TUGAS AKHIR TEKNIK MESIN BAB III POTRET PENGGUNAAN ENERGI / IDENTIFIKASI POTENSI PENGHEMATAN ENERGI 3.1.SISTEM KELISTRIKAN Listrik digunakan untuk keperluan penerangan pabrik maupun kantor dan untuk menggerakkan motor-motor listrik dari komponen proses pembuatan tekstil. Energi listrik ini sepenuhnya diperoleh dari PT PLN (Persero). Daya listrik yang dipasok oleh PT PLN (Persero) ke industri tekstil PT X adalah sebesar 414 kVA digunakan untuk mengoperasikan beberapa beban pada industri dan penerangan. Sumber daya listrik yang disalurkan ke PT X melalui saluran disribusi tegangan menengah(SUTM) 20 kV ke tegangan rendah (TR) 380 V/220 V melalui Transformator milik PLN yang berada di Gardu Induk berlokasi dalam area PT X. Kemudian dengan melalui panel incoming ke MDP selanjutnya listrik didistribusikan ke proses produksi, penerangan dan pemakaian sendiri (gambar satu garis pada kelistrikan dapat dilihat pada gambar 2.1). PT X saat ini menggunakan sumber tenaga listrik hanya dari PLN dan tidak menggunakan sumber tenaga listrik cadangan seperti generator set. Beban utama MDP adalah 1 unit boiler, mesin-mesin softwinding,twisting,machoner, dyeing, rewinding, kompressor, dan sebagian untuk penerangan. Setiap mesin produksi mempunyai beberapa motor yang berukuran kecil. Adapun tingkat tegangan yang digunakan di PT X terdiri atas 2 yaitu untuk sebagian mesin-mesin proses industri menggunakan phase 3, tegangan 380V/220 V dan sebagian lagi menggunakan sistem phase 3 tegangan 220 V/ 110 UNIVERSITAS MERCU BUANA 16 TUGAS AKHIR TEKNIK MESIN V. Dengan kondisi ini, PT X menggunakan Trafo step down dengan kapasitas 400 kVA, 220 V/ 110 V, dengan sumber tegangan diambil dari MDP pada ACB 600 A. Panel MDP telah dilengkapi dengan kapasitor bank, yang nilai faktor daya yang tertulis pada panel mencapai 0,99 atau hampir 1. Namun pengukuran dengan Power Quality Analyzer, faktor daya terlihat berfluktuasi di bawah nilai 0,85. Hampir semua motor-motor induksi belum menggunakan inverter. Namun, untuk motor-motor ukuran besar (>20 kW) sebaiknya harus menggunakan inverteruntuk mencapai kondisi faktor daya yang diharapkan yaitu berkisar antara 0,8 sampai 0,9 (masih ada beberapa motor-motor yang faktor dayanya rendah).Kondisi ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk penghematan energi meningkatkan efisiensi kerja dari mesin-mesin. 3.1.1.Pengukuran Kualitas Daya Listrik Pada gambar 3.1 terlihat pengukuran dilakukan langsung pada panel MDP, dengan menggunakan alat ukur besaran listrik merk HIOKI tipe 3286-20. Gambar 3.1 Pengukuran MDP dan komponen-komponen listrik penunjang UNIVERSITAS MERCU BUANA 17 TUGAS AKHIR TEKNIK MESIN Pengukuran juga dilakukan dengan menggunakan Power Quality Analyzer merk HIOKI tipe 3197 (gambar 3.2) selama 4 jam pada MDP. Gambar 3.2 Pengukuran pada MDP menggunakan alat merk HIOKI tipe 3197 Pengukuran besaran listrik dilakukan pada beberapa lokasi lainnya sebagai berikut: a. Pengukuran dengan HIOKI 3286-20 pada : • Kompresor Sanko (dengan hasil seperti diberikan pada tabel 3.1) • Mesin Centrifugal (dengan hasil seperti diberikan pada tabel 3.2) • Cheese Drayer 2 (dengan hasil seperti diberikan pada tabel 3.3) • Soft Winding (dengan hasil seperti diberikan pada tabel 3.4) Data Pengukuran Tabel 3.1 Kompresor Sanko No. 1 2 3 4 5 6 7 8 Parameter Daya aktif, P (kW) Daya reaktif, Q (kVAr) Daya kompleks, S (kVA) Tegangan (Volt) Arus (Ampere) Faktor daya, cos φ THD tegangan, % THD arus, % UNIVERSITAS MERCU BUANA Fasa R 5,4 10,02 11,3 392 16,7 0,4 1,1 8,2 Fasa S 10,2 1,6 10,2 396 15,1 0,9 1,7 16,2 Fasa T 6,5 8,3 10,6 393 15,5 0,6 1,3 16,2 18 TUGAS AKHIR TEKNIK MESIN Data Pengukuran Tabel 3.2 Centrifugal No. 1 2 3 4 5 6 7 8 Parameter Daya aktif, P (kW) Daya reaktif, Q (kVAr) Daya kompleks, S (kVA) Tegangan (Volt) Arus (Ampere) Faktor daya, cos φ THD tegangan, % THD arus, % Fasa R 3,26 Fasa S 3,15 Fasa T 3,15 1,60 1,52 1,50 3,63 3,50 3,09 210 17,3 0,9 1,4 27 210 16,7 0,9 1,4 30 210 16,7 0,9 1,5 34 Data Pengukuran Tabel 3.3 Cheese Drayer 2 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 Parameter Daya aktif, P (kW) Daya reaktif, Q (kVAr) Daya kompleks, S (kVA) Tegangan (Volt) Arus (Ampere) Faktor daya, cos φ THD tegangan, % THD arus, % Fasa R 14,6 Fasa S 17,2 Fasa T 12,6 14,9 17,4 35,5 20,9 24,5 37,6 397 52,8 0,7 1,5 3,4 397 61,9 0,7 1,5 3,4 397 54,8 0,7 1,5 3,6 Data Pengukuran Tabel 3.4Soft Winding No. 1 2 3 4 5 6 7 8 Parameter Daya aktif, P (kW) Daya reaktif, Q (kVAr) Daya kompleks, S (kVA) Tegangan (Volt) Arus (Ampere) Faktor daya, cos φ THD tegangan, % THD arus, % Fasa R 0,47 Fasa S 0,07 Fasa T 0,54 0,32 0,60 0,28 0,57 0,60, 0,60 210 2,73 0,8 1,6 2,3 211 2,88 0,1 1,6 2,2 210 2,90 0,8 1,2 1,2 b. Pengukuran dengan HIOKI 3197 pada MDP di ruang elektrik dengan hasil seperti dapat dilihat pada gambar 3.3 sampai dengan gambar 3.10 atau tabel 3.5 sampai tabel 3.10 sebagai berikut : UNIVERSITAS MERCU BUANA 19 TUGAS AKHIR TEKNIK MESIN • Pengukuran frekuensi • Pengukuran Tegangan • Pengukuran Arus • Pengukuran daya aktif, daya reaktif, dan daya semu • Pengukuran faktor daya • Pengukuran ketidakseimbangan tegangan • Pengukuran THD tegangan 50.60 50.40 50.20 50.00 49.80 frekuensi 49.60 std min 49.40 std max 49.20 11:53:00 11:58:00 12:03:00 12:08:00 12:13:00 12:18:00 12:23:00 12:28:00 12:33:00 12:38:00 12:43:00 12:48:00 12:53:00 12:58:00 13:03:00 13:08:00 13:13:00 13:18:00 13:23:00 13:28:00 13:33:00 13:38:00 13:43:00 49.00 Gambar 3.3 Pengukuran frekuensi Tabel 3.5 Hasil pengukuran frekuensi Frekuensi Max Rata-rata Min (Hz) Batas toleransi 50.23 50.5 49.97 50 49.79 49.5 Dari tabel diatas terlihat bahwa maksimal frekuensi terukur 50,23 Hz dan minimal 49,79 Hz. Frekuensi listrik dari PLN nilai standarnya 50Hz, dan toleransi frekuensi masih baik untuk konsumen adalah maksimal 50,5Hz dan minimal 49,5Hz sehingga dari data pada gambar 3.3 atau tabel 3.5 dapat diketahui frekuensi di PT Xmasih baik. UNIVERSITAS MERCU BUANA 20 TUGAS AKHIR TEKNIK MESIN 232.00 227.00 222.00 Teg S rms 217.00 Teg T rms 212.00 Teg R rms std min 207.00 std max 202.00 11:53:00 11:57:00 12:01:00 12:05:00 12:09:00 12:13:00 12:17:00 12:21:00 12:25:00 12:29:00 12:33:00 12:37:00 12:41:00 12:45:00 12:49:00 12:53:00 12:57:00 13:01:00 13:05:00 13:09:00 13:13:00 13:17:00 13:21:00 13:25:00 13:29:00 13:33:00 13:37:00 13:41:00 197.00 Gambar 3.4 Pengukuran tegangan RST sistem Tabel 3.6 Hasil pengukuran tegangan Tegangan Max Rata-rata Min R (V) 227.5 224.04 218.2 S (V) 228.8 225.46 219.7 T (V) Batas Toleransi 229.5 231 225.86 220 219.9 198 Hasil Pengukuran dapat dilihat pada tabel 3.6, dimana untuk tegangan hasil pengukuran masih baik karena masih didalam batas toleransi yang diijinkan. 160.00 140.00 120.00 100.00 Arus S rms 80.00 60.00 Arus T rms 40.00 Arus N rms 20.00 Arus R rms 11:53:00 11:57:00 12:01:00 12:05:00 12:09:00 12:13:00 12:17:00 12:21:00 12:25:00 12:29:00 12:33:00 12:37:00 12:41:00 12:45:00 12:49:00 12:53:00 12:57:00 13:01:00 13:05:00 13:09:00 13:13:00 13:17:00 13:21:00 13:25:00 13:29:00 13:33:00 13:37:00 13:41:00 0.00 Gambar 3.5.Pengukuran arus RSTN system UNIVERSITAS MERCU BUANA 21 TUGAS AKHIR TEKNIK MESIN Tabel 3.7. Hasil pengukuran arus Arus Max Ratarata Min R (A) 134 S (A) 133 T (A) 146 N (A) 17 55.44 37 50.72 30 57.13 36 15.25 13 Pada gambar 3.5 dan tabel 3.7 dapat di lihat bahwa arus pada PT X terjadi ketidakseimbangan, dan muncul pula arus netral yang nilainya cukup besar. Ketidakseimbangan ini juga diperkuat oleh hasil pengukuran daya seprti dapat dilihat pada gambar 3.6. 100000.00 90000.00 80000.00 70000.00 60000.00 50000.00 Daya Aktif 40000.00 Daya Reaktif 30000.00 Daya Semu 20000.00 10000.00 13:43:00 13:38:00 13:33:00 13:28:00 13:23:00 13:18:00 13:13:00 13:08:00 13:03:00 12:58:00 12:53:00 12:48:00 12:43:00 12:38:00 12:33:00 12:28:00 12:23:00 12:18:00 12:13:00 12:08:00 12:03:00 11:58:00 11:53:00 0.00 Gambar 3.6 Pengukuran daya aktif, daya reaktif dan daya semu UNIVERSITAS MERCU BUANA 22 TUGAS AKHIR TEKNIK MESIN 1.00 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 Faktor Daya 0.70 std 0.65 0.60 0.55 11:53:00 11:58:00 12:03:00 12:08:00 12:13:00 12:18:00 12:23:00 12:28:00 12:33:00 12:38:00 12:43:00 12:48:00 12:53:00 12:58:00 13:03:00 13:08:00 13:13:00 13:18:00 13:23:00 13:28:00 13:33:00 13:38:00 13:43:00 0.50 Gambar 3.7 Pengukuran faktor daya Tabel 3.8 Hasil pengukuran power factor Power Factor Max Rata-rata Min % 1 0.63 0.54 batas toleransi 1 0.85 Dari hasil pengukuran dapat dilihat pada gambar 3.7 dan tabel 3.8 maka rata-rata power factor yang terukur adalah0,63%, nilai ini sangat jauh dari standar nilai yang diijinkan yaitu 0,85. UNIVERSITAS MERCU BUANA 23 TUGAS AKHIR TEKNIK MESIN 3.00 2.50 2.00 1.50 Teg unbl std 1.00 0.50 11:53:00 11:57:00 12:01:00 12:05:00 12:09:00 12:13:00 12:17:00 12:21:00 12:25:00 12:29:00 12:33:00 12:37:00 12:41:00 12:45:00 12:49:00 12:53:00 12:57:00 13:01:00 13:05:00 13:09:00 13:13:00 13:17:00 13:21:00 13:25:00 13:29:00 13:33:00 13:37:00 13:41:00 0.00 Gambar 3.8 Grafik ketidakseimbangan tegangan Tabel 3.9 Hasil pengukuran tegangan unbalance Tegangan Unbalance Max Rata-rata Min % 1 0.71 0.6 batas toleransi 2.5 Dari gambar 3.8 dan tabel 3.9 terlihat hasil pengukuran ketidakseimbangan tegangan yaitu rata-rata 0,71%, dan ini masih baik karena masih barada dibawah nilai standarnya yaitu 2,5% . UNIVERSITAS MERCU BUANA 24 TUGAS AKHIR TEKNIK MESIN 6.00 5.00 4.00 THD Teg S 3.00 THD Teg T THD Teg R 2.00 std 1.00 11:53:00 11:57:00 12:01:00 12:05:00 12:09:00 12:13:00 12:17:00 12:21:00 12:25:00 12:29:00 12:33:00 12:37:00 12:41:00 12:45:00 12:49:00 12:53:00 12:57:00 13:01:00 13:05:00 13:09:00 13:13:00 13:17:00 13:21:00 13:25:00 13:29:00 13:33:00 13:37:00 13:41:00 0.00 Gambar 3.9 Grafik THD tegangan Tabel 3.10 Hasil pengukuran THD tegangan THD Tegangan Max Rata-rata Min R (%) 2 1.42 1.1 S (%) 2 1.31 1 T (%) Batas toleransi 2 5 1.60 1.3 Hasil pengukuran THD tegangan seperti dapat dilihat pada gambar 3.9 menunjukkan nilai yang di tabel 3.10 masih baik, dan nilai yang terukur masih berada dibawah nilai standarnya yaitu 5%. UNIVERSITAS MERCU BUANA 25 TUGAS AKHIR TEKNIK MESIN 3.2.PERALATAN UTAMA PENGGUNA ENERGI 3.2.1.Motor Listrik Untuk motor-motor pompa yang digunakan untuk proses – proses produksi yang digunakan di industri di PT.X adalah : a. Centrifugal Pump sebanyak 4 unit dengan type XA 40-13 capacity 30 m3/phase 3/380V/ 7,5 HP.. b. Centrifugal Pump sebanyak 2 unit dengan type XA 32-16 capacity 30 3 m /phase 3/380 V./ 7,5 HP. 3.2.2.Boiler Ada 2 (dua unit) boileryang terpasang di PT X,1 (satu) unit adalah jenis M-W (1978) dalam keadaan rusak dan tidak digunakan untuk proses operasi, dan 1 (satu) unit lainnya adalah jenis JL-S (buatan 1995) yang digunakan untuk proses produksi. Untuk memenuhi kebutuhan uap pada proses pembuatan tekstil dilayani oleh steamboilerLong Chuan atau Cochran. Sementara untuk melayani kebutuhan oli panas pada proses pembuatan tekstil dilayani oleh 2 (dua) unit oil heater boiler Long Chuan atau 2 (dua) unit boiler Basuki. Tipe ke 2 unit boiler yang digunakan di PT. X dapat dilihat pada tabel 3.11. Tabel 3.11.Data steam boiler Boiler Tipe Tahun pemakaian Bahan bakar Loos International JL-S 1995 Gas Alam 3.2.2.1. Sistem pengaturan boiler Objek utama dari kontrol boiler otomatis adalah menjaga tekanan steam, temperatur dan level air dalam kisaran tertentu dengan melihat volume penguapan, sehingga kualitas uap dicapai secara terus-menerus. UNIVERSITAS MERCU BUANA 26 TUGAS AKHIR TEKNIK MESIN Sistim pengaturan yang digunakan pada boiler terdiri atas: a. Sistim pengaturan pembakaran (automatic combustion control) b. Sistim pengaturan air boiler (automatic boiler water control) c. Sistim pengaman (safety control) Pengaturan pembakaran dilakukan dengan mengatur laju pengumpan gas alam dan laju aliran udara pembakaran yang disuplai oleh udara dorongFDF(Forced Draft Fan)dan laju aliran udara isap oleh IDF(Induced Draft Fan). Pengaturan laju pengumpan gas alam, kecepatan pengumpanan pada boiler diatur secara otomatis, Ada dua jenis sistim pengaturan yakni sistim pengaturan yang hanya mengatur pembakaran (automaticcombustioncontrol) dan sistim pengaturan boiler secara menyeluruh (automaticBoilerControl / ABC) 3.2.2.2.Blow-down boiler Ketidakmurnian yang terkandung dalam air pengumpan (feedwater) terkondensasi selama penguapan ion di ketel uap menjadi kotoran dan kerak, dan pada kasus ekstrim hal ini menyebabkan pelapisan atau buih. Oleh karena itu diperlukan untuk melaksanakan blowdown pada waktu wajar sedemikian sehingga kondensasi takmurnian dijaga dalam derajat keasaman pada 25 oC (PH 10,5 – 11,3). Blowdown dilakukan setiap 4 jam, volume sekali blowdown kira-kira 3 - 5 liter. 3.2.2.3.Kompresor Terdapat 7 unit kompresorudara jenis sentrifugal yang digunakan di PT. Xdengan kapasitas yang berbeda.Dari dua unit yang terpasang, hanya 1 (satu) unit yang dioperasikan untuk melayani kebutuhan udara tekan. Udara tekan dari kompresor ditampung di sebuah tangki yang kemudian didistribusikan ke unit pengguna tanpa pengaturan tekanan. Tekanan kerja normal yang tercatat saat pengamatan adalah 7 bar. Spesifikasi kompresor yang ada terlihat pada tabel 3.3. adalah spesifikasi compressor. UNIVERSITAS MERCU BUANA 27 TUGAS AKHIR TEKNIK MESIN Tabel 3.12Spesifikasi kompressor Merk Sunco Merk Sunco Merk Hitachi Merk Fu – Seng Merk Fu – Seng Type Pressure Capacity Jumlah Type Pressure Capacity Jumlah Type Pressure Capacity Jumlah Type Pressure Capacity Jumlah Type Pressure Capacity Jumlah VS - 30 15 kg/cm2 22 kW 2 VS - 15 15 kg/cm2 11 kW 2 UA-89697 10 kg/cm2 5,5 kW 2 TA – 100 10 kg/cm2 3,7 kW 1 TA – 120 10 kg/cm2 15 kW 1 3.3.PENGGUNAAN ENERGI PER-PROSES Uap yang diproduksi pada boiler digunakan sepenuhnya pada proses produksi yaitu untuk proses pewarnaan dan pengeringan. Tidak ada spesifikasi kebutuhan uap pada setiap unit pengguna demikian pula tidak tersedia alat monitoring (flowmeter) produksi uap yang terpasang pada jalur suplai utama. Penggunaan energi termal dapat terlihat pada tabel 3.4. Tabel 3.13Penggunaan energi termal pada proses produksi Jenis termal Uap Panas UNIVERSITAS MERCU BUANA Proses Dyeing Drying Hank - dyeing Dry - Hank 28 TUGAS AKHIR TEKNIK MESIN 3.3.1.Penggunaan Bahan Bakar Pada Boiler Jenis bahan bakar yang digunakan untuk boiler adalah gas alam. Konsumsi gas alam dapat diterlihat pada table 3.14. Tabel 3.14 Konsumsi gas alam bulanan tahun 2009 Tahun 2009 Bulan MMBTU Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah 1.566,049 1.415,715 1.403,018 1.447,033 1.167,159 947,905 934,332 899,946 803,556 645,611 617,434 721,026 12.568,784 Biaya 32.473.770,00 29.552.880,00 29.522.745,00 30.426.060,00 24.111.675,00 20.136.060,00 19.477.500,00 18.773.370,00 16.540.440,00 13.301.295,00 12.775.770,00 15.102.780,00 422.159.010,00 3.3.2.Penggunaan Energi Pada Kompressor Udara tekan (compressed air) yang dihasilkan oleh kompressor digunakan untuk keperluan produksi, sedangkan energi yang dikonsumsi untuk memproduksi udara tekan tersebut berasal dari energi listrik yang dipasok dari PT.PLN (Persero). Penggunaan udara tekan pada proses pewarnaan benang antara lain adalah: a. untuk menggerakkan peralatan pada proses dyeing. b. untuk menggerakkan tensioner rantai utama dan untuk menekan silinder pengering. c. untuk menggerakkan katup blowdown pada boiler. UNIVERSITAS MERCU BUANA 29 TUGAS AKHIR TEKNIK MESIN 3.3.3.Penggunaan Air bersih Untuk memenuhi kebutuhan air bersih pada konsumsi boiler, pewarnaan benang, pembilasan benang warnadan juga sebagian kecil dipenuhi untuk kebutuhan umum diluar produksi adalah dengan menggunakan pompa berkapasitas 80 m3/jam. 3.4.SISTEM DISTRIBUSI ENERGI TERMAL Sistem distribusi termal PT X dilakukan oleh 1 set fasilitas utama, yaitu boiler sebagai penghasil uap yang diditribusikan ke pemprosesan melalui pemipaan seperti tampak pada gambar 3.10. Stack pump up tanki supply water 380-400°c operating 7.1-7.9 bar LOOS gunzenhausen 7 ton/jam Boiler Steam trap blowdown T 79°c Distributor Steam trap cheese dryer cheese dryer cheese dyeing cheese dyeing cheese dyeing cheese dyeing cheese dyeing cheese dyeing Steam trap Gambar 3.10 Distribusi energi termal UNIVERSITAS MERCU BUANA 30 TUGAS AKHIR TEKNIK MESIN 3.4.1.Sistem Distribusi Uap Tekanan yang dihasilkan steamboiler dijaga pada +/- 8 kg/cm2. Output dari 1 unit steam boiler berupa uap dihubungkan melalui pipa pipa untuk melayani prosesproses sebagai berikut: a. Proses pemanasan pada mesin dyeing dan mesin rotarywashing. b. Proses pemanasan pada mesin hank. c. Proses pemanasan pada mesin machoner. d. Proses pengeringan mesin steamer. e. Proses pemanas air pada tangki air umpan boiler . Pipa pengantar uap dari rumah boiler menuju titik pemakai jalur pemipaan melalui header outlet/suplai menuju keproses produksi (menuju mesin-mesin pengguna uap panas tanpa ada pengaturan tekanan).Kondensat sisa proses dikumpulkan pada bak pengumpul untuk keperluan proses lainnya dan tidak ada kondensat yang dikembalikan ke boiler. Pemipaan uap dan gas adalah fasilitas untuk mendistribusikan uap panas dari boiler ke tiap-tiap proses yang membutuhkan. Energi termal yang diproduksi oleh boiler dialirkan ke titik pengguna melalui pipa pengantar. Masing-masing pipa ke titik pengguna dibalut dengan insulator glasswool setebal 5 cm dan lapisan aluminium foil pada bagian pipa terluarnya. 3.4.2.KONSUMSI ENERGI PADA MESIN PRODUKSI Mesin produksi pada PT X menggunakan energi listrik cukup besar untuk melayani beberapa mesin proses, dengan tingkat tegangan phase tiga 380 Volt dan ada juga yang menggunakan tingkat tegangan phase tiga 220 V/110 V diantaranya adalah: a. Cheese Dyeing berjumlah 8 unit dengan total energi sebesar 5.268 kWh dan asumsi mesin beroperasi selama 24 jam. b. Cheese Drayer berjumlah 4 unit dengan total energisebesar5.760 kWh dan asumsi mesin beroperasi selama 24 jam. UNIVERSITAS MERCU BUANA 31 TUGAS AKHIR c. TEKNIK MESIN SoftWinding berjumlah 4 unit dengan total energisebesar 1.440 kWh dan asumsi mesin beroperasi selama 24 jam. d. Rewinding berjumlah 6 unit dengan total energi sebesar2160 kWh dan asumsi mesin beroperasi selama 24 jam. e. Twisting danMach-coner berjumlah 14 unit dengan total energi sebesar 9.408 kWh dan asumsi mesin dalam beroperasi selama 24 jam. Disamping mesin-mesin produksi tersebut diatas, ada juga mesin lain untuk membantu mesin-mesin proses produksi beroperasi diantaranya sebagai berikut : a. Compressor berjumlah 14 unit dengan total energi sebesar 2,729,28 kWh dan asumsi mesin beroperasi selama 24 jam. b. Boiler berjumlah 2 unit dengan total energi sebesar 3,120kWh dan asumsi mesin beroperasi selama 24 jam. c. Hoistberjumlah 2 unit dengan total energi sebesar 720 kWh dan asumsi mesin beroperasi selama 24 jam. UNIVERSITAS MERCU BUANA 32