374.976
352.305
3. PENGUKURAN
85.823
38.916
44.646
96.671
113.487
97.595
LAPANGAN
(DATA
PRIMER)
SKEMATIK
PERPIPAAN PDAM KAB. GRESIK
WILAYAH PELAYANAN
DUDUK SAMPEAN
AMBENG-AMBENG
WILAYAH PELAYANAN
MOROWUDI & BENJENG
RESERVOIR
TPI
1000 m3
¢ 150 mm
¢ 500 mm
¢ 350 mm
¢ 400 mm
RES.
BRINGKANG
200 m3
¢ 150 mm
WILAYAH PELAYANAN
CERME
IKK
WILAYAH PELAYANAN
MASPION MANYAR
RESERVOIR
CERME
500 m3
¢ 600 mm
¢ 150 mm
¢ 150 mm
¢ 200 mm
IPAI
RUMAH
POMPA
¢ 400 mm
WILAYAH PELAYANAN
MENGANTI
RES
¢ 300 mm
¢ 600 mm
¢
¢ 400 mm
I P A II
RES
30
¢
WILAYAH PELAYANAN
GIRI GAJAH
0
m
m
RUMAH
POMPA
(GRAVITASI)
100 mm RESERVOIR
¢ 150 mm
I P A III
¢ 100 mm
WILAYAH
PELAYANAN
KOTA GRESIK
WILAYAH PELAYANAN
AWIKUN
¢ 250 mm
WILAYAH PELAYANAN
PERUMNAS
DRIYOREJO
¢ 300 mm
¢ 350 mm
¢ 400 mm
WILAYAH PELAYANAN
MAYJEND.SUNGKONO
¢ 350 mm
GIRI
1000 m3
¢ 300 mm
¢ 500 mm
SUMUR
INTAKE
I
SUMUR
INTAKE II
RESERVOIR
¢ 300 mm
¢ 150 mm
SEGOROMADU
WILAYAH PEL.
MASPION ALTAP
Gambar 6. Skematik perpipaan PDAM Kab. Gresik
20
October, 2009
Pengukuran lapangan
Pengukuran lapangan di PDAM Gresik dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 4 Juni 2009
dengan 5 lokasi pengukuran yaitu unit Legundi, unit Cerme, unit Krikilan, Intake Legundi dan
unit Segoromadu. Pengukuran meliputi pengukuran pompa yaitu flow rate (debit), dan head
pompa, pengukuran motor listrik yaitu pada panel control motor dan pengukuran putaran
pompa. Pengukuran pompa bertujuan untuk mengetahui effisiensi operasi pompa, sedangkan
pengukuran motor listrik bertujuan untuk mengetahui kinerja motor. Peralatan utama yang
digunakan dalam pengukuran ini adalah sebagai berikut :
1. Ultrasonic Flow Meter (UFM)
Tujuan utama dari penggunaan UFM ini adalah untuk mengetahui debit/ kapasitas aktual pada
pompa. Selain itu, output dari UFM ini adalah kecepatan air dan integral. System kerja dari
alat ini adalah menggunakan bantuan kerja sensor dimana sensor pada UFM dipasang/
ditempelkan secara khusus pada pipa outlet pompa yang akan di ukur. Pengukuran ini hanya
dilakukan sesaat / sekali sehingga data hasil pengukuran dan pergitungan hanya merefleksikan
kondisi pompa saat pengukuran saja. Namun demikian dalam studi ini diasumsikan bahwa
kondisi pompa stabil. Merk UFM yang digunakan dalam pengukuran ini adalah Tokimec
dengan seri UFP 10.
2. Manometer
Digunakan untuk mengukur tekanan air (head) pada pompa. Manometer di pasang pada sisi
suction dan discharge (outlet) dari pompa. Namun kenyataan di lapangan beberapa pompa
tidak dilengkapi dengan manometer, dan kalaupun ada kondisinya dalam keadaan kurang baik
serta tidak dilengkapi kran. Selain itu, tidak ada tempat untuk pemasangan manometer di sisi
suction. Bahkan ada beberapa pompa yang tidak ada tempat untuk pemasangan manometer
di sisi discharge pompa seperti pada pompa 3 WTP 1 Legundi, pompa 5 Cerme dan pompa
1 Krikilan. Sehingga data tekanan ini dari asumsi lapangan.
3. Power meter/ power Analyzer
Power meter/ power Analyzer digunakan untuk mengetahui kinerja motor yang dilakukan
secara sesaat pada panel motor. Data / parameter listrik yang diperoleh dari alat ini adalah
Kw, KVA, KVAR, arus, tegangan, cos phi, frekwensi, Uunbalance, dsb. Pengukuran dilakukan
pada motor yang sedang beroperasi saja. Merk yang digunakan pada pengukuran ini adalah
Hioki tipe 3197.
21
October, 2009
4. Stroboscope
Untuk mengetahui putaran motor pompa maka digunakan alat stroboscope. Stroboscope
yang digunakan dalam pengukuran ini adalah Digital Stroboscope model : DT – 2239A,
dengan tingkat akurasi 0,05 % + 1 digit
5. Kamera
Digunakan untuk merekam semua kegiatan pengukuran termasuk data – data lapangan yang
membutuhkan dokumentasi.
Berikut ini adalah kegiatan pengukuran dan hasilnya pada :
3.1 PERPOMPAAN UNIT LEGUNDI
Sumber air baku dari intake Legundi (Kali Surabaya) dan dialirkan secara gravitasi ke
dalam dua buah bak penampung. Air baku akan dialirkan ke WTP Legundi dengan 11 buah
pompa submersible untuk dilakukan proses pengolahan (WTP). WTP I kemudian ditampung di
reservoir 1 untuk selanjutnya dialirkan menggunakan 2 buah pompa ke Reservoir Cerme
(pompa 2 dan 3) dan WTP II ditampung di reservoir dan dipompa ke Reservoir Cerme
(pompa 1 dan 2), reservoir TPI (pompa 3 dan 4) dan ke pelanggan cabang Driyorejo (pompa
5). Total kapasitas terpasang sampai dengan Juni 2009 di WTP Legundi adalah 450 L/dt. WTP I
dengan kapasitas 200 L/dt dan WTP II dengan kapasitas 250 L/dt. Sedangkan kapasitas produksi
adalah 378 L/dt.
Gambar 7. Skematik Perpompaan Unit Legundi
22
October, 2009
Pelaksanaan pengukuran
Waktu
: tanggal 1 sampai dengan 4 Juni 2009
Pelaksana
: staff PDAM Kab. Gresik, MLD, ESP, dan AKATIRTA
Metodologi
: pengukuran pada panel listrik, putaran motor pompa,
tekanan dan kapasitas air yang dialirkan oleh pompa (Q pompa)
Gambar 8. Pengukuran data motor
listrik menggunakan power meter
di unit Legundi
Gambar 9. Pengukuran
pompa di unit Legundi
putaran
Hasil pengukuran sebagai berikut :
Tabel 14. Data hasil pengukuran lapangan di unit Legundi (WTP I)
Pompa
Distribusi
Actual data
Frek.
kW
Amp
Volt
Cos phi
KVA
KVAR
WTP1
Pump 1
Uunb
rpm
%
off
off
off
off
off
Kapasitas
p
v
m3/min
l/dt
off
off
Diameter
outlet
inlet
outlet
off
off
off
off
8,55
250
300
250
300
off
off
off
off
pump 2
50,05
130,8
216,5
387,3
0,901
145,2
63
0,3
1490
4,21
70,17
0,97
Pump 3
49,87
134,9
225,3
389,1
0,889
151,9
69,7
0,0%
1488
5,14
85,67
1,11
-
Tabel 15. Data hasil pengukuran lapangan di unit Legundi (WTP II)
Pompa
Distribusi
Frek.
kW
Amp
Volt
Cos
phi
KVA
Actual data
Uunb
KVAR
(%)
rpm
WTP 2
Kapasitas
m3/min
V
Diameter
P
l/dt
inlet
outlet
Pump 1
49,96
121
208
386,6
0,869
139,2
69
0,2
1485
4,02
67
0,91
8,1
250
300
Pump 2
50,12
126,6
213,9
389,7
0,877
144,3
69,4
0,30%
1490
5,2
86,67
1,16
8,2
250
300
Pump 3
50,1
107,3
228,6
387,2
0,7
153,3
109,5
0,8
1495
3,2
53,33
1,58
4,8
250
150
Pump 4
off
off
off
off
off
Pump 5
50,1
6,3
250
37
68,8
off
397,3
off
off
off
0,782
47,3
29,5
off
0,1
off
1492
off
1,04
off
off
17,33
0,91
23
off
150
October, 2009
Tabel 16. Data hasil pengukuran motor listrik tiap phasa (pompa WTP I)
I
Pompa
Daya input
motor
V
R
S
T
ave
R
S
T
ave
kW
Pump 1
off
off
off
off
off
off
off
off
off
pump 2
215,8
218,8
214,8
216,5
388,1
387,4
386,4
387,3
130,8
Pump 3
227
225
223,8
225,3
389
389,6
388,9
389,1
134,8
WTP1
Tabel
17. Data hasil pengukuran motor listrik tiap phasa (pompa WTP II)
WTP 2
R
S
kW
ave
R
S
T
ave
Daya input
motor
kW
Pump 1
207,2
210,3
206,4
208
386,1
386,8
386,9
386,6
120,9
Pump 2
210,9
216,2
214,4
213,9
388,6
390
390,4
389,7
126,6
Pump 3
239,1
213,2
233,4
228,6
387,1
384,2
390,3
387,2
107,3
Pump 4
off
off
off
off
off
off
off
off
off
Pump 5
81,2
62,8
62,3
68,8
396,8
397,1
397,9
397,3
37,0
I
Pompa
V
3.2 PERPOMPAAN UNIT CERME
Sumber air dari unit Legundi dialirkan dan kemudian ditampung di Reservoir Cerme.
Dari reservoir Cerme air dialirkan menggunakan 8 buah pompa sebagai berikut :
- 1 buah pompa distribusi kearah Maspion/ Manyar
- 4 buah pompa transmisi menuju ke Reservoir Giri
- 3 buah pompa distribusi menuju pelanggan cabang Cerme (IKK Cerme)
Dalam pelaksanaan program ini, pompa yang diukur hanya pompa – pompa besar dengan
kapasitas lebih dari 100 Kw sehingga untuk unit Cerme ini pompa yang di ukur sebanyak 5
buah pompa, yaitu 1 buah pompa distribusi ke Maspion/ Manyar (di rumah pompa 1), 3 buah
pompa transmisi (di rumah pompa 2).
24
October, 2009
Perpompaan Unit Cerme
IKK
RESERVOIR
CERME
500 m3
Gambar 10. Skematik perpompaan ground reservoir Cerme
Gambar 11. Skematik Perpompaan Unit Cerme (menuju reservoir Giri)
Pelaksanaan pengukuran
Waktu
: tanggal 3 Juni 2009
Pelaksana
: staff PDAM Kab. Gresik, MLD, ESP, dan AKATIRTA
25
October, 2009
Metodologi
: pengukuran pada panel listrik, putaran motor pompa, tekanan dan
kapasitas air yang dialirkan oleh pompa (Q pompa)
Gambar 12. Pengukuran debit di pompa distribusi (menuju Manyar)
Hasil pengukuran sebagai berikut :
Tabel 18. Data hasil pengukuran lapangan unit Cerme
Actual data
Pompa
Frekw.
kW
Amp
Cos
phi
Volt
KVA
KVAR
Uunb
(%)
Kapasitas
rpm
m3/min
v
Diameter
P
l/dt
inlet
outlet
3,5
250
150
11
350
200
ke
Maspion
/Manyar
49,84
98,3
164
410,6
0,843
116,6
62,8
0,7
2925
3,67
61,17
0,52
pump 1
49,98
157,2
262,7
395
0,875
179,7
87,1
0,6
2980
4,81
80,17
2,35
pump 2
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
pump 3
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
pump 4
49,98
150,5
292,4
408,6
0,727
207
142,1
0,6
1491
2,35
39,17
1,17
pump 5
50,1
146,3
275,6
405
0,757
193,4
126,4
0,60%
1493
3,58
59,67
1,77
11
tidak ada
tempat
untuk
manometer
350
200
500
200
Tabel 19. Data hasil pengukuran motor listrik tiap phasa , unit Cerme
I
Daya input
motor
V
Pompa
R
S
T
ave
R
S
T
ave
Kw
ke maspion/Manyar
159,1
164,7
168,1
164
410,9
412,3
408,7
410,6
98,3
pump 1
254
262,7
271,4
262,7
392,6
395,3
397
395
157,2
pump 2
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
pump 3
off
off
off
off
off
off
off
off
off
pump 4
289,8
282,6
304,9
292,4
407
407
411,1
408,6
150,5
pump 5
279,5
268,9
278,5
275,6
404,4
403,8
406,8
405
146,3
SB = Stand By
26
October, 2009
3.3 PERPOMPAAN UNIT KRIKILAN
Sumber air baku (intake) untuk pengolahan air di unit Krikilan ini adalah sungai Brantas
yang di tampung di dua bak pengumpul secara gravitasi, kemudian dikirim ke WTP I dan II
dengan 3 unit pompa submersible yang dioperasikan selama 24 jam setiap hari. Selanjutnya air
didistribusikan dengan system perpompaan. Kapasitas terpasang sampai dengan Juni 2009 di
unit Krikilan ini adalah 150 L/dt. Sedangkan kapasitas produksi adalah 136 L/dt.
Dalam pelaksanaan program, pompa yang diukur sebanyak 2 buah pompa, yaitu 1 buah pompa
distribusi ke Bambe dan 1 buah pompa transmisi ke Reservoir Perumnas.
Gambar 13. Skema IPA Krikilan
Pelaksanaan pengukuran
Waktu
: tanggal 3 Juni 2009
Pelaksana
: staff PDAM Kab. Gresik, MLD, ESP, dan AKATIRTA
Metodologi
: pengukuran pada panel listrik, putaran motor pompa, tekanan dan
kapasitas air yang dialirkan oleh pompa (Q pompa)
Gambar 14. Pengukuran
putaran motor pompa di
Krikilan
27
October, 2009
Hasil pengukuran sebagai berikut :
Tabel 20. Data hasil pengukuran lapangan unit Krikilan
Actual data
Pompa
Frekw
kW
Amp
Bambe
49,94
110,3
181,2
Perumnas
50,01
72,7
120,4
Cos
phi
Volt
390,2
386,3
KVA
KVAR
0,901
122,4
53,2
0,902
80,5
34,8
Uunb
(%)
rpm
0,2
2966
0,5
Kapasitas
m3/min
2982
4,5
2,25
v
P
l/dt
Diameter
inlet
outlet
75,0
1,02
-
250
300
37,5
1,17
8,7
250
200
Tabel 21. Data hasil pengukuran motor listrik tiap phasa, Krikilan
I
Pompa
Pompa ke
Bambe
Pompa ke
Perumnas
Daya input
motor
V
R
S
T
ave
R
S
T
ave
Kw
181
180,4
182,1
181,2
389,5
389,8
391,3
390,2
110,3
118,6
122,2
120,4
120,4
387,1
386,8
385
386,3
72,7
Gambar 15. Contoh hasil pembacaan power meter (di Krikilan)
3.4 PERPOMPAAN INTAKE LEGUNDI
Kali Surabaya dijadikan sumber air baku di Legundi (intake). Air dari sumber di tampung
di dua bak pengumpul secara gravitasi, kemudian dikirim ke WTP Legundi dengan 11 unit
pompa submersible yang dioperasikan selama 24 jam setiap hari. Selanjutnya air didistribusikan
dengan system perpompaan.
Dalam pelaksanaan program ini, jumlah pompa yang diukur (panel motor) hanya 6 buah
pompa submersible, sedangkan sisanya tidak di ukur dikarenakan jarak antar kabel pada panel
control motor pompa tidak memungkinkan untuk dimasukkan alat.
28
October, 2009
Pelaksanaan pengukuran
Waktu
: tanggal 4 Juni 2009
Pelaksana
: staff PDAM Kab. Gresik, MLD, ESP, dan AKATIRTA
Metodologi : pengukuran pada panel listrik, putaran motor pompa, tekanan dan kapasitas air
yang dialirkan oleh pompa (Q pompa)
Hasil pengukuran sebagai berikut :
Tabel 22. Data hasil pengukuran lapangan intake Legundi
Actual data
Pump
Frekw.
kW
Amp
Volt
Cos
phi
KVA
KVAR
Uunb
(%)
Kapasitas
rpm
m3/min
1
Tidak dapat di ukur
2
Tidak dapat di ukur
3
Tidak dapat di ukur
4
Tidak dapat di ukur
5
50,16
6
50,36
7
50,7
8
50
9
50,05
10
11
30,6
32,3
50,5
388,7
49,1
400,6
54
387,3
50,03
390
52,4
46,1
V
P
l/dt
0,9
34
14,8
0,3
394,2
0,90
35,8
15,5
0,4
2,59
43,2
1,28
1,8
390,9
0,90
31,2
13,5
0,3
2,34
39,0
1,16
2
Tidak dapat di ukur
49,83
V = kecepatan
28,1
P = tekanan
3.5 PERPOMPAAN UNIT SEGOROMADU
Di perpompaan unit Segoromadu ini sumber air berasal dari PDAM Surabaya (beli) yang
ditampung di Reservoir Segoromadu untuk kemudian dipompa ke pelanggan. Kapasitas
terpasang di WTP Segoromadu sampai dengan Juni 2009 adalah 50 L/dt dengan kapasitas
produksi sebesar 38 L/dt. Unit perpompaan Segoromadu terdapat 3 buah pompa distribusi
untuk pengaliran ke pelanggan Gresik Kota.
Dalam pelaksanaan program, hanya 2 buah pompa distribusi yang di ukur yaitu pompa 50
L/dt dan pompa kapasitas 25 L/dt. Untuk pompa dengan kapasitas 15 L/dt tidak dilakukan
pengukuran karena space/ jarak antar kabel pada panel control motor yang terlalu dekat
sehingga alat ukur (clamp sensor pada power meter) tidak dapat masuk.
29
October, 2009
Gambar 16. Skematik perpompaan unit Segoromadu
Pelaksanaan pengukuran
Waktu
: tanggal 4 Juni 2009
Pelaksana
: staff PDAM Kab. Gresik, MLD, ESP, dan AKATIRTA
Metodologi
: pengukuran pada panel listrik, putaran motor pompa, tekanan dan
kapasitas air yang dialirkan oleh pompa (Q pompa)
Gambar 18. Pengukuran putaran
motor pompa di unit
Gambar 17. Pengukuran data
listrik (panel motor) di unit
Segoromadu
Segoromadu
30
October, 2009
Hasil pengukuran sebagai berikut :
Tabel 23. Data hasil pengukuran lapangan unit Segoromadu
Actual data
Pompa
Frek.
kW
Amp
Cos
phi
Volt
KVA
KVAR
Uunb
rpm
%
P. 50
lps
P. 15
lps
P. 25
lps
50,09
49,4
50,25
96,5
39,2
392
69,3
0,755
396,5
65,5
0,824
43
47,6
0,4
27
0,5
Kapasitas
v
Diameter
P
m3/min
l/dt
1483
2,18
36,3
1,89
2977
0,9
15,0
0,79
2961
2,02
33,7
1,75
5,8
5
inlet
outlet
250
200
150
200
200
200
Tabel 24. Data hasil pengukuran motor listrik tiap phasa, unit Segoromadu
I
Pompa
Distribusi
pump 25
l/dt
pump 50
l/dt
pump 15
l/dt
V
Daya input
motor
cos phi
R
S
T
ave
R
S
T
ave
R
S
T
kW
69,6
69
69,3
69,3
395,8
396,3
397,5
396,5
0,477
0,473
0,477
39,2
97,8
97,5
94,2
96,5
393,4
391,3
391,4
392
0,431
0,441
0,436
49,4
-
Pengukuran 24 jam
Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2009, dilakukan pengukuran selama 24 jam di wilayah perpompaan
Cerme untuk mengetahui energy dan fluktuasi pemakaian air selama 24 jam, yaitu pompa distribusi
arah Manyar. Hasil pengukuran adalah sebagai berikut :
Gambar 19. Grafik fluktuasi pemakaian air
31
October, 2009
Dari grafik di atas terlihat bahwa pemakaian di perpompaan ini fluktuatif, pada kira – kira
pukul 01.30 terdapat pemakaian air secara drastis. Ini dikarenakan ada perbaikan kebocoran
pada jalur pipa tersebut.
Gambar 20. Grafik demand di pompa distribusi menuju Manyar
4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN DATA
4.1 UMUM
I. Analisis Teknis
a. Analisis Efisiensi Pompa dan Konsumsi Energy Specific
Konsumsi energy specific air didefinisikan sebagai jumlah energy listrik yang
diperlukan untuk memperoleh sejuta liter air. Tujuan dari perhitungan efisiensi dan
konsumsi energy spesifik pompa adalah untuk mengetahui efisiensi dan konsumsi energy
spesifik dari data yang diperoleh berdasarkan pengukuran actual dibandingkan dengan
perhitungan berdasarkan data spesifikasi pompa yang tertera pada name plate pompa dari
masing – masing pompa. Konsumsi energy specific ini bisa dihitung berdasarkan tagihan
listrik atau berdasarkan pengukuran langsung daya yang masuk per pompa di lapangan. Hasil
perhitungan dalam bentuk efisiensi dan tingkat konsumsi spesifik dari tiap pompa akan
memperlihatkan kelayakan dari pompa tersebut atau perlu rangkaian perbaikan guna
meningkatkan performansinya atau jika perlu dengan penggantian pompa.
Menurut pengalaman di beberapa Negara Eropa, jika di dapat efisiensi pompa kurang
dari 50% maka dianjurkan untuk penggantian pompa, jika efisiensi pompa antara 51 sampai
32
October, 2009
dengan 59 %, dianjurkan untuk renovasi pompa (misal housing, propeler, dsb), sedangkan
jika efisiensi pompa lebih dari 60 %, maka pompa masih tergolong bagus.
b. Analisis Efisiensi Motor
Tegangan tidak stabil pada motor (Vunbalance) akan menurunkan kinerja dan
memperpendek usia motor 3 phase dari waktu teknis sesuai desain. Ketidakstabilan
tegangan pada terminal stator motor menyebabkan phase ketidakstabilan arus (I unbalance)
jauh dari proporsi ke tegangan unbalance.
Ketidakstabilan arus mengakibatkan ketidakstabilan torsi, meningkatkan terjadinya getaran
dan stress mesin, meningkatkan losses dan motor menjadi overheating, yang pada akhirnya
akan menyebabkan usia insulasi gulungan menjadi pendek. Ketidakstabilan tegangan
menyebabkan terjadinya ketidakstabilan arus yang tinggi bahkan ekstrem. Besarnya
ketidakstabilan arus berkisar antara 6 hingga 10 kali lebih besar dari ketidakstabilan
tegangan. Sebagai contoh untuk motor 100 hp, aliran arus pada beban penuh dengan 2.5 %
ketidakstabilan tegangan akan mengakibatkan ketidakstabilan arus sekitar 27.7 %.
Sebuah motor akan lebih panas ketika beroperasi pada suplai daya dengan tegangan yang
tidak stabil. Pertambahan suhu diperkirakan dengan persamaan sebagai berikut :
% pertambahan kenaikan suhu = 2 x (% ketidakstabilan tegangan)
Penyebab terjadinya ketidakstabilan tegangan antara lain :
-
Kesalahan pengoperasian akibat dari koreksi factor daya peralatan
-
Ketidakstabilan supply listrik dari PLN
-
Ketidakstabilan trafo bank dalam menyuplai ke beban 3 phasa sehingga terlalu besar
untuk bank
-
Tidak terdistribusi beban – beban phasa 1 dalam system daya (power) yang sama
-
Tidak teridentifikasi kesalahan phasa1 terhadap ground
-
Terjadi sirkuit terbuka pada system distribusi primer.
Ketidakstabilan tegangan nantinya akan menimbulkan persoalan pada kualitas daya dan akan
menyebabkan motor overheating dan motor menjadi cepat rusak. Jika tegangan – tegangan
tidak stabil terdeteksi sedini mungkin, maka perlu dilakukan pengecekan menyeluruh untuk
menentukan penyebabnya.
Berdasarkan standar NEMA, kinerja motor listrik dapat dikatakan baik jika deviasi tegangan
kurang dari 10 %, ketidakseimbangan fasa tegangan kurang dari 1%, ketidakseimbangan arus
kurang dari 10 % (juga standart US DOE), prosentase beban motor terhadap daya motor
rated lebih dari 50 %, dan factor daya lebih dari 85 %.
33
October, 2009
II. Analisis Keuangan
a.
Biaya dan Manfaat (Analisis potensi saving/ penghematan)
Saving/ penghematan adalah dari pemasangan kapasitor bank. Peluang penghematan energy
dalam bentuk mengurangi atau menghilangkan denda KVAR yang disebabkan oleh
rendahnya nilai factor daya yang diperlihatkan tiap individual motor. Scenario penghematan
energy pada sisi motor listrik ini dilakukan dengan melakukan pemasangan kapasitor bank
pada beberapa motor untuk menaikkan factor daya (cos phi) diatas 85% seperti disyaratkan
oleh PLN.
Keuntungan yang diperoleh dengan dipasangnya kapasitor bank :
 Menghilangkan denda PLN atas kelebihan pemakaian daya reaktif.
 Menurunkan pemakaian kVA total karena pemakaian kVA lebih mendekati kW yang
terpakai, akibatnya pemakaian energi listrik lebih hemat.
 Optimasi Jaringan:
- Memberikan tambahan daya yang tersedia pada trafo sehingga trafo tidak
kelebihan beban (overload).
- Mengurangi penurunan tegangan (voltage drop) pada line ends dan meningkatkan
daya pakai alat-alat produksi.
- Terhindar dari kenaikan arus/suhu pada kabel sehingga mengurangi rugi-rugi.
Peluang penghematan energy lainnya adalah penggantian pompa dengan pompa baru yang
sesuai dengan instalasi jaringan yang terpasang.
b.
Analisis investasi
Analisis kelayakan investasi akan dilakukan dengan menggunakan metode penilaian investasi :
Payback Period (PP), Net Present Value (NPV), dan Internal Rate of Return (IRR).
4.2 ANALISIS DAN PEMBAHASAN DATA
Dari hasil pengukuran di 5 unit perpompaan Kab. Gresik, maka dilakukan analisis data hasil
pengukuran untuk masing – masing unit perpompaan sebagai berikut :
34
October, 2009
a. LEGUNDI :
Berikut ini adalah skema system perpompaan di unit legundi :
Skematik sistem jaringan perpompaan unit Legundi
P2
WTP I
ES
P3
WTP II
P3
WTP I
HSC
II
I
P1
WTP II
P2
WTP II
HSC
ES
Reservoir
Cerme
ES
P4
WTP II
P5
WTP II
HSC
Reservoir TPI
III
Driyorejo
ES
ES = End Suction
HSC = Horisontal Split
case
Gambar 21. System perpompaan unit Legundi
Dari gambar skematik di atas terlihat bahwa antara pompa 2 dan 3 WTP I parallel dengan
pompa 1 dan 2 WTP II. Sehingga terdapat tiga system perpompaan di unit legundi ini :
 System I adalah pompa 2, 3 WTP I dan pompa 1, 2 WTP II
 System II adalah pompa 3 dan 4 WTP II
 System III adalah pompa 5 WTP II
I.
Analisis Teknis
SEC global (WTP) :
Berikut ini adalah Konsumsi Energi Spesifik untuk unit Legundi :
Tabel 25 Konsumsi Energi Spesifik (SEC) perpompaan unit Legundi (WTP I
dan WTP II) :
Bulan (2008)
Energy
consumption
(kWh)
Produksi air
(m3)
SEC
(kWh/Ml)
Januari
683.608
1.041.612
656
Februari
687.770
973.898
706
Maret
566.976
1.037.343
547
April
677.542
1.043.628
649
Mei
658.495
1.036.654
635
Juni
682.668
979.239
697
35
October, 2009
SEC masing – masing system :
System I :
Dikarenakan pompa 2, 3 (WTP I) dan 1,2 WTP II ini parallel, maka untuk perhitungan SEC
adalah satu system dengan perhitungan sebagai berikut :
Tabel 26. Konsumsi Energi Spesifik (SEC) system I unit Legundi (system I)
Parameter
Rated
lps
m3/h
kw
SEC
Measured
lps
m3/h
kw
SEC
selisih SEC
Pompa
2(WTPI) 3(WTPI) 1(WTPII)
100
100
100
360
360
360
132
132
132
70,17
252,6
130,8
85,67
308,4
134,9
2(WTPII)
100
360
132
67,00
241,2
121
86,67
312
126,6
Total
1440
528
367
309,50
1114,2
513,3
461
26%
Dari tabel diatas terlihat bahwa terdapat selisih sebesar 26 % antara SEC actual dengan SEC
calculated dimana SEC actual lebih tinggi . Berarti sudah ada penurunan efisiensi system
perpompaan di unit ini. Ini bisa disebabkan karena system ini tidak memenuhi syarat
pemasangan pompa parallel diantaranya yaitu :
 Tidak boleh lebih dari 3 pompa yang diparalel
 Spesifikasi (tipe dan karakteristik) pompa dan motor untuk masing – masing pompa
harus sama
Selain itu juga adanya throotling (cekikan) pada beberapa pompa akan mengakibatkan
penurunan efisiensi pompa.
System II dan III
Tabel 27. Konsumsi Energi Spesifik (SEC) system I unit Legundi (system II
dan III)
Pompa
SEC nameplate
Sec actual
Selisih SEC
3 (System II )
367
559
52 %
5 (System III)
250
593
137 %
36
October, 2009
Efisiensi pompa :
Tabel di bawah ini memperlihatkan hasil perhitungan analisis Efisiensi dan Konsumsi Energy
Spesifik masing – masing pompa di unit Legundi :
WTP I :
Tabel 28. Analisis Efisiensi dan Konsumsi Energy Spesifik, Unit Legundi
(WTP I)
Parameter
Rated Parameter
Merk
Model
Flow
Head
Motor Kw
Motor efficiency
Pump efficiency
Speed
Operating hours
SEC rated
Measured Data
Actual Flow
Pompa dari WTP I
unit
2
Grundfos
NK-200-500/540/BAQE;
MODEL :KE921000
lps
100
m
80
kW
132
%
%
rpm
1480
jam
24
kWh/ML
367
unit
m3/min
lps
bar
bar
m
kW
kW
rpm
%
%
Discharge pressure
Suction pressure
Head
Power
Hidraulic Kw
Speed
Over all efficiency
Pump
Current
efficiency
metod
SEC actual
kWh/ML
Selisih SEC
3
southern Cross
100
80
132
0,948
1490
24
367
2
4,21
70,17
8,5
0,25
82,5
130,8
53,2
1490
41
48
3
5,14
85,67
8,0
0,25
77,5
134,9
64,5
1488
48
55
45
518
41 %
52
437
19 %
Dari perhitungan dan analisis (tabel 25) terlihat bahwa efisiensi pompa di unit Legundi
ini cukup kecil, yaitu 48 % untuk pompa 2, sedangkan pompa 3 relatif masih baik yaitu
55 %.
37
October, 2009
WTP II :
Tabel 29. Analisis Efisiensi dan Konsumsi Energy Spesifik, Unit Legundi (WTP II)
Parameter
Rated Parameter
unit
Merk
Model
Flow
Head
Motor Kw
Motor efficiency
Pump efficiency
Speed
Operating hours
SEC rated
Measured Data
Actual Flow
Discharge pressure
Suction pressure
Head
Power
Hidraulic Kw
Speed
Over all efficiency
Pump
Current
efficiency metod
SEC actual
Selisih SEC
1
Southern
Cross
Pompa dari WTP II
2
3
Ebara
4
Ebara
GAE
250 X
250x150 150
CJN
CJN
100
50
80
60
132
45
5
GAE
SKF
6313 2
RSI
50
60
45
lps
m
kW
%
%
rpm
jam
kWh/ML
0
100
80
132
250x150
CJN
100
80
132
1480
24
367
1480/1485
24
367
1480
24
367
m3/min
lps
bar
bar
m
kW
kW
rpm
%
%
4,02
67,00
8,1
0,25
78,5
121
49,8
1485
41
45
5,2
86,67
8,2
0,25
79,5
126,6
65,3
1490
52
64
3,2
53,33
4,8
0,25
45,5
107,3
22,4
1495
21
26
1,04
17,33
6,3
0,25
60,5
37
9,8
1492
27
34
%
kWh/ML
44
502
37%
57
406
11%
17
559
52%
25
593
137%
1460
24
250
1470
24
250
Dari tabel di atas terlihat bahwa efisiensi pompa maupun efisiensi total untuk pompa 1, 3
dan 5 kecil, yaitu kurang dari 50%.
Untuk pompa 2-WTP II masih di atas 50%.
38
October, 2009
Efisiensi motor :
Tabel 30. Analisis/ penilaian energy motor, Unit Legundi:
Lokasi
Pompa
Vunb
Iunb
Deviasi
frek.
Terukur
terhadap
frek.rated
Deviasi tegangan
R
S
T
faktor
daya
terukur
% beban
motor
terhadap
daya
motor
rated
Efisiensi
Current
metod
asumsi
0,85
0,9
0,87
0,92
Legundi
WTP I
WTP II
pompa 1
0,23%
0,8%
-0,10%
-0,21%
-0,03%
0,23%
90%
pompa 2
0,05%
0,7%
0,26%
0,03%
-0,13%
0,05%
89%
pompa 1
0,13%
0,8%
0,08%
0,13%
-0,05%
-0,08%
87%
0,91
0,85
pompa 2
0,28%
1,4%
-0,24%
0,28%
-0,08%
-0,18%
88%
0,8
0,87
pompa 3
0,77%
6,7%
-0,20%
0,03%
0,77%
-0,80%
70%
0,8
0,98
0,78
0,87
pompa 4
pompa 5
97%
off
0,13%
9,4%
-0,20%
0,13%
0,05%
-0,15%
78%
Dari tabel 27 terlihat bahwa secara umum kinerja dari motor di unit Legundi ini masih
bagus, dilihat dari deviasi tegangan untuk hampir semua pompa di unit Legundi ini < 10 %,
deviasi frekuensi < 5%, ketidakseimbangan antar tegangan (Vinb) juga < 1%. Begitu juga
dengan ketidakseimbangan arus < 10 %.
Untuk parameter factor daya (cos phi), hampir semua pompa di unit ini relative bagus
karena mempunyai faktor daya ≥ 85 %, kecuali pada pompa 3 dan 5 (WTP II) ditemukan
cos phi ≤ 85 % yaitu
 Pompa 3, cos phi : 70 %
 Pompa 5, cos phi : 78,2 %
II. Analisis Keuangan
a. Biaya dan Manfaat (Potensi saving/ penghematan) :
 Penggantian pompa baru
Dasar perhitungan biaya investasi ini berdasarkan harga dan spesifikasi dari pompa
Grundfos dan jasa instalasinya.
I. System I
Dari hasil perhitungan analisis data, maka pompa – pompa pada system I ini sudah
tidak efisien kerjanya baik dilihat dari SEC maupun efisiensi pompanya. Dan pada
kenyataannya, pompa – pompa transmisi pada unit Legundi ini sudah mengalami
pergantian pompa pada pertengahan program (Juli 2009), yaitu 2 unit pompa WTP I
39
October, 2009
dan 3 unit pompa di WTP II (dari 5 unit pompa (1 stand by)) diganti dengan 2 unit
pompa baru merk Goulds Pumps dengan spesifikasi masing - masing sebagai berikut :
Tabel 31. Spesifikasi pompa baru Legundi
Name plate
Pompa
Motor
Pompa
Merk
Daya(kW)
rpm
Voltage/Phase
Arus
(A)
Hz
cos
phi
effisiensi
Tahun
pemasangan
I, WTP I
Teco
400 Kw
1490
380/ 3 phase
706
50
-
-
2009
II, WTP II
Teco
400 Kw
1490
380/ 3 phase
706
50
-
-
2009
Merk
Goulds
pumps
Goulds
pumps
Capacity
(L/dt)
Head
(m)
250
100
250
100
Perletakan pompa adalah 1 buah pompa di pasang di WTP I dan 1 buah pompa di
pasang di WTP II. Sedangkan untuk 1 buah pompa menuju Driyorejo (pompa 5) sudah
diputus. Instalasi travo yang semula untuk masing – masing pompa dihubungkan
dengan sebuah travo, maka dengan penggantian pompa baru ini, semua travo lama
diganti dengan sebuah travo induk dengan daya sebesar 1100 kVA. Untuk mengatasi
kelebihan KVAR akibat kecilnya cos phi, pada instalasi yang baru ini juga sudah
dilengkapi dengan kapasitor bank. Selain itu juga pada instalasi ini juga dilengkapi
dengan soft starter (inverter)(*internal workshop). Untuk itu pada unit ini tidak
dilakukan perhitungan analisis keuangan.
Berikut ini adalah contoh gambar untuk pompa baru yang ada di unit Legundi :
Gambar 23. Pompa baru (I),
WTP I Legundi
Gambar 22. Pompa baru (II),
WTP II Legundi
II. System II :
System II ini terdiri dari 2 buah pompa yaitu pompa 3 dan 4. Namun pada saat
pengukuran pompa 4 dalam kondisi off (stand by) sehingga yang dikaji hanyalah
pompa 3. Dari hasil perhitungan didapat selisih antara SEC rated dengan SEC
measured sebesar 52 % lebih tinggi SEC measured. Begitu juga dengan efisiensi
40
October, 2009
pompa yang kecil yaitu 26 %. Sehingga apabila pompa ini diganti pompa baru dengan
spesifikasi seperti yang lalu, di dapat hasil perhitungan potensi saving sebagai berikut :
Tabel 31. Potensi Saving Penggantian Pompa di system II, Unit Legundi
Bulan
Actual :
Januari
Februari
Maret
April
Juni
Juli
Total
SEC lama
∑ Kwh
76.994
65.000
24.937
25.443
80.934
82.896
356.204
∑ Produksi air
(m3)
Total
136.133
111.052
108.534
122.466
84.384
63.294
625.863
Calculated :
KW
Q (m3/h)
SEC
Lost operation (10%)
SEC baru (+lost operation)
Selisih SEC
Saving (S) :
Kwh/6 bulan
Rp./ 6 bulan
Rp./tahun
Investasi (Rp.)(I)
Payback period
569
132
360
367
37
403
29 %
103.733
104,6 juta
209 juta
350 juta
1,7
Dengan penggantian pompa baru di dapat saving sebesar Rp. 209 juta/ tahun, dengan
investasi sebesar Rp. 350 juta, maka investasi akan kembali dalam waktu 1,7 tahun.
III. System III :
Pompa pada system III ini adalah pompa 5. Dari hasil perhitungan di dapat selisih SEC
sebesar 137 %. sIni merupakan angka yang sangat besar, bahwa pompa 5 ini sudah
tidak efisien. Begitu juga dengan hasil perhitungan efisiensi pompa sebesar 34 %.
Apabila pompa ini diganti dengan pompa baru dengan karakteristik yang sama dengan
pompa lama didapat hasil perhitungan potensi saving sebagai berikut :
41
October, 2009
Tabel 32. Potensi Saving Penggantian pompa di system pompa III, Unit
Legundi
Bulan
Actual :
Juni
Juli
total
SEC lama
Calculated :
KW
m3/h
SEC baru
Lost operation(10%)
SEC baru
Selisih SEC
Saving (S):
Kwh/ 2bulan
Rp./2 bulan
Rp./tahun
Investasi (I)(Rp.)
I/S
∑ Kwh
27.007,6
40.643,6
67.651,2
∑ Produksi air
(m3)
Total
42.585
44.804
87.389
774
45
180
250
25
275
64%
43.619
37,4 juta
224,5 juta
160 juta
0,7
Dengan penggantian pompa baru di dapat saving sebesar Rp. 224,5 juta, dengan
investasi sebesar Rp. 160 juta, maka akan diperoleh pengembalian modal dalam waktu
0,7 tahun.
 Pemasangan Kapasitor Bank
Dari hasil pengukuran diperoleh bahwa factor daya (cos phi) untuk pompa no. 3 WTP II
(system II) dan pompa no. 5 WTP II (system III) di Legundi ini dibawah 85%, yaitu 70%
dan 78%. Setelah dilakukan kroscek dengan data sekunder berupa rekening listrik, maka
pada bulan Januari sampai dengan Juni 2009 untuk system II dan sampai dengan bulan
Juli 2009 untuk system III terdapat kelebihan kVARh yang mengakibatkan PDAM harus
membayar denda kelebihan kVARh yang tidak sedikit. Ini dikarenakan pada travo tidak
dilengkapi dengan kapasitor bank. Untuk mengatasi hal ini dianjurkan untuk PDAM
memasang kapasitor bank. Hasil perhitungan sebagai berikut :
42
October, 2009
System II
Tabel 33. Potensi Saving Pemasangan Kapasitor Bank di system II, Unit
Legundi
KETERANGAN
Kelebihan kVARh tertinggi
NILAI
2488
kVAR
3
Kapasitor Bank yg dibutuhkan
5
Saving/bulan
Rp 2.617.656
Saving/tahun
Rp. 31.411.877
Investasi
Rp 20.000.000
Payback Period
0,6 tahun
Biaya investasi sebesar Rp 20.000.000 di peroleh dari asumsi harga kapasitor bank/
kVAR adalah sebesar Rp 4.000.000 dikali dengan kebutuhan kapasitor sebesar 5 kVAR,
sehingga modal akan kembali dalam waktu 0,6 tahun atau 7 bulan.
System III
Tabel 34. Potensi Saving Pemasangan Kapasitor Bank di system III, Unit
Legundi
KETERANGAN
Kelebihan kVARh tertinggi
NILAI
35321
kVAR
49
Kapasitor Bank yg dibutuhkan
55
Saving/bulan
Rp 15.273.720
Saving/tahun
Rp 183.284.640
Investasi
Rp 220.000.000
Payback Period
1,2 tahun
Biaya investasi sebesar Rp 220.000.000 di peroleh dari asumsi harga kapasitor bank/
kVAR adalah sebesar Rp 4.000.000 dikali dengan kebutuhan kapasitor sebesar 55 kVAR
sehingga modal akan kembali dalam waktu 1,2 tahun.
43
October, 2009
b. Analisis Investasi
Analisis kelayakan investasi akan dilakukan dengan menggunakan metode penilaian
investasi : Payback Period (PP), Net Present Value (NPV), dan Internal Rate of Return
(IRR).
 Penggantian pompa
Tabel 36. Analisis investasi dari penggantian pompa di unit Legundi
Penggantian Pompa
PP
NPV
IRR
(tahun)
(Rp)
(%)
Legundi WTP II pompa 3
(system II)
1,7
753.334.045
43
Legundi WTP II pompa 5
(system III)
0,7
993.081.746
100
Hasil analisis menunjukkan indicator yang positif. Apabila penggantian pompa ini
dilaksanakan, dengan IRR sebesar 43% dan 100% dan jangka waktu pengembalian biaya
kurang dari dua tahun, maka program ini layak untuk dilaksanakan.
 Pemasangan kapasitor bank
Tabel 37. Tabel Analisis investasi dari pemasangan kapasitor bank di unit Legundi
Penambahan
Kapasitor Bank
PP
(tahun)
Legundi sistem II
0,64
Legundi sistem III
1,2
NPV
(Rp)
IRR
(%)
113.027.821
113
574.452.970
60
Dari hasil analisis, apabila pemasangan kapasitor bank ini dilaksanakan maka
terselamatkan dimanfaatkan secara maksimal maka biaya program dapat tercover
kurang dari dua tahun dengan IRR lebih besar dari rate bank (14%).
b. CERME :
I. Analisis Teknis
SEC :
Konsumsi energy specific ini bisa dihitung berdasarkan tagihan listrik atau berdasarkan
pengukuran langsung daya yang masuk per pompa di lapangan. Karena tagihan/
rekening listrik menjadi satu maka SEC pompa Cerme dihitung berdasarkan daya yang
masuk per pompa. Hasil dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
44
October, 2009
Tabel 38. Konsumsi Energi spesifik (SEC) perpompaan unit Cerme
Keterangan
P.Dis
P1
P4
P5
Q (L/dt)
Q (M3/jam)
3,67
4,81
2,35
3,58
220,2
98,3
446
288,6
157,2
545
141
150,5
1067
214,8
146,3
681
kw
SEC
Pompa distribusi di rumah pompa 1 merupakan pompa distribusi menuju Manyar/
Maspion, terdiri dari 2 buah pompa parallel. 1 pompa stand by sehingga hanya 1 pompa
yang di ukur. Hasil analisis pengukuran terhadap SEC pompa ini adalah sebagai berikut :
35. Konsumsi Energi spesifik (SEC) pompa distribusi (Menuju Manyar)
Parameter
pompa 1
m3/h
360
kw
132
SEC lama
367
Baru :
m3/h
220,2
kw
98,3
SEC baru
446
selisih SEC
22 %
Pompa pada rumah pompa dua di unit Cerme ini adalah pompa transmisi menuju
reservoir Giri. Terdapat 5 buah pompa, hanya 3 buah pompa yang di ukur. 1 buah
pompa rusak dan 1 pompa stand by. Karena pompa – pompa tersebut adalah pompa
parallel, sehingga hasil perhitungan SEC system ini adalah sebagai berikut :
Tabel 40. Konsumsi Energi spesifik (SEC) pompa transmisi
Parameter
Pompa 1
Pompa 4
Pompa 5
Total
m3/h
360
252
252
864
kw
185
200
200
585
SEC lama
677
Baru :
m3/h
288,6
141
214,8
644,4
kw
157,2
150,5
146,3
454
SEC baru
705
selisih SEC
4%
45
October, 2009
Efisiensi pompa :
Tabel 36. Analisis Efisiensi dan Konsumsi Energy Spesifik, Unit Cerme
Parameter
Rated Parameter
Merk
unit
Model/type
Flow
Head
Motor Kw
Motor efficiency
Pump efficiency
Speed
Operating hours
SEC rated
Measured Data
Actual Flow
lps
M
kW
%
%
rpm
jam
kWh/ML
distribusi
arah
Manyar
Grundfos
NK 125 250/263/
BAQE
100
100
132
P1
Grundfos
NK 100315/316/A/
BAQE
100
100
185
P4
AEG
P5
AEG
RDL200/620
70
110
200
RDL200/620
70
110
200
2950
24
367
2975
24
514
1485
24
794
1485
24
794
3,67
61,17
Discharge pressure
3,5
Suction pressure
0,2
Head
33
Power
98,3
Hidraulic Kw
19,7
Speed
2925
Over all efficiency
20
Pump efficiency
22
SEC actual
446
Selisih SEC
22%
Dari tabel 30 di atas ditemukan ada 2 buah pompa
≤ 50 %), yaitu :

m3/min
lps
bar
bar
m
kW
kW
rpm
%
%
kWh/ML
Pompa
transmisi
4,81
2,35
3,58
80,17
39,17
59,67
11
11
11
0,2
0,2
0,2
112
112
112
157,2
150,5
146,3
84,7
41,4
63,0
2980
1491
1493
54
27
43
60
33
52
545
1067
681
6%
34%
14%
yang sudah tidak efisien (efisiensi pompa
Pompa 1 (arah Manyar ) dengan efisiensi pompa : 22 % dan selisih SEC sebesar 22 %,
selain itu juga adanya “throttling” pada jaringan perpipaan pompa ini sehingga
menyebabkan penurunan efisiensi system perpompaan karena “throttling” meningkatkan
getaran dan korosi.
 Pompa 4, dengan efisiensi pompa : 33 % dan selisih SEC 34 %.
Untuk pompa 1 masih bagus (60%) dengan selisih SEC sebesar 6 %, sedangkan pompa 5
cukup efisien (52%) dengan selisih SEC sebesar 14 %.
46
October, 2009
Efisiensi motor :
Tabel 37. Analisis/ penilaian energy motor unit Cerme
Pompa
Vunb
Iunb
Deviasi
frek.
Terukur
terhadap
frek.rated
P. distribusi
0,46%
3,0%
pompa 1
0,61%
3,3%
pompa 2
Stand
by
pompa 3
Deviasi tegangan
Efisiensi motor
T
faktor daya
terukur
-0,41%
0,46%
-0,08%
-0,51%
Stand
by
Stand
by
Stand
by
Stand by
off
off
off
off
off
3,4%
0,04%
0,39%
0,39%
-0,61%
2,4%
-0,20%
0,15%
0,30%
-0,44%
R
S
0,32%
-0,07%
0,04%
0,61%
Stand
by
Stand by
Off
off
pompa 4
0,39%
pompa 5
0,30%
Current
metod
asumsi
84%
0,77
0,9
88%
0,82
0,9
73%
0,79
0,83
76%
0,74
0,83
Secara umum kinerja motor untuk perpompaan unit Cerme ini secara umum baik, dilihat
dari
deviasi tegangan,
deviasi frekuensi, ketidakseimbangan antar tegangan, maupun
ketidakseimbangan arus semuanya sesuai standar (NEMA). Namun dari factor daya terukur
ditemukan 2 buah motor yang mempunyai factor daya ≤ 85 %, yaitu pompa 4 (pf : 73%) dan
pompa 5 (pf : 76%).
II.
Analisis Keuangan
a. Biaya dan Manfaat (Potensi Savings/ penghematan) :
 Penggantian pompa
I. Pompa distribusi menuju Manyar :
Tabel 38. Hasil perhitungan potensi saving (penghematan) dan investasi di
unit Cerme (distribusi menuju Manyar)
Parameter
Actual :
kw
m3/h
SEC lama
Calculated :
kw
m3/h
SEC baru
SEC baru (lost operation 10%)
Selisih SEC
Saving :
Kwh
Rp./bulan
Rp./tahun
Investasi
Payback period
Pompa distribusi
98,3
220,2
446
110
360
306
336
25 %
17.488
13,9 juta
167 juta
300 juta
1,8
47
October, 2009
Apabila pompa diganti dengan pompa baru, di dapat saving sebesar Rp. 167 juta/ tahun.
Dengan investasi sebesar Rp. 300 juta, maka akan diperoleh pengembalian modal dalam
waktu 1,8 tahun.
II. Pompa transmisi menuju Reservoir Giri
Tabel 39. Hasil perhitungan potensi saving (penghematan) dan investasi di
unit Cerme (transmisi menuju Res. Giri)
Parameter
Actual :
kw
m3/h
SEC lama
Calculated :
kw
m3/h
SEC baru
lost operation(10%)
SEC baru
Selisih SEC
Saving :
Kwh/bulan
Rp./bulan
Rp./tahun
Investasi
I/S
Pompa 1
Pompa 4
Pompa 5
Total
157,2
288,6
150,5
141
146,3
214,8
454
644,4
705
157,2
288,6
160
252
146,3
214,8
464
755
614
61
675
4%
13.729
10,9 juta
131 juta
400 juta
3,1
Apabila hanya pompa 4 yang diganti dengan pompa baru, di dapat saving sebesar Rp.
131 juta/ tahun. Dengan investasi sebesar Rp. 400 juta maka akan diperoleh
pengembalian modal dalam waktu 3,1tahun.
b. Analisis investasi
Penggantian pompa
Analisis kelayakan investasi akan dilakukan dengan menggunakan metode penilaian
investasi : Payback Period (PP), Net Present Value (NPV), dan Internal Rate of Return
(IRR).
48
October, 2009
Tabel 45. Analisis investasi dari penggantian pompa di unit Cerme
PP
NPV
IRR
(tahun)
(Rp)
(%)
Penggantian Pompa
Cerme pompa distribusi
1,8
583.967.043
41
Cerme pompa transmisi
3,1
317.422.473
24
Dari hasil analisis investasi, dengan penggantian pompa baru maka di peroleh IRR di atas
rate bank (14%) dan pengembalian biaya kurang dari lima tahun, yang berarti layak
investasi.
c. KRIKILAN :
I. Analisis Teknis
SEC :
Tabel 40. Konsumsi Energi spesifik (SEC) perpompaan unit Krikilan
Bulan
Energy Consumption
(kWh)
Produksi air
(m3)
SEC
kWh/Ml
Januari
191.888
369.441
519
Februari
197.973
341.072
580
Maret
174.735
375.376
465
April
131.994
360.947
366
Mei
152.718
374.976
407
Juni
208.307
352.305
591
49
October, 2009
Efisiensi pompa :
Tabel 41. Analisis Efisiensi dan Konsumsi Energy Spesifik, Unit Krikilan
Keterangan
Rated Parameter
Merk
Model/type
Flow
Head
Motor Kw
Motor efficiency
Pump efficiency
Speed
Operating hours
SEC rated
Measured Data
Actual Flow
Pompa 1
Pompa 3
Torishima
ETAN 125 x
100 – 250
100
100
110
0,94
Torishima
ETA-N125X100-250
100
80
90
0,93
2980
24
306
2965
24
250
4,5
75
7,5
0,3
72
110,3
52,8
2966
48
53
2,19
36,5
8,7
0,3
84
72,7
30,8
2982
42
47
52
409
34 %
45
553
121%
unit
lps
m
kW
%
%
rpm
jam
kWh/ML
m3/min
lps
bar
bar
m
kW
kW
rpm
%
%
Discharge pressure
Suction pressure
Head
Power
Hidraulic Kw
Speed
Over all efficiency
Pump
Current
efficiency metod %
SEC actual
kWh/ML
Selisih SEC
Meskipun pompa di krikilan ini masih baru, namun dari hasil perhitungan dan analisis maka
pompa 3 kurang dari 50 %, sedangkan untuk pompa 2 masih di atas 50%.
50
October, 2009
Efisiensi motor :
Tabel 428. Analisis/ penilaian energy motor unit Krikilan
R
S
T
faktor daya
terukur
% beban
motor
terhadap
daya
motor
rated
0,12%
0,18%
0,10%
-0,28%
90%
-0,22%
0,00%
0,18%
-0,18%
90%
Pompa
Vunb
Iunb
Deviasi
frek.
Terukur
terhadap
frek.rated
1
0,18%
0,4%
3
0,34%
1,5%
Deviasi tegangan
Efisiensi motor
Current
metod
Asumsi
94%
0,93
0,9
75%
0,75
0,9
Secara umum kinerja motor untuk perpompaan unit krikilan ini relatif bagus , dilihat dari
parameter penilaian energy motor semuanya sudah sesuai ketentuan. Begitu juga dengan
factor daya (pf) yang keduanya ≥ 85%.
II. Analisis Keuangan
a. Biaya dan Manfaat ( potensi savings/ penghematan) :
 Penggantian Pompa
Apabila pompa 3 di atas diganti dengan pompa baru,maka di dapat hasil perhitungan potensi
saving/ penghematan seperti di bawah ini :
Tabel 43. Hasil Perhitungan Potensi Saving Penggantian Pompa di Unit Krikilan
Parameter :
Actual :
kw
Q(l/dt)
SEC lama
Calculated :
Q (L/dt)
kw
SEC
Lost operation(10%)
SEC baru
selisih SEC:
Saving :
kwh/7 bulan
Rp./7 bulan
Rp./ 1 tahun
Investasi
I/S
Total
72,7
37,5
539
100
132
183
18
202
63 %
32.742
25 juta
300,9 juta
350 juta
1,2
51
October, 2009
Apabila pompa 3 diganti dengan pompa baru (132 Kw, 100 L/dt, 100m) , maka didapat
saving sebesar Rp. 300,9 juta/ tahun. Dengan investasi sebesar Rp. 350 juta, maka akan
diperoleh pengembalian modal dalam waktu 1,2 tahun.
 Pemasangan Kapasitor Bank
Dari hasil pengukuran lapangan, didapat nilai untuk factor daya (cos phi) pompa 1 dan 3
Krikilan semua di atas 85%. Namun jika dilihat dari rekening listrik 2009, bulan Januari
sampai dengan Juni terdapat kelebihan kVARh yang harus dibayar oleh PDAM. Ini
dikarenakan rekening listrik tidak hanya digunakan untuk pompa 1, tetapi juga digunakan
untuk yang lainnya (pompa backwash, intake, dsb), selain itu travo juga tidak dilengkapi
dengan kapasitor bank. Untuk mengatasi hal ini dianjurkan untuk PDAM memasang
kapasitor bank. Hasil perhitungan sebagai berikut :
Tabel 50. Hasil Perhitungan Potensi Saving Pemasangan Kapasitor Bank di
Unit Krikilan (WTP I)
KETERANGAN
NILAI
Kelebihan kVARh tertinggi
10.203
kVAR
14
Kapasitor Bank yg dibutuhkan
20
Saving/bulan
Rp 3.447.328
Saving/tahun
Rp 41.367.940
Investasi
Rp 80.000.000
Payback Period
1,9 tahun
Kelebihan kVARh tertinggi adalah bulan Januari 2009, yaitu 10.203. Dengan
penghematan sebesar Rp 41.367.940/ tahun dengan investasi sebesar Rp. 80.000.000
maka modal akan kembali dalam waktu 1,9 tahun.
b. Analisis investasi
 Penggantian pompa
Tabel 51. Analisis investasi penggantian pompa di Unit Krikilan
Penggantian Pompa
Krikilan WTP II pompa 3
PP
NPV
IRR
(tahun)
(Rp)
(%)
1,2
1.215.273.432
62
52
October, 2009
Dari hasil analisis investasi, program ini layak untuk dilaksanakan karena
menghasilkan angka IRR sebesar 62% dan pengembalian biaya kurang dari dua
tahun.
 Pemasangan kapasitor bank
Tabel 52. Analisis investasi pemasangan kapasitor bank di unit Krikilan
Penambahan
Kapasitor Bank
PP
(tahun)
NPV
(Rp)
IRR
(%)
Krikilan WTP I
1,9
104.671.934
38
Program ini layak untuk dilaksanakan karena dari hasil analisis investasi didapat
angka IRR sebesar 38% dan pengembalian biaya dalam waktu 1,9 tahun.
d. INTAKE LEGUNDI
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh pihak MLD pada bulan Oktober 2008,
bahwa intake Legundi masih dalam keadaan cukup bagus. Ini terlihat dari SEC untuk
intake Legundi (Tabel.50), selain itu juga pengukuran yang tidak lengkap diantaranya
karena jarak antar kabel pada panel control motor yang terlalu dekat sehingga alat
(power meter) tidak dapat masuk. Dari pertimbangan tersebut maka untuk intake
Legundi tidak dilakukan kajian lebih lanjut .
Tabel 44. Specific Energy Consumption bulanan (January – Juli 2008)
Intake pump
group
Intake WTP I
Total energy
consumption
In Kwh
87.341
Intake WTP II
88.650
* hasil analisis MLD
Supplied of raw water
m3
SEC
In kwh/ml
Remark
453.720
192
*
596.319
147
*
e. SEGOROMADU :
SEC :
Berikut ini adalah Konsumsi Energi Spesifik (SEC) perpompaan unit Segoromadu :
53
October, 2009
Tabel 45. Konsumsi Energi spesifik (SEC) perpompaan unit Segoromadu
Bulan
Energy
consumption
(kWh)
Produksi air
(m3)
SEC
(kWh/Ml)
Januari
168.670
85.823
1.965
Februari
57.120
38.916
1.468
Maret
59.510
44.646
1.333
April
25.860
96.671
268
Mei
57.450
113.487
506
Juni
58.510
97.595
600
Karena pompa – pompa di unit ini adalah parallel, maka untuk perhitungan SEC adalah
satu system seperti berikut ini :
Tabel 46. Analisis SEC system perpompaan unit Segoromadu :
Parameter
m3/h
kw
SEC
Measured
m3/h
kw
SEC
selisih SEC :
Pump 50 lps
Pump 25 lps
Total
180
55
90
37
270
92
341
130,80
49,4
121,20
39,2
252,00
88,60
352
3%
54
October, 2009
Efisiensi pompa :
Tabel 47. Analisis Efisiensi dan Konsumsi Energy Spesifik, Unit Segoromadu
Parameter
Rated Parameter
unit
Merk
Model
Flow
lps
Head
m
Motor Kw
kW
Motor efficiency
%
Pump efficiency
%
Speed
rpm
Operating hours
jam
SEC rated
kWh/ML
Measured Data
Actual Flow
m3/min
lps
Discharge pressure bar
Suction pressure
bar
Head
m
Power
kW
Hidraulic Kw
kW
Speed
rpm
Over all efficiency
%
Pump efficiency
%
SEC actual
kWh/ML
Selisih SEC
Pompa 50 l/dt
Pompa 25 l/dt
Torishima GAE
ETA 100 - 50/2
50
60
55
Torishima GAE
ETA 100 - 50/2
25
60
37
kurang jelas
12
306
2980
12
411
2,18
36,33
5,8
0,2
60
49,4
19,9
1483
40
58
378
24%
2,02
33,67
5
0,2
52
39,2
15,8
2961
40
54
323
21%
Meskipun pompa di unit Segoromadu ini termasuk pompa lama, namun ternyata dari hasil
perhitungan dan analisis efisiensi pompa di unit ini masih di atas 50 %, begitu juga dengan
selisih SEC yang tidak begitu besar (3 %) . Meskipun begitu, terlihat bahwa pada pompa 25
L/dt terjadi pembebanan motor yang over load , akibatnya pemanasan yang berlebih
sehingga mengakibatkan umur motor menjadi pendek dan efisiensi menurun. Begitu juga
dari SEC yang tinggi pada system ini.
55
October, 2009
Efisiensi motor :
Tabel 48. Analisis/ penilaian energy motor unit Segoromadu
Pompa
pompa
50lps
Pompa
25lps
Vunb
Iunb
Deviasi
frek.
Terukur
terhadap
frek.rated
0,18%
0,4%
0,18%
2,4%
Deviasi tegangan
Effisiensi motor
R
S
T
faktor
daya
terukur
-0,18%
0,18%
0,05%
-0,25%
76%
-
0,7
-0,50%
-0,36%
0,18%
0,15%
82%
-
0,7
Current
metod
asumsi
Secara umum kinerja motor untuk perpompaan unit Segoromadu ini masih baik, dilihat dari
deviasi tegangan,
deviasi frekuensi, ketidakseimbangan antar tegangan, maupun
ketidakseimbangan arus semuanya sudah sesuai standar. Namun dari factor daya ditemukan
2 buah motor yang mempunyai factor daya ≤ 85 %, yaitu pompa 50 l/dt (pf : 76%) dan
pompa 25l/dt (pf : 82%). Meski begitu, ketika kroscek dengan rekening listrik (2009), tidak
terdapat kelebihan kVARh. Ini dikarenakan instalasi ini sudah dipasangi kapasitor bank.
5. KENDALA – KENDALA YANG DIHADAPI
Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pada saat pengukuran adalah
sebagai berikut :

Space/ jarak kabel pada panel control motor di beberapa pompa yang terlalu dekat
sehingga clamp sensor tidak dapat masuk pada kabel

Data pada nameplate yang sudah tidak terbaca

Data pada nameplate yang tidak sesuai dengan kartu inventarisir pompa

Beberapa data sekunder yang kurang akurat, seperti data rekening listrik, produksi air

Kurva pompa yang sudah tidak ada pada beberapa pompa

Tidak adanya tempat untuk pemasangan manometer pada sisi suction (isap)

Tidak adanya tempat untuk pemasangan manometer pada sisi discharge (tekan) di
beberapa pompa (misal pompa 3 WTP 1 Legundi, pompa 1 Krikilan)

Tahun pemasangan pompa lebih muda dari umur pompa (misal pompa adalah pompa
pindahan dari tempat lain).
56
October, 2009
6. KESIMPULAN
Efisiensi pompa dan SEC :
 Efisiensi pompa < 50% :
Pompa – pompa pada unit di bawah ini sudah mengalami penurunan efisiensi
(efisiensi pompa < 50%) dan Selisih SEC yang cukup tinggi (> 20%), yaitu :
 Legundi
: pompa 2 WTP I, pompa 1, 3, dan 5 WTP II
 Cerme
: pompa distribusi menuju Manyar, pompa transmisi no. 4
 Krikilan
: pompa 3 (transmisi menuju Reservoir Perumnas)
 Efisensi pompa antara 51% s.d 59 % :
Pompa – pompa pada unit :
 Legundi
: pompa 3 WTP I
 Cerme : pompa 5 (transmisi menuju Res. Giri)
 Krikilan
: pompa 1 (transmisi)
 Segoromadu : pompa 1 dan 2
 Efisiensi pompa > 60% :
 Legundi
: Pompa 2 WTP II
 Cerme : pompa 1 Cerme (transmisi menuju Res. Giri)
Pompa distribusi menuju Manyar (Cerme) dan pompa transmisi menuju R. Perumnas
(Krikilan) :
Secara personal pompa – pompa ini merupakan pompa baru yang performancenya
bagus. Namun dari hasil analisis, pompa tersebut menjadi tidak efisien karena tidak
sesuai dengan karakter sistem yang terpasang pada unit ini.
Kinerja motor :
Kinerja motor untuk semua pompa yang di ukur masih cukup bagus/ memenuhi standar
NEMA maupun US DOE, kecuali untuk faktor daya (cos phi) yang rendah (< 85%)  nilai
KVARH naik, tarif rekening lebih tinggi  denda/ penalti, yaitu pada motor pompa Legundi
(Pompa 3 & 5 WTP II).
Sedangkan untuk pompa Cerme (pompa distribusi Manyar , pompa transmisi no. 4 & 5) dan
pompa di unit Segoromadu (pompa 1 & 2), meskipun dari hasil pengukuran cos phi < 50 %,
namun dikroscek dengan data rekening tidak ditemukan kelebihan KVARh  sudah dipasangi
kapasitor bank  bagus
57
October, 2009
Pompa 3 WTP II, dari hasil pengukuran , cosphi 0,7, berdasar rekening Januari – Juni ‘09 kena
denda, tapi juli ’09 tidak terkena denda  pemasangan kapasitor bank
Analisis keuangan :
Dari hasil analisis potensi saving dan investasi :

Dari penggantian pompa, secara keseluruhan IRR investasi menghasilkan 48% dan
tingkat pengembalian selama 1,5 tahun.

Dari penambahan kapasitor bank, secara keseluruhan, IRR investasi menghasilkan
54% dan tingkat pengembalian selama 1,2 tahun.
Dari hasil analisis di atas, maka layak investasi.
7. REKOMENDASI
DAN
PELUANG
PENGHEMATAN ENERGI
Ringkasan evaluasi dan rekomendasi untuk perpompaan unit Legundi, Cerme, Krikilan dan
Segoromadu :
I.
Unit Legundi :
Tabel 58. Ringkasan evaluasi pompa unit Legundi
Lokasi
Pompa
Evaluasi Efisiensi
 Debit pengukuran lebih rendah dibanding data name plate
 Head pengukuran lebih tinggi dari data name plate
2
 Efisiensi pompa rendah = 0,48 (< 50%)
 SEC pengukuran lebih tinggi (41%) dibanding SEC rated
 Kinerja motor sesuai standar
 Debit pengukuran lebih rendah dibanding data name plate
 Head pengukuran lebih rendah dibanding data name plate
WTP I
 Efisiensi pompa 55 %
3
 SEC pengukuran lebih tinggi (19%) dibanding SEC rated
 Kinerja motor sesuai standar
58
October, 2009
 Debit pengukuran lebih rendah dibanding data name plate
 Head pengukuran lebih rendah dibanding data name plate
pump 1
 Efisiensi pompa 45 %
 SEC pengukuran lebih tinggi (37%) dibanding SEC rated
 Kinerja motor sesuai standar
Debit pengukuran lebih rendah dibanding data name plate

 Head pengukuran lebih rendah dibanding data name plate
pump 2
 Efisiensi pompa 64 %
 SEC pengukuran lebih tinggi (11%) dibanding SEC rated
 Kinerja motor sesuai standar
 Debit pengukuran lebih rendah dibanding data name plate
WTP II
 Head pengukuran lebih rendah dibanding data name plate
pump 3
 Efisiensi pompa 26 %
 SEC pengukuran lebih tinggi (52%) dibanding SEC rated
 Kinerja motor sesuai standar, kecuali untuk factor daya (cos phi)
yang cukup rendah yaitu 70 %
pump 4
 Debit pengukuran lebih rendah dibanding data name plate
 Head pengukuran lebih tinggi dibanding data name plate
pump 5
 Efisiensi pompa 34 %
 SEC pengukuran lebih tinggi dibanding SEC rated (137%)
 Kinerja motor sesuai standar, kecuali untuk factor daya (cos phi)
yang cukup rendah yaitu 78,2 %
REKOMENDASI :
System I :
Tabel 499. Rekomendasi system I, unit Legundi
Kategori
Biaya
Tinggi
Biaya
Rendah
Rekomendasi
Investasi
savings
Payback
period
Penggantian pompa
 Memindahkan pompa no.2
WTP II dan pompa no.3 WTP I
ke lokasi lain yang sesuai karena
pompa ini masih cukup tinggi
efisiensinya.
59
October, 2009
 Pemeliharaan rutin seperti :
- Periksa jaringan perpipaan
dari kemungkinan kebocoran
pipa
- Periksa dan bersihkan
impeller
- Periksa koneksi – koneksi
antar kabel pada panel control
motor
- Memasang manometer yang
dilengkapi keran pada suction
dan discharge pompa
System II (pompa 3) :
Tabel 60. Rekomendasi pompa 3, Legundi
Kategori
Biaya
Tinggi
Biaya
sedang
Biaya
Rendah
Investasi
savings
Payback
period
Penggantian pompa
350 juta rupiah
209 juta
1,7 tahun
Pemasangan kapasitor bank
20 juta rupiah
31,4 juta
0,6 tahun
-
-
-
Rekomendasi
Pemeliharaan rutin seperti :
- Periksa jaringan perpipaan
dari kemungkinan kebocoran
pipa
- Periksa dan bersihkan
impeller
- Periksa koneksi – koneksi
antar kabel pada panel
control motor
- Memasang manometer yang
dilengkapi keran pada suction
dan discharge pompa
System III (pompa 5)
Tabel 61. Rekomendasi pompa 5, Legundi
Kategori
Biaya
Tinggi
Biaya
sedang
Biaya
Rendah
Rekomendasi
 Penggantian pompa
 Pemasangan kapasitor
bank
Penggantian pompa dengan
pompa no.3 Krikilan
Pemeliharaan rutin seperti :
 Periksa jaringan perpipaan
dari kemungkinan
kebocoran pipa
 Periksa dan bersihkan
Payback
period
 160 juta rupiah  224 juta  0,7 tahun
 220 juta rupiah  183 juta  1,2 tahun
Investasi
savings
-
-
-
-
-
-
60
October, 2009
impeller
 Periksa koneksi-koneksi
antar kabel pada panel
control motor
 Memasang manometer
yang dilengkapi keran pada
suction dan discharge
pompa
II. UNIT CERME
Tabel 62. Ringkasan evaluasi pompa unit Cerme
Pompa
Evaluasi Efisiensi
 Debit pengukuran lebih rendah dibanding data name plate
 Head pengukuran lebih rendah dibanding data name plate
pump
distribusi
 Efisiensi pompa 22 %
 SEC pengukuran lebih tinggi (23%) dibanding SEC rated
 Kinerja motor sesuai standar kecuali untuk factor daya (cos phi) yang
cukup rendah yaitu 84 %
 Debit pengukuran lebih rendah dibanding data name plate
 Head pengukuran lebih tinggi (6%) dibanding data name plate
pump 1
 Efisiensi pompa 60 %
 SEC pengukuran lebih tinggi (6%) dibanding SEC rated
 Kinerja motor sesuai standar
pump 2
-
pump 3
 Debit pengukuran lebih rendah dibanding data name plate
 Head pengukuran lebih rendah dibanding data name plate
 Efisiensi pompa 33 %
 SEC pengukuran lebih tinggi (34%) dibanding SEC rated
pump 4
 Kinerja motor sesuai standar, kecuali untuk factor daya (cos phi) yang
cukup rendah yaitu 72,7 %
61
October, 2009
 Debit pengukuran lebih rendah dibanding data name plate
 Head pengukuran lebih rendah dibanding data name plate
 Efisiensi pompa 52 %
pump 5
 SEC pengukuran lebih rendah (14%) dibanding SEC rated
 Kinerja motor sesuai standar, kecuali untuk factor daya (cos phi) yang
cukup rendah yaitu 75,7 %
REKOMENDASI :
Pompa Distribusi, Cerme
Tabel 63. Rekomendasi pompa distribusi, Cerme
Kategori
Biaya
Tinggi
Biaya
sedang
Rekomendasi
Penggantian pompa
Ganti impeller
 Memindahkan pompa ke
lokasi lain yang sesuai
 Pemeliharaan rutin seperti :
 Periksa jaringan perpipaan
dari kemungkinan
kebocoran pipa
 Periksa dan bersihkan
impeller
 Periksa koneksi-koneksi
antar kabel pada panel
control motor
 Memasang manometer
yang dilengkapi keran pada
suction dan discharge
pompa
Biaya
Rendah
Investasi
savings
Payback
period
300 juta rupiah
167 juta
1,8 tahun
-
-
-
-
-
-
Pompa Transmisi :
Tabel 64. Rekomendasi pompa transmisi no.1, Cerme
Kategori
Biaya
Tinggi
Biaya
sedang
Biaya
Rendah
Rekomendasi
Investasi
savings
Payback
period
-
-
-
-
-
-
-
-
Pemeliharaan rutin seperti :
 Periksa jaringan perpipaan
dari kemungkinan
kebocoran pipa
 Periksa dan bersihkan
impeller
-
-
-
62
October, 2009
 Periksa koneksi-koneksi
antar kabel pada panel
control motor
 Memasang manometer
yang dilengkapi keran pada
suction dan discharge
pompa
Tabel 65. Rekomendasi pompa transmisi no.4, Cerme
Kategori
Biaya
Tinggi
Biaya
sedang
Investasi
savings
Payback
period
400 juta
131 juta
3,1 tahun
Ganti impeller
-
-
-
Pemeliharaan rutin seperti :
 Periksa jaringan perpipaan
dari kemungkinan
kebocoran pipa
 Periksa dan bersihkan
impeller
 Periksa koneksi-koneksi
antar kabel pada panel
control motor
 Memasang manometer
yang dilengkapi keran pada
suction dan discharge
pompa
-
-
-
Rekomendasi
Penggantian pompa
Biaya
Rendah
Tabel 66. Rekomendasi pompa transmisi no.5, Cerme
Kategori
Biaya
Tinggi
Biaya
sedang
Biaya
Rendah
Rekomendasi
Investasi
savings
Payback
period
-
-
-
-
-
-
-
-
Pemeliharaan rutin seperti :
 Periksa jaringan perpipaan
dari kemungkinan
kebocoran pipa
 Periksa dan bersihkan
impeller
 Periksa koneksi-koneksi
antar kabel pada panel
control motor
 Memasang manometer
yang dilengkapi keran pada
suction dan discharge
pompa
63
October, 2009
III. UNIT KRIKILAN
Tabel 67. Ringkasan evaluasi Perpompaan unit Krikilan
Pompa
Evaluasi Efisiensi
 Debit pengukuran lebih rendah dibanding data name plate
 Head pengukuran lebih rendah dibanding data name plate
pump 2
 Efisiensi pompa 53 %
 Kinerja motor sesuai standar
 SEC pengukuran lebih tinggi (34%) dibanding SEC rated
 Debit pengukuran lebih rendah dibanding data name plate
 Head pengukuran lebih tinggi dibanding data name plate
pump 3
 Efisiensi pompa 47 %
 Kinerja motor sesuai standar
 SEC pengukuran lebih tinggi (121%) dibanding SEC rated
REKOMENDASI :
Tabel 68. Rekomendasi Pompa No.1, Krikilan
Kategori
Biaya
Tinggi
Biaya
sedang
Biaya
Rendah
Rekomendasi
Investasi
savings
Payback
period
-
-
-
-
80 juta
41 juta
1,9 tahun
-
-
-
-
-
-
Pemasangan kapasitor bank
Renovasi ruangan pompa
(tambah ventilasi)
Pemeliharaan rutin seperti :
 Periksa jaringan perpipaan
dari kemungkinan
kebocoran pipa
 Periksa dan bersihkan
64
October, 2009
impeller
 Periksa koneksi-koneksi
antar kabel pada panel
control motor
 Memasang manometer
yang dilengkapi keran pada
suction dan discharge
pompa
Pompa No.3
Tabel 69. Rekomendasi pompa no.3 , Krikilan
Kategori
Rekomendasi
Biaya
Tinggi
 Ganti pompa
 350 juta
Ganti impeller
Renovasi ruangan pompa
Biaya
sedang
Biaya
Rendah
Investasi
(tambah ventilasi)
 Memindahkan pompa ke
lokasi lain yang sesuai
 Pemeliharaan rutin seperti :
 Periksa jaringan perpipaan
dari kemungkinan
kebocoran pipa
 Periksa dan bersihkan
impeller
 Periksa koneksi-koneksi
antar kabel pada panel
control motor
 Memasang manometer
yang dilengkapi keran pada
suction dan discharge
pompa
 Cek billink PLN
Payback
period
savings
 301 juta
 1,2 tahun
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IV. UNIT SEGOROMADU
Tabel 70. Ringkasan dan rekomendasi perpompaan unit Segoromadu
Pompa
Evaluasi Efisiensi
 Debit pengukuran lebih rendah
dibanding data name plate
pump 1
 Head pengukuran lebih rendah
dibanding data name plate
 Efisiensi pompa 58 %
Rekomendasi
Biaya rendah :
 Cek bearing
 Cek kopel
Kemungkinan kopel
65
October, 2009
 SEC pengukuran lebih tinggi (24%)
dibanding SEC rated
 Kinerja motor sesuai standar,
kecuali untuk factor daya (cos phi)
yang cukup rendah yaitu 76 %
 Debit pengukuran lebih tinggi
dibanding data name plate
 Head pengukuran lebih rendah
dibanding data name plate
pump 2
 Efisiensi pompa 54 %
yang terlalu besar/
berat, sehingga diganti
yang lebih kecil
 Periksa dan bersihkan
impeller
 Periksa koneksi –
koneksi antar kabel
pada panel control
motor
 Bersihkan panel motor
 SEC pengukuran lebih rendah (21%)
dibanding SEC rated
 Kinerja motor sesuai standar,
kecuali untuk factor daya (cos phi)
yang rendah yaitu 82 %
66
Download