benchmarking - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

advertisement
ISBN 978-979-3733-96-8
BENCHMARKING
KUALITAS DAYA
INDUSTRI TEKSTIL
TEKNOLOGI KONVERSI DAN KONSERVASI ENERGI
TEKNOLOGI INFORMASI ,ENERGI DAN MATERIAL
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
2013
ISBN 978-979-3733-96-8
Benchmarking Kualitas Daya Industri Tekstil
PENGARAH
Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar, M.Sc.
Kepala BPPT
Dr. Ir. Unggul Priyanto, M.Sc.
Deputi Kepala Bidang TIEM
PENANGGUNG JAWAB
Dr. M.A.M. Oktaufik, M.Sc.
Direktur PTKKE
TIM PENYUSUN
Ir. Ifanda M. Sc
Ir. MustariLamma, MT
Dra.Endang Sri Hariatie
Agustina P. Maya, A. Md
Budi Ismoyo, ST
Dr. Ferdi Armansyah
Ir. Andhika Prastawa, MSEE.
Prof. Dr. Ir. Hamzah Hilal, M.Sc.
Prima Zuldian, ST
INFORMASI
Bidang Rekayasa Sistem
Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi Energi (PTKKE)
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Gedung 625, Klaster Energi, Puspiptek, Serpong
Tlp. (021) 75791366
Fax. (021) 75791366
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
PENGANTAR
Pada saat sekarang ini, kualitas daya listrik (power quality) menjadi suatu isu kunci bagi
penyedia, distribusi, dan konsumen tenaga listrik. Permasalahan umum, seperti
harmonisa, variasi tegangan jangka pendek (sags, swells, dan interruptions) variasi
tegangan jangka panjang (undervoltages, overvoltages, dan interruptions), transien,
ketidakseimbangan, variasi frekuensi, dan lain-lain dapat menyebabkan beberapa
permasalahan kepada konsumen yang memerlukan tingkat kualitas daya listrik yang
tinggi untuk proses industri dan penggunaan peralatan listrik di rumah-rumah.
Kualitas daya sudah hangat dibicarakan di Amerika sejak awal tahun 90-an dan riset
yang dilakukan oleh US National Power Laboratory (Division of Best Power Technology,
Wisconsin) selama hampir 5 tahun (1990 s.d. 1995) menyatakan bahwa pengganggu
atau perusak perangkat akibat masalah tegangan tercatat hampir 50 gangguan
perbulan.
Secara umum di Indonesia masalah ini belum sampai menjadi isu nasional, namun
untuk beberapa hal, pengguna sudah cukup peduli terutama yang berkaitan dengan
tegangan rendah atau ketidakstabilan atau pemadaman listrik. Padahal kualitas bukan
hanya masalah tegangan saja atau terputusnya catu daya tetapi menyangkut
karakteristik parameter kelistrikan seperti arus dan frekuensi berkaitan dengan
harmonisa, arus bocor, tegangan transien, sag/dips, surge, swell, ripple, noise, dan lainlain. yang dapat merusak peralatan dan mengurangi umur perangkat.
Seperti telah diketahui bahwa permasalahan terbesar pada sektor industri adalah kerdip
tegangan (Dip/Voltage Sag), dimana hanya karena durasi gangguan beberapa millidetik
tersebut dapat menyebabkan produksi berhenti
Untuk menerapkan teknologi yang terkait dengan perbaikan kualitas daya, maka perlu
pendalaman mengenai sistem manajemen energi di industri khususnya industri tekstil
dengan membuat Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil.
BPPT telah
menyelesaikan buku benchmarking ini sebagai langkah awal dalam meningkatkan
BPPT-PTKKE
i
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
kepedulian pemerintah dan kalangan industri dalam menangani berbagai permasalahan
kualitas daya listrik. Perbaikan terhadap buku benchmarking ini akan senantiasa
dilakukan dengan mengacu pada panduan dan regulasi yang telah digunakan di
beberapa negara maju dalam mengatasi penanganan gejala kualitas daya khususnya
disektor industri tekstil.
BPPT-PTKKE
ii
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
DAFTAR ISI
Kata Pengantar........................................................................................................ i
Daftar Isi................................................................................................................... iii
Daftar Gambar......................................................................................................... v
Daftar Tabel............................................................................................................. vii
Bab I
Latar Belakang................................................................................... 1
Bab II
Kebutuhan Energi dan Proses Industri............................................... 5
2.1
Proses Industri................................................................................... 8
2.2
Jenis-jenis Industri Tekstil.................................................................. 10
2.2.1 Spinning (pemintalan benang) ................................................ 11
2.2.2 Weaving (proses penenunan)................................................ 13
2.2.3 Dyeing ( proses pencelupan ) ................................................ 14
2.2.4 Garment (proses penjahitan) .................................................. 15
Bab III
Aspek-aspek Kualitas Daya............................................................... 16
3.1
Harmonisa.......................................................................................... 16
3.2
Ketidakseimbangan Tegangan........................................................... 19
3.3
Ketidakseimbangan Beban (Current/Arus) ........................................ 20
3.4
Faktor Daya........................................................................................ 22
3.5
Kerdip/Sag.......................................................................................... 22
Bab IV
Survei Kualitas Daya......................................................................... 24
4.1
Hasil Kuisioner……………................................................................. 24
4.2
Hasil Pengukuran………………………………………......................... 27
4.2.1 Proses Spinning...................................................................... 27
4.2.2 Proses Drawing....................................................................... 29
4.2.3 Proses Finishing...................................................................... 31
4.2.4 Proses Twisting....................................................................... 33
BPPT-PTKKE
iii
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
4.2.5 Proses Knitting........................................................................ 34
4.2.6 Proses Printing........................................................................ 35
4.2.7 Proses Weaving...................................................................... 37
4.2.8 Proses Dyeing......................................................................... 39
Bab V
Potensi Pemanfaatan Peralatan Kualitas Daya/Mitigasi.................... 42
5.1
Berdasarkan Hasil Survei................................................................... 42
5.2
Potensi Pemanfaatan Peralatan Kualitas Daya berdasar
Hasil Pengukuran ............................................................................ 48
Bab VI
Biaya Permasalahan Kualitas Daya................................................... 51
6.1
Kajian Resiko..................................................................................... 51
6.2
Dampak Biaya Akibat Gangguan Kualitas Daya................................ 52
Bab VII
Kesimpulan......................................................................................... 55
Bab VIII
Rekomendasi..................................................................................... 56
Daftar Pustaka…………………………………………………………………………… 57
BPPT-PTKKE
iv
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Grafik Nilai Penjualan Industri TPT Indonesia…………………………...
.2
Gambar 1.2. Grafik Nilai Penjualan Industri TPT di Dunia……………………………
2
Gambar 2.1. Peta Wilayah PLN Jawa Barat dan Banten………………………………
5
Gambar 2.2. Cara penyaluran Listrik…………………………………………………….
6
Gambar 2.3. Tren pertumbuhan beban puncak………………………………………..
7
Gambar 2.4. Struktur Industri yang terintegrasi…………………………………………
9
Gambar 2.5. Struktur dan karakteristik Industri TPT di Indonesia…………………….
9
Gambar 2.6. Diagram alir Spinning (pemintalan benang) ……………………………
11
Gambar 2.7. Diagram Alir Weaving………………………………………………………
13
Gambar 2.8. Diagram Alir dyeing (pencelupan) ……………………………………….
14
Gambar 2.9. Diagram Alir Garment………………………………………………………
15
Gambar 3.1. Sebuah ilustrasi bentuk tegangan fundamental dan harmonisa…….
16
Gambar 3.2. Grafik
Ketidakseimbangan
tegangan
dengan
peningkatan
temperature motor …………………………………………………………
19
Gambar 3.3. Grafik faktor derating dengan ketidakseimbangan tegangan…………
20
Gambar 3.4. Vektor diagram arus keadaan seimbang …………………….………….. 21
Gambar 3.5. Vektor diagram arus tidak seimbang…………………….……………….. 21
Gambar 3.6. Kerdip tegangan…………………………………………………………….
23
Gambar 4.1. Sumber gangguan kualitas daya pada industri tekstil …………………
24
Gambar 4.2. Jenis Gangguan Kualitas Daya pada Industri Tektil……………………
25
Gambar 4.3. Jenis gangguan kualitas daya per wilayah………………………………
26
Gambar 4.4. Peralatan untuk mengatasi gangguan kualitas daya di industri tekstil..
26
Gambar 5.1. Gangguan kualitas daya……………………………………………………
42
Gambar 5.2. Superconducting Magnetic Energy Storage……………………………..
44
Gambar 5.3. Dynamic Voltage Restorer ………………………………………………...
44
Gambar 5.4. Sistem flywheel yang terinstal pada diesel engine …………………….
45
Gambar 5.5. Filter Pasif……………………………………………………………………
47
Gambar 5.6. Filter Aktif ………………………………………………………………….... 47
BPPT-PTKKE
v
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
Gambar 5.7. Static VAR Compensator…………………………………………………..
48
Gambar 5.8. Potensi Pemanfaatan Peralatan Kualitas Daya Hasil Pengukuran….
48
BPPT-PTKKE
vi
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1.
Neraca Perdagangan Industri TPT Indonesia……………………………
1
Tabel 2.1.
Komponen biaya pada industri tekstil ……………………………………
8
Tabel 4.1.
Hasil pengukuran faktor daya, ketidakseimbangan tegangan dan arus
proses Spinning……………………………………………………………..
27
Tabel 4.2.
Hasil pengukuran harmonisa tegangan dan arus proses Spinning…
28
Tabel 4.3.
Hasil pengukuran faktor daya, ketidakseimbangan tegangan dan arus
proses Drawing……………………………………………………………...
29
Tabel 4.4.
Hasil pengukuran harmonisategangan dan arus proses drawing……
30
Tabel 4.5.
Tabel 4.6.
Hasil pengukuran faktor daya, ketidakseimbangan tegangan dan arus 31
proses Finishing
Hasil pengukuran harmonisa tegangan dan arus proses Finishing…
32
Tabel 4.7.
Hasil pengukuran faktor daya, ketidakseimbangan tegangan dan arus
proses Twisting……………………………………………………………...
33
Tabel 4.8.
Hasil pengukuran harmonisa tegangan dan arus proses Twisting…..
33
Tabel 4.9
Hasil pengukuran faktor daya, ketidakseimbangan tegangan dan arus
proses knitting……………………………………………………………….
Tabel 4.10
Tabel 4.11
Hasil pengukuran harmonisa tegangan dan arus proses knitting
34
35
Hasil pengukuran faktor daya, ketidakseimbangan tegangan dan arus
proses Printing………………………………………………………………
36
Tabel 4.12
Hasil pengukuran harmonisa tegangan dan arus proses
37
Tabel 4.13
Hasil pengukuran faktor daya, ketidakseimbangan tegangan dan arus
proses Weaving …………………………………………………………… 37
Tabel 4.14
Hasil pengukuran harmonisa tegangan dan arus proses Weaving…..
Tabel 4.15
Hasil pengukuran faktor daya, ketidakseimbangan tegangan dan arus
proses Dyeing ……………………………………………………………...
38
39
Tabel 4.16
Hasil pengukuran harmonisa tegangan dan arus proses dyeing……… 40
Tabel 5.1
Prosentase kejadian gangguan kualitas daya di Industri Tekstil………
BPPT-PTKKE
vii
42
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
BAB I
LATAR BELAKANG
Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di Indonesia merupakan industri strategis
dan mempunyai prospek pasar yang cukup menjanjikan terutama dalam tiga
peran: Penciptaan Devisa Negara, Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan
Kebutuhan Sandang dalam Negeri
Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) memperkirakan pertumbuhan industri tekstil
nasional bisa melampaui 5 persen pada 2013. Menurut Ketua Umum API,
pencapaian tersebut didukung masuknya investasi asing.
Selain investasi, faktor pendorong tumbuhnya industri tekstil ialah stimulus dari
pemerintah, dimana bantuan restrukturisasi mesin tekstil saat ini sebagian besar
sudah dicairkan dan bakal memberi kontribusi pada peningkatan produktivitas
perusahaan.
Sektor TPT merupakan penyumbang terbesar devisa sektor non migas dengan
surplus ekspor selalu di atas US$ 5 milyar pertahun (tabel 1.1) dan berpengaruh
1,6% terhadap GDP.
Neraca Perdagangan
Industri TPT Indonesia (USD Miliar)
2009
2010
2011
9.3
11.2
13.3
Tekstil
3.6
4.7
5.6
Garment
5.6
6.5
7.7
4.2
6.1
6.7
Tekstil
3.9
5.8
6.4
Garment
0.22
0.29
0.35
5.1
5.0
6.6
Export
Import
Balance
Sumber: BPS & Proses API
Tabel 1.1. Neraca Perdagangan Industri TPT Indonesia
BPPT-PTKKE
1
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
Sumber: BPS, Bank Indonesia & Proses API
Gambar 1.1. Grafik Nilai Penjualan Industri TPT Indonesia
Pada gambar 1.1 ditunjukkan bahwa nilai penjualan industri TPT baik di dalam
negeri maupun luar negeri dari tahun 2009 sampai 2011 mengalami pertumbuhan
cukup baik. Untuk pasar ekspor rata-rata penjualan mengalami peningkatan 20%
dari tahun ke tahun, sedangkan untuk pasar domestik nilai penjualan pada
periode 2009 dengan 2010 meningkat 25% namun peningkatan tidak terlalu
signifikan pada tahun 2010 dengan 2011 yang hanya meningkat sekitar 12%.
Secara global, nilai penjualan TPT Indonesia berada pada peringkat 11 di bawah
Vietnam untuk kawasan Asia Tenggara (gambar 1.2).
Sumber: WTO & Proses API
Gambar 1.2. Grafik Nilai Penjualan Industri TPT di Dunia
BPPT-PTKKE
2
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
Sektor industri khususnya Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) perlu
mendapat pasokan tenaga lsitrik yang handal untuk menjaga kelangsungan
produksinya. Gangguan kualitas daya dapat mengakibatkan dampak finansial
yang signifikan. Jenis gangguan yang mempengaruhi kehandalan dan kualitas
daya listrik bermacam-macam, dan langkah penanganannya pun tidak sama.
Selain itu durasi atau lamanya gangguan juga akan mempengaruhi pemilihan
jenis alat untuk mengatasi gangguan tersebut.
Gangguan kualitas daya secara umum dapat didefinisikan sebagai perubahan
pada komponen daya listrik (tegangan, arus, ataupun frekuensi) yang
menyebabkan penyimpangan karakteristik operasi peralatan listrik dari kinerja
nominalnya. Penyimpangan ini dapat berakibat hingga terhentinya operasi
peralatan atau mesin pengguna daya listrik. Sensitifitas dari tipe peralatan
pengguna daya listrik akan menentukan tingkatan kualitas daya yang diperlukan
untuk beroperasi secara normal.
Di antara berbagai macam fenomena gangguan, yang paling banyak terjadi
adalah kedip tegangan (Dip), yaitu turunnya tegangan tiba-tiba dalam waktu
kurang dari 1 cycle hingga beberapa cycle. Hanya karena durasi gangguan
beberapa milli second (ms) tersebut dapat menyebabkan produksi berhenti.
Berdasarkan pada penelitian “Electric Power Research Institute” (EPRI) di
Amerika Serikat, kerugian yang disebabkan oleh terputusnya aliran daya, yang
termasuk gangguan kualitas daya, dapat mencapai $ 79 Milyar per tahun.
Disimpulkan juga bahwa biaya akibat gangguan sesaat pada daya listrik yang
disalurkan ternyata jauh lebih besar dari pada gangguan permanen (sustained
interruption) seperti pemadaman. Namun demikian, gangguan tenaga listrik bukan
hanya permasalahan dari sisi suplai, tetapi faktor alam seperti petir, banjir dan
sebagainya dan konsumen (tergantung pada jenis bebannya) juga memberikan
pengaruh terhadap kualitas tenaga. Penyebab dari gangguan kerdip tegangan
80% adalah karena faktor alam, seperti petir, pohon tumbang atau ranting yang
mengenai jaringan distribusi dan sebagainya.
Selain itu pertumbuhan jumlah beban non-linear, seperti personal computer (PC),
inverter, ballast elektronic juga semakin meningkat, sehingga menyebabkan
tingkat distorsi tegangan meningkat akibat dari arus harmonisa yang dihasilkan
BPPT-PTKKE
3
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
beban-beban non-linear tersebut. Distorsi tegangan listrik dapat menyebabkan
peralatan listrik menjadi cepat panas, kerusakan pada kapasitor, gangguan pada
peralatan yang menggunakan relay untuk switching dan sebagainya.
BPPT-PTKKE
4
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
BAB II
KEBUTUHAN ENERGI DAN PROSES INDUSTRI
PT PLN (Persero) merupakan satu-satunya industri yang menyuplai energi listrik
di tanah air, PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten juga satusatunya industri penyuplai energi dan kelistrikan di daerah Jawa Barat dan
Banten.
Gambar 2.1 di bawah ini menunjukkan peta wilayah kerja PT. PLN (Persero)
wilayah Jawa Barat dan Banten
Gambar 2.1. Peta Wilayah PLN Jawa Barat dan Banten
Pada awalnya, sistem tenaga listrik hanya terdiri atas suatu pembangkitan tenaga
listrik yang digunakan untuk menyuplai sistem distribusi lokal. Karena semakin
berkembangnya teknologi, penyebaran kelompok beban dan pusat-pusat
pembangkit dihubungkan dengan sistem transmisi tegangan tinggi. Cara ini
sangat dimungkinkan untuk menyalurkan daya listrik dalam jumlah yang besar
BPPT-PTKKE
5
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
pada jarak yang jauh, sehingga membuat sistem tenaga listrik lebih ekonomis,
praktis, dan handal. Untuk lebih mudahnya dapat dilihat pada gambar 2.2
Gambar 2.2. Cara penyaluran Listrik
Aliran Daya ialah penentuan atau perhitungan tegangan, arus, daya dan faktor
daya yang terdapat pada berbagai simpul dalam jaringan listrik pada keadaan
operasi normal.
Untuk menilai kualitas jaringan distribusi daya dan mengkaji efektifitas terhadap
perubahan yang direncanakan pada suatu sistem, sangat penting untuk
melakukan analisis aliran daya.
Pertumbuhan kelistrikan di Jawa Barat dan Banten memperlihatkan pergerakan
angka konsumsi listrik yang terus meningkat. Beberapa indikasi yang diperkirakan
BPPT-PTKKE
6
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
dapat memberikan kontribusi dalam pertumbuhan konsumsi listrik adalah sebagai
berikut:
a. Perekonomian di Propinsi Jawa Barat dan Banten memperlihatkan angka
pertumbuan yang positif, kondisi seperti ini akan berdampak linier terhadap
pertumbuhan listrik.
b. Beberapa kota di daerah Jawa Barat dan Banten sudah berkembang menjadi
daerah bisnis dan kawasan industri yang berpotensi mengalami pertumbuhan.
c. Sampai saat ini, rasio elektrifikasi untuk Jawa Barat dan Banten masih berkisar
di angka 70 persen.
Pada gambar 2.3 di bawah ini menggambarkan tren pertumbuhan beban puncak
di PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten dari bulan Juni 2012 sampai dengan Mei
2013
Gambar 2.3. Tren pertumbuhan beban puncak
BPPT-PTKKE
7
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
Rata-rata kebutuhan energi listrik dari PLN untuk proses produksi dari industri
tekstil adalah sebanyak 70% dan sisanya sebesar 30% menggunakan
pembangkit sendiri dengan bahan bakar batubara, gas, dan minyak. Sedangkan
komponen biaya energi pada industri tekstil cukup besar seperti dapat dilihat pada
tabel 2.1.
Tabel 2.1. Komponen biaya pada industri tekstil
Tegangan jaringan dari PLN 20 kV di daerah Bandung dan sekitarnya kadangkadang turun sampai 18 kV. Selain itu kualitas daya dari PLN yang sangat
mengganggu adalah gangguan terjadinya kerdip, kerdip ini yang sering
menimbulkan kerugian yang besar. Terhentinya secara tiba-tiba mesin-mesin
produksi
menyebabkan
Rp.200.000.000,00
bahan-bahan
hingga
menjadi
Rp.300.000.000,00
rusak
ditambah
dan
ini
dengan
ditaksir
kerugian
kerusakan-kerusakan masalah elektronik.
2.1 Proses Industri
Prospek pertumbuhan industri TPT akan semakin baik pada masa mendatang
karena permintaan pasar di dalam negeri yang terus meningkat serta
meningkatnya konsumsi dunia.
Industri TPT
Nasional terintegrasi (gambar 2.4) dari hulu (up stream ) yaitu
industri pembuatan serat dan industri pemintalan benang, antara (mid stream)
yaitu industri pembuatan kain sampai hilir (down stream) yaitu industri pakaian
jadi dan barang tekstil lainnya.
BPPT-PTKKE
8
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
Gambar 2.4. Struktur Industri yang terintegrasi
Industri tekstil memiliki struktur industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir (UpStream, Mid-Stream, Down-Stream ), seperti dapat dilihat pada gambar 2.5.
Gambar 2.5. Struktur dan karakteristik Industri TPT di Indonesia
BPPT-PTKKE
9
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
2.2 Jenis-jenis Industri Tekstil
Pabrik tekstil di Indonesia sesuai dengan “pohon industri tekstil” secara garis
besar dapat dibedakan atas:
a. Spinning adalah proses pembuatan benang dari bahan dasar kapas, atau
bahan lain yang dapat dijadikan benang. Proses spinning dapat dilihat pada
gambar 2.6.
b. Weaving adalah proses penenunan, dari benang menjadi kain. Proses weaving
dapat dilihat pada gambar 2.7.
c. Dyeing adalah proses pencelupan kain dari bahan hasil tenunan yang tidak
berwarnah menjadi kain berwarnah. Proses Dyeing dapat dilihat pada gambar
2.8.
d. Garment adalah proses penjahitan untuk menjadikan pakaian jadi, seperti baju,
celana dan lain-lain. Proses Garment dapat dilihat pada gambar 2.9.
BPPT-PTKKE
10
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
2.2.1 Spinning (pemintalan benang)
Bal Kapas
Blowing
Carding
Combing
Ring
Frame
Roving
Drawing
Winding
TFO
Packing/Gudang
Gambar 2.6. Diagram alir Spinning (pemintalan benang)
Mesin-mesin produksi yang biasa ada pada proses produksi Spinning seperti
berikut:
a. Proses blowing, adalah proses pengambilan bahan baku polyster dalam bentuk
bal-bal secara otomatis dengan menggunakan mesin. Pada umumnya proses
blowing terdiri atas beberapa tahapan, yaitu:
• Opening.
• Cleaning.
• Mixing or blending.
• Microdust removal.
• Uniform feed to the carding machine.
• Recycling the waste.
Proses pertama adalah “opening” yaitu pengambilan/cabitan kapas (flock) dari
tumpukan kapas (bale). Cabikan-cabikan kapas tersebut diteruskan ke proses
BPPT-PTKKE
11
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
pembersihan kotoran (cleaning), selanjutnya kapas diaduk agar homogen.
Pada proses pembersihan dan pengadukan, muncul debu-debu halus yang
berasal dari kapas itu sendiri, sehingga harus dieliminir pada proses
berikutnya. Selanjutnya kapas yang sudah bersih dan hampir homogen dikirim
ke mesin carding untuk diproses lebih lanjut. Sedangkan kotoran (waste)
dikirim ke mesin filter untuk dipisahkan yang masih bisa diproses menjadi
benang kelas rendah dan yang tidak bisa lagi diproses untuk benang.
b. Proses carding, adalah mesin yang digunakan untuk memisahkan kotoran
yang masih tersisa dari proses blowroom yang diikuti dengan proses
pemisahan serat-serat individual kapas, sehingga mayoritas menjadi paralel.
Proses carding menghasilkan lembaran tipis yang ketebalannya homogen yang
kemudian diringkas membentuk strand yang tebal, kontinu, tidak terpelintir
yang disebut sliver.
c. Proses combing, untuk benang jenis katun tertentu melalui proses ini sebelum
masuk ke proses drawing. Proses combing terdiri dari tiga yaitu sliver lap
(pencampuran sliver dan pembentukan lap), ribbon lap (pencampuran,
pemerataan dan pembentukan lap) dan comber..
d. Proses drawing, yaitu pencampuran, pelurusan, pensejajaran dan peregangan
pada sliver.
e. Proses roving,
adalah mesin yang digunakan untuk peregangan dan
pemberian antihan pada roving serta penggulungan roving pada bobin.
f. Mesin ring frame, adalah mesin yang digunakan untuk meluruskan serat-serat,
mengkombinasikan hasil dari beberapa mesin carding.
g. Mesin winding, adalah mesin yang digunakan untuk memindahan benang ke
bobbin yang lebih besar atau corong. Tujuannya adalah untuk mendapatkan
bentangan panjang berkelanjutan (continuous). Weft-winding
mencakup
pemindahan ke bobbin yang lebih kecil yang akan masuk ke shuttle winder.
h. Mesin two for one (TFO), adalah mesin yang digunakan pada proses doubling.
Disamping produk yang dihasilkan dari mesin winding, ada juga permintaan
benang dengan ukuran khusus, yaitu dua benang atau tiga benang digabung
menjadi satu untuk keperluan tertentu. Proses ini melalui dua tahapan yaitu
BPPT-PTKKE
12
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
tahapan “doubling” kemudian dikuti dengan proses “twisting”. Industri benang
menamai proses tersebut dengan proses two for one (TFO).
2.2.2 Weaving (proses penenunan)
Warping
Benang
Sizing
Weaving
Product
Gambar 2.7. Diagram alir weaving
Mesin yang biasa digunakan pada proses weaving adalah sebagai berikut:
a. Mesin warping, adalah suatu mesin yang digunakan pada proses awal
pembuatan kain dari benang dengan cara mengumpulkan benang tersebut ke
dalam beam, sebelum benang diproses dengan menggunakan mesin sizing.
b. Mesin sizing dan cooking, adalah suatu alat atau mesin yang digunakan untuk
memoleskan lilin ke benang agar serat benang menjadi halus, sehingga
pekerjaan
selanjutnya
pada
mesin
weaving
menjadi
lancar.
Proses
penghalusan ini dilakukan untuk memperlancar proses produkasi pada mesin
weaving. Mesin sizing dan cooking terdiri atas dua unit.
c. Mesin leasing, digunakan untuk melakukan pemisahan benang, sehingga
proses selanjutnya yang akan dilakukan oleh mesin reaching dapat lebih
lancar. Energi listrik yang digunakan mesin ini lebih kecil dibandingkan dengan
mesin produksi lainnya, karena dalam proses ini lebih banyak mengandalkan
tenaga manusia.
BPPT-PTKKE
13
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
d. Reaching preparation, atau sering disebut dengan penyucukan adalah suatu
proses pengkodean yang dilakukan untuk menyesuaikan sistem pengkodean
pada saat proses pada mesin weaving.
e. Mesin weaving, adalah suatu mesin yang digunakan untuk menganyam
benang menjadi kain (proses penenunan).
2.2.3 Dyeing (proses pencelupan)
Kain
Persiapan
Dyeing
Finishing
Produk
Gambar 2.8. Diagram alir dyeing (pencelupan)
Mesin-mesin yang biasa digunakan pada proses dyeing adalah :
a. Mesin dyeing, adalah mesin yang digunakan untuk melakukan pencelupan.
Selain itu, ada juga mesin high pressure dyeing yang digunakan untuk
melakukan pencelupan dengan tekanan tinggi.
b. Mesin dryer, adalah mesin yang digunakan untuk proses pengeringan kain
setelah dilakukan pencelupan.
c. Proses stretcher, merupakan proses peregangan kain.
d. Mesin calendar, merupakan mesin yang digunakan pada tahap akhir dari
pekerjaan dyeing, yaitu dilakukan proses penyetrikaan dengan menggunakan
mesin ini.
BPPT-PTKKE
14
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
2.2.4 Garment (proses penjahitan)
Kain
Cutting
Sewing
Finishing
Product
Gambar 2.9. Diagram Alir Garment
Mesin-mesin yang digunakan pada proses garment adalah :
a. Mesin-mesin produksi pada proses pemotongan adalah mesin cutting, yaitu
mesin untuk melakukan proses pemotongan kain sesuai dengan pola yang
telah dibuat.
b. Mesin-mesin produksi pada proses penjahitan adalah mesin jahit (sewing).
c. Mesin-mesin produksi pada proses finishing adalah cleaning (pembersihan)
dan ironing (setrika).
BPPT-PTKKE
15
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
BAB III
ASPEK-ASPEK KUALITAS DAYA
3.1 Harmonisa
Harmonisa merupakan salah satu gangguan kualitas daya berupa tegangan
sinusoidal yang frekuensinya berupa kelipatan bilangan bulat dari tegangan
fundamentalnya, misalnya pada tegangan fundamental 50 Hz, maka tegangan
harmonisa ketiga akan memiliki frekuensi 3x50 Hz atau 150 Hz. Distorsi
harmonisa eksis karena karakteristik nonlinier peralatan dan beban pada sistem
tenaga listrik. Distorsi arus dan tegangan harmonisa ini dapat menyebabkan:
pemanasan berlebih pada peralatan berputar, transformator-transformator, dan
konduktor-konduktor pembawa arus, kegagalan atau operasi prematur alat
pelindung (seperti sekring-sekring), dan ketidaktepatan meteran (pengukuran).
Gambar 3.1. Sebuah ilustrasi bentuk tegangan fundamental dan harmonisa
Tegangan harmonisa pada umumnya disebabkan oleh penggunaan peralatan
yang memiliki beban non-linier seperti VSD (variable speed drives) dan SCR
(Silicon Controlled Rectifiers). Selain itu penyebab lain harmonic dapat berasal
dari peralatan yang menggunakan inti besi (iron core) seperti trafo dan motor
induksi. Gangguan harmonisa dapat ditanggulangi dengan penggunaan filter.
Sedangkan frekuensi harmonik adalah suatu frekuensi yang menyebabkan
cacatnya amplitudo gelombang dalam suatu sistem tenaga listrik. Bilangan bulat
pengali frekuensi dasar disebut angka urutan harmonisa. Seperti diketahui bahwa
pada
sistem
kelistrikan,
komponen
simetri
sering
digunakan
BPPT-PTKKE
untuk
16
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
menggambarkan kelakuan sistem fasa 3. Untuk keseimbangan sistem fasa 3
yang sempurna, harmonisa pada masing-masing fasa dapat ditunjukkan oleh
banyaknya urutan harmonisa orde ke-n dengan pergeseran fasa urutan fasa
urutan positif. Urutan fasa untuk semua urutan harmonisa orde ke-n dapat
ditunjukkan dengan model yang sama.
Adapun urutan fasa dan urutan harmonisa dapat dilihat sebagai berikut :
a. Positive sequence, mempunyai urutan fasa yaitu R-S-T, dengan sudut antar
fasa 120o, orde harmonisanya adalah n = 1, 7, 13,. . . . . ..
b. Negative sequence, urutan fasanya adalah R-T-S, dengan sudut antar fasa
120o ordeharmonisnya adalah n = 5, 11, 17 . . . . . .
c. Zero sequence, mempunyai beda fase 0o (nol), orde harmonisanya adalah n =
3, 9, 15. . . . . .
Harmonisa dapat mempengaruhi sistem tenaga listrik, karena harmonisa
cenderung mengalir ke tempat yang mempunyai impedansi rendah, sebagai
contoh harmonisa melakukan pergerakan menuju generator pembangkit tenaga
listrik karena mempunyai impedansi yang sangat rendah. Disamping itu
harmonisa juga bergerak menuju transformator yang menyebabkan transformator
tersebut menjadi panas yang berlebihan karena naiknya losses. Sesuai sifat yang
telah diuraikan di atas, maka untuk mengatasi biasanya dipasangkan capacitor
bank.
Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa sistim tenaga lsitrik melayani beban
linier dan tidak linier. Suatu beban dikatakan linier apabila nilai arus berbanding
secara linier atau proporsional terhadap tegangan beban, hal ini berarti bahwa
bentuk gelombang arus akan sama dengan bentuk gelombang tegangan beban.
Namun untuk beban non linier, bentuk gelombang arus tidak sama dengan bentuk
gelombang tegangan karena mengalami distorsi. Arus yang ditarik oleh beban
non linier tidak sinusoidal namun periodik. Artinya bentuk gelombang terlihat
sama dari siklus yang satu ke siklus yang lain.
Bentuk gelombang yang periodik tersebut dapat digambarkan secara matematis
sebagai gelombang yang sinusoidal yang telah dijumlahkan bersama-sama.
Komponen-komponen sinusoidal tersebut merupakan kelipatan bilangan bulat
BPPT-PTKKE
17
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
dari frekuensi fundamental. Beban non linier umumnya merupakan peralatan
elektronik yang didalamnya terdapat banyak komponen semikonduktor, yang
dalam proses kerjanya berlaku sebagai saklar yang bekerja pada setiap siklus
gelombang dari sumber tegangan.
Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa
kebanyakan harmonisa yang timbul berasal dari pelanggang energi listrik baik
industri, komersial dan perumahan.
Dampak yang ditimbukan oleh adanya harmonisa pada suatu sistem penyaluran
tenaga listrik dan peralatan adalah terjadinya pergeseran voltage zero crossing.
Hal ini akan ditemui pada peralatan-peralatan seperti :
a. Rugi-rugi pada konduktor yakni sistem yang mengalami resonansi akibat
adanya
harmonisa,
maka
tegangan
pada
sistem
akan
mengalami
peningkatan, akibatnya kabel dan isolator akan mengalami stress tegangan
yang berlebih dan korona yang dapat menyebabkan kegagalan isolasi atau
mempercepat penuaan (aging).
b. Generator sinkron, dampak harmonisa pada generator sinkron antara lain.
•
Rugi-rugi tambahan pada generator sinkron.
•
Adanya rugi-rugi arus urutan nol dan urutan negatif.
c. Sistem proteksi, dampak harmonisa pada peralatan proteksi seperti :
•
Terjadinya derating akibat pemanasan.
•
Peningkatan pemanasan dan rugi-rugi pada panel listrik.
•
Timbulnya getaran mekanik pada panel listrik.
•
Menimbulkan tambahan torsi pafa kWH meter.
•
Mengganggu sistem komunikasi.
•
Pemutus beban dapat bekerja dibawah arus pengenal.
•
Arus netral dapat membesar pada sistem tenaga listrik.
d. Motor listrik, harmonisa arus atau tegangan menyebabkan peningkatan rugirugi pada belitan stator, rangkaian rotor, laminasi stator dan rotor, sehingga
efisiensi motor menurun.
e. Transformator, pada transformator daya, arus urutan nol yang bersirkulasi
pada belitan delta dapat menyebabkan arus dan pemanasan berlebihan.
BPPT-PTKKE
18
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
Total Harmonik Distrorsion dan Standarisasi Harmonisa.
Total Harmonic Distrorsion adalah perbandingan antara harga efektif harmonisa
terhadap harga efektif gelombang dasarnya yang dinyatakan dalam bentuk
persen. THD dapat diukur untuk besaran tegangan dan arus.
Untuk besaran THD arus dan THD tegangan, IEEE mengeluarkan standar yang
dikenal dengan IEEE 519-1922.
3.2
Ketidakseimbangan Tegangan
Yang dimaksud ketidakseimbangan tegangan disini adalah ketidakseimbangan
tegangan antar fasa, dengan besar dan sudut yang dibentuk tidak sesuai dengan
standar yang berlaku, sehingga bila kondisi tegangan tidak seimbang terjadi
artinya tegangan antar fasa tidak sama besarnya.
Apabila ketidakseimbangan fasa dibiarkan terjadi dan tidak dilakukan upaya
perbaikan, akan mempengaruhi beban fasa 3 yang akan menyebabkan terjadinya
peningkatan temperatur, konsumsi kWh dan penurunan kemampuan operasi
seperti dapat dilihat pada gambar 3.2 dan gambar 3.3.
Gambar 3.2. Grafik Ketidakseimbangan tegangan dengan peningkatan
temperatur motor
BPPT-PTKKE
19
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
Gambar 3.3. Grafik faktor derating dengan ketidakseimbangan tegangan
Ketidakseimbangan tegangan biasanya disebabkan oleh kondisi beban secara
keseluruhan meliputi perbedaan beban antara fasa yang satu dengan fasa yang
lainnya, sehingga impedansi dari beban-beban tersebut tidak sama fasenya
antara beban yang satu dengan beban yang lainnya.
Berikut
ini
dapat
dilihat
beberapa
hal
yang
dapat
menyebabkan
ketidakseimbangan beban antar lain;
a. Unbalance dari power supply.
b. Taping di trafo tidak sama.
c. Ada trafo single phase dalam sistem.
d. Ada open phase di primer trafo distribusi.
e. Ada fault atau ground di trafo daya.
f. Ada open delta di trafo bank.
g. Ada fuse-blown di phase 3 pada capasitor bank.
h. Impedansi dari konduktor power supply tidak sama.
i.
Umbalance sistem distribusi/single phase load (lighting).
j.
Heavy reactive single phase load.
3.3 Ketidakseimbangan Beban (Current/Arus)
Ketidakseimbangan beban atau arus adalah ketidakseimbangan arus yang
mengalir
antar
fasa,
besar
ketidakseimbangan
ini
menunjukkan
BPPT-PTKKE
20
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
ketidakseimbangan beban tiap fasa, dan sebagai akibat dari ketidakseimbangan
ini akan menyebabkan adanya arus mengalir pada titik netral.
Adapun ciri-ciri beban atau arus yang seimbang adalah :
a. Ketiga vector arus/tegangan adalah sama besar.
b. Ketiga vector dari fase tersebut membentuk sudut 120o seperti dapat dilihat
pada gambar 3.4.
Gambar 3.4. Vektor diagram arus keadaan seimbang
Dari gambar 3.4 di atas terlihat bahwa penjumlahan vektor arus I R , I S , dan I T
sama dengan nol, sehingga tidak ada arus mengalir pada netral. Sedangkan ciriciri arus yang tidak seimbang adalah :
a. Ketiga vektor sama besar, tetapi tidak membentuk sudut 120o satu sama lain.
b. Ketiga vektor tidak sama besar, tapi membentuk sudut 120o satu sama lain.
c. Baik besar maupun sudut yang dibentuk tidak sama besar.
Keadaan tidak seimbang dapat dilihat pada gambar 3.5
Gambar 3.5. Vektor diagram arus tidak seimbang
Arus netral akan menyebabkan terjadinya beda tegangan antara titik netral
BPPT-PTKKE
21
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
dengan ground, disamping itu dengan mengalirnya arus pada titik netral akan
menyebabkan tegangan fasa ke netral menjadi turun.
3.4 Faktor Daya
Faktor daya adalah perbandingan antara daya aktif (kW) dan daya semu (kVA),
atau kosinus sudut antara daya aktif dan daya semu. Daya reaktif yang tinggi
akan memperbesar
sudut ini dan akibatnya akan menyebabkan faktor daya
menjadi lebih rendah.
Faktor daya yang rendah akan menyebabkan sistem bekerja tidak baik dan tidak
ekonomis. Hal ini menyebabkan faktor daya perlu diperbaiki menjadi lebih tinggi.
Faktor yang tinggi sebagaimana telah diuraikan di atas disebabkan oleh daya
reaktif dari beban.
Berkut ini dapat dilihat beberapa akibat yang ditimbulkan dengan rendahnya
faktor daya antara lain sebagai berikut :
a. Peningkatan rugi pada saluran.
b. Tidak optimalnya kontrak daya.
c. Biaya tambahan atau denda.
Besar losses yang ditimbulkan oleh rendahnya faktor daya dapat dihitung dengan
menggunakan persamaan:
 pfrendah 

Losses = 1 − 
 pftinggi 
2
3.5 Kerdip/Sag
Menurut standar IEEE 1159-1995, IEEE Recommended Practice for Monitoring
Electric Power Quality, definisi sag/kedip adalah penurunan nilai rms tegangan
atau arus pada frekuensi daya selama durasi waktu dari 0,5 cycles (0,01detik)
sampai 1 menit. Rentang perubahan adalah dari 0,1 sampai 0,9 pu pada harga
rms besaran tegangan atau arus. Hal ini menyebabkan lepasnya (trip) peralatanperalatan yang peka terhadap perubahan tegangan. Gambar 3.6 menunjukkan
gangguan sag/kedip.
BPPT-PTKKE
22
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
Gambar 3.6. Kerdip tegangan
Kedip tegangan dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu : pertama, adanya
gangguan hubung singkat pada jaringan tenaga listrik itu sendiri; kedua, adanya
perubahan beban secara mendadak (seperti:switching beban dan pengasutan
motor induksi). Penurunan tegangan pada sistem ini akan dapat menyebabkan
gangguan pada peralatan lain, terutama peralatan-peralatan yang peka terhadap
fluktuasi tegangan.
Kedip tegangan berbeda dengan tegangan kurang (under voltage). Durasi under
voltage lebih dari 1 menit dan dapat dikontrol dengan peralatan regulasi tegangan
(voltage regulator). Dip tegangan dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut,
diantaranya:
a. Secara umum disebabkan oleh gangguan pada sistem, seperti gangguan
hubung singkat. Gangguan yang sering terjadi pada sistem adalah gangguan
hubung singkat satu fasa ke tanah.
b. Pemikulan beban yang besar atau pengasutan motor berkapasitas besar.
c. Sesuatu yang terjadi pada saluran penyaluran daya, seperti kecelakaan saat
perbaikan dalam keadaan bertegangan, sambaran petir (lightning strike) dan
benda jatuh yang menyebabkan gangguan ke tanah.
d. Perubahan beban yang berlebihan/di luar batas kemampuan sistem daya.
BPPT-PTKKE
23
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
BAB 4. SURVEI KUALITAS DAYA
4.1 Hasil Kuisioner
Berdasarkan pada hasil survei yang telah dilakukan mengenai sumber gangguan
kualitas daya yang terjadi pada industri tekstil seperti dapat dilihat pada gambar
4.1 diperoleh bahwa peralatan mesin maupun peralatan proses di industri
berpotensi menyebabkan gangguan kualitas daya. Beberapa peralatan yang perlu
mendapat perhatian karena tingkat prosentase kejadian yang cukup tinggi dan
merupakan sumber gangguan internal utama adalah motor listrik kemudian
contact relay serta alat listrik.
Keterangan:
KP
=
Kapasitor
CR
=
Contact Relay
MT
=
Motor Listrik
AL
=
Aliat Listrik
Lmp
=
Alat Penerangan/lampu
PR
=
Alat proses
UPS
=
Unterruptible Power Supply
VSD
=
VSD
WS
=
Welding Smelting
Gambar 4.1 Sumber gangguan kualitas daya pada industri tekstil
Pengaruh sumber gangguan eksternal terhadap kualitas daya pada industri dapat
di lihat pada gambar 4.2, dan diperoleh bahwa pasokan PLN merupakan sumber
terbesar yang dialami oleh industri, kemudian faktor alam serta instalasi sendiri:
BPPT-PTKKE
24
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
Keterangan :
NC
: faktor Alam ( Petir, banjir, badai,dll)
N
: Fasilitas tetangga
OI
: Instalasi sendiri
PLN
: Pasokan daya listrik PLN
Gambar 4.2 Jenis Gangguan Kualitas Daya pada Industri Tektil
Sedangkan jenis gangguan kualitas daya yang terjadi pada Industri di berbagai
daerah seperti dapat di lihat pada gambar 4.3 diperoleh bahwa di Tangerang
terlihat paling besar mengalami gangguan dan jenisnya beragam, dari long
interuption, flicker, short dan long interuption. Di Jawa Timur gangguan terbesar
adalah long interuption. Sedangkan untuk Jawa Barat yang terbesar adalah
flicker, short dan long interuption. Untuk di Jawa Tengah jenis gangguan yang
terjadi paling besar adalah voltage dip, dan short interuption:
BPPT-PTKKE
25
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
Keterangan :
Gambar 4.3 Jenis gangguan kualitas daya per wilayah
Dari kondisi gangguan di atas, beberapa upaya telah dilakukan oleh pihak
industri. Upaya tersebut bisa dilihat pada gambar 4.4, dan terlihat bahwa
peralatan UPS yang paling banyak digunakan, menyusul Voltage Stabilizer,
kemudian Back Up Generator.
Gambar 4.4 Peralatan untuk mengatasi gangguan kualitas daya di industri tekstil
BPPT-PTKKE
26
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
Keterangan :
BUG = Back Up Generator
HF
= Harmonic Filter
LC
= Line Conditioners/active filters
OE
= Oversizing equipment
Sts
= Static transfer switch
SVC
= static varcompensator
UPS
= UPS
DVR
IT
MIF
SnG
SG
SP
VS
= Dynamic Voltage Restorers
= Isolation Transformers
= Multiple independent feeder
= Shielding dan grounding
= Site generation
= Surge protection
= Voltage stabilizers
4.2 Hasil Pengukuran
Dari data hasil pemetaan audit dan pemetaan power quality yang diperoleh dari
12 lokasi yaitu 10 lokasi berada di Jawa Barat dan dua lainnya masing-masing
dari
Jawa tengah dan Jogyakarta, dapatlah dilakukan identifikasi permasalah
power quality yang berkaitan dengan faktor daya, ketidakseimbangan tegangan
dan ketidakseimbangan arus seperti dapat dilihat pada gambar 4.1 sampai
dengan gambar 4.4 yang merupakan hasil pengukuran langsung di lapangan
(data primer) dengan menggunakan alat ukur Power Quality Analyzer HIOKI tipe
3197 dan alat ukur HIOKI tipe 3286-20 .
4.2.1 Proses spinning
Hasil pengukuran faktor daya, ketidakseimbangan tegangan dan arus pada
proses spinning atau pemintalan untuk 9 titik yang berada di Sub Distribution
panel (SDP) dan Main Distribution Panel (MDP) dapat dilihat pada tabel 4.1
Tabel 4.1 Hasil pengukuran faktor daya, ketidakseimbangan tegangan dan arus
proses spinning
Faktor daya (Cos φ)
Proses
Spinning
No
Persentase
Persentase
ketidakseimbangan
Ketidakseimbangan
tegangan
arus
Fasa R
Fasa S
Fasa T
-
-
-
%
%
S1
0.873
0.835
0.887
1.14
11.97
S2
0.425
0.483
0.623
0.95
9.57
S3
0.824
0.889
0.804
0.89
99.94
S4
0.825
0.839
0.808
1.01
3.77
S5
0.877
0.864
0.869
0.58
3.19
BPPT-PTKKE
27
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
S6
0.938
0.97
0.971
0.26
71.65
S7
0.783
-
-
0.26
6.61
S8
0.762
-
0.23
0.26
0.00
S9
0.66
0.3
-
0.00
0.00
Hasil pengukuran yang ditunjukkan pada tabel 4.1 memperlihatkan bahwa:
a. Faktor daya:
•
Terdapat empat buah titik pengukuran yang faktor dayanya lebih kecil dari
0,7, bahkan ada beberapa titik pengukuran yang datanya tidak lengkap.
•
Terdapat empat buah titik pengukuran yang faktor dayanga terletak antara
0,85 – 0,90.
•
Terdapat satu titik pengukuran yang faktor dayanya lebih besar dari 0,9
b. Ketidakseimbangan tegangan, terdapat 9 titik dengan nilai ketidakseimbangan
tegangan lebih kecil dari 2%.
c. Ketidakseimbangan arus:
•
Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tidak terdapat hasil pengukuran
yang besarnya < 2%.
•
Terdapat dua titik pengukuran yang hasilnya terletak antara 2 – 5 %
•
Terdapat dua titik pengukuran yang hasilnya terletak antara 5 – 10%.
•
Terdapat dua titik pengukuran yang hasilnya lebih besar dari 10%
Sedangkan hasil pengukuran harmonisa tegangan dan arus pada proses spinning
atau pemintalan pada 9 titik yang berada di Sub Distribution panel (SDP) dan
Main Distribution Panel (MDP) dapat dilihat pada tabel 4.2.
Tabel 4.2 Hasil pengukuran harmonisa tegangan dan arus proses spinning
Harmonik Tegangan (%)
Proses
No
Harmonik Arus (%)
Fasa R
Fasa S
Fasa T
Fasa R
Fasa S
Fasa T
%
%
%
%
%
%
BPPT-PTKKE
28
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
Spinning
S1
4.3
4.2
4.2
31.8
30.8
30.5
S2
1.7
1.8
1.9
6.2
8.4
8.3
S3
2.3
2.1
2.4
28
28.7
35.9
S4
2.9
2.9
3.1
35
36.4
37.6
S5
1.8
2.1
1.8
1.7
2.1
1.8
S6
4.3
4
4
4.3
4
4
S7
1.9
2
2
4.3
3.8
4
S8
1.9
1.9
4.4
S9
1.8
1.8
3.8
3.8
3.6
Hasil pengukuran yang ditunjukkan pada tabel 4.2 memperlihatkan bahwa:
a. Harmonisa Tegangan
•
Terdapat 6 titik pengukuran yang hasilnya terletak antara 0 – 3 %.
•
Terdapat 3 titik pengukuran yang hasilnya terletak antara 3 – 5 %.
•
Tidak terdapat harmonisa tegangan diatas 5 %.
b. Harmonisa Arus
•
Terdapat 5 titik pengukuran yang hasilnya terletak antara 0 – 5 %.
•
Terdapat 1 titik pengukuran yang hasilnya terletak antara 5 – 10 %.
•
Terdapat 3 titik pengukuran yang hasilnya diatas 10 %.
4.2.2 Proses drawing
Hasil pengukuran pada proses drawing pada 3 titik yang berada di Sub
Distribution panel (SDP) dan Main Distribution Panel (MDP) dapat dilihat pada
tabel 4.3.
Tabel 4.3 Hasil pengukuran faktor daya, ketidakseimbangan tegangan dan arus
proses Drawing
Faktor daya (Cos φ)
Proses
No
Fasa R
Fasa S
Fasa T
Persentase
ketidakseimbangan
tegangan
-
-
-
%
Persentase
Ketidakseimbangan
arus
%
BPPT-PTKKE
29
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
Drawing
D1
0.71
0.705
0.714
1.93
27.26
D2
0.834
0.835
0.843
0.84
4.84
D3
0.619
0.559
0.547
1.96
19.58
Hasil pengukuran yang ditunjukkan pada tabel 4.3 memperlihatkan bahwa :
a. Faktor daya:
•
Terdapat satu buah titik pengukuran yang faktor dayanya lebih kecil dari
0,7, bahkan ada beberapa titik pengukuran yang datanya tidak lengkap.
•
Terdapat dua buah titik pengukuran yang faktor dayanga terletak antara
0,70 – 0,8
b. Ketidakseimbangan tegangan, terdapat 3 titik pengukuran yang nilainya
kurang dari 2%.
c. Ketidakseimbangan arus:
•
Terdapat satu titik pengukuran yang hasilnya terletak antara 2 – 5 %
•
Terdapat dua titik pengukuran yang hasilnya lebih besar dari 10%.
Sedangkan hasil pengukuran harmonisa tegangan dan arus pada proses drawing
pada 3 titik yang berada di Sub Distribution panel (SDP) dan Main Distribution
Panel (MDP) dapat dilihat pada tabel 4.4
Tabel 4.4 Hasil pengukuran harmonisategangan dan arus proses drawing
Harmonik Tegangan (%)
Proses
Drawing
No
Harmonik Arus (%)
Fasa R
Fasa S
Fasa T
Fasa R
Fasa S
Fasa T
%
%
%
%
%
%
D1
1.7
1.7
2.1
5.6
5
5.1
D2
2.5
2.9
2.5
27.5
29.3
27.6
D3
2.7
2.5
2.4
11.8
7.8
7.5
Hasil pengukuran yang ditunjukkan pada tabel 4.4 memperlihatkan bahwa:
a. Harmonisa Tegangan
•
Terdapat 3 titik pengukuran yang hasilnya terletak antara 0 – 3 %.
BPPT-PTKKE
30
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
•
Tidak terdapat harmonisa tegangan di atas 3 %.
b. Harmonisa Arus
•
Tidak terdapat pengukuran yang hasilnya terletak antara 0 – 5 %.
•
Terdapat 2 titik pengukuran yang hasilnya terletak antara 5 – 10 %.
•
Terdapat 1 titik pengukuran yang hasilnya diatas 10 %.
4.2.3 Proses finishing
Hasil pengukuran pada proses finishing pada 6 titik yang berupa Sub Distribution
panel (SDP) dan Main Distribution Panel (MDP) dapat dilihat pada tabel 4.5.
Tabel 4.5 Hasil pengukuran faktor daya, ketidakseimbangan tegangan dan arus
proses finishing
Faktor daya (Cos φ)
Fasa R
Fasa S
Fasa T
Persentase
ketidakseimbangan
tegangan
-
-
-
%
%
F1
0.629
0.625
0.648
0.50
5.22
F2
0.785
0.945
0.203
0.49
2.69
F3
0.782
0.927
0.169
0.26
7.75
F4
0.506
0.78
0.77
0.00
20.46
F5
0.976
0.859
0.211
0.79
26.77
F6
0.956
0.831
0.083
0.26
17.77
Proses
Finishing
No
Persentase
Ketidakseimbangan
arus
Hasil pengukuran yang ditunjukkan pada tabel 4.5 memperlihatkan bahwa:
a. Faktor daya:
•
Terdapat lima buah titik pengukuran yang faktor dayanya lebih kecil dari
0,7,
•
Terdapat satu buah titik pengukuran yang faktor dayanga terletak antara
0,70 – 0,85.
b. Ketidakseimbangan tegangan terdapat 6 titik dengan nilai ketidakseimbangan
tegangan lebih kecil dari 2%.
c. Ketidakseimbangan arus:
BPPT-PTKKE
31
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
•
Terdapat hasil pengukurannya yang besarnya < 2%.
•
Terdapat satu titik pengukuran yang hasilnya terletak antara 2 – 5 %
•
Terdapat satu titik pengukuran yang hasilnya terletak antara 5 – 10%.
•
Terdapat tiga titik pengukuran yang hasilnya lebih besar dari 10%
Sedangkan hasil pengukuran harmonisa tegangan dan arus pada proses finishing
pada 6 titik yang berada di Sub Distribution panel (SDP) dan Main Distribution
Panel (MDP) dapat dilihat pada tabel 4.6.
Tabel 4.6 Hasil pengukuran harmonisa tegangan dan arus proses finishing
Harmonik Tegangan (%)
Proses
Finishing
No
Harmonik Arus (%)
Fasa R
Fasa S
Fasa T
Fasa R
Fasa S
Fasa T
%
%
%
%
%
%
F1
1.8
1.9
1.7
3.2
3.5
2.4
F2
4.1
4.5
4.4
34.8
34.4
36.6
F3
5.1
5.1
5.1
44.3
37.1
41.6
F4
3.4
4.4
4.4
16.5
4.2
4.7
F5
2.1
100
100
8.9
100
100
F6
5
4.6
4.8
29.4
27
30.9
Hasil pengukuran yang ditunjukkan pada tabel 4.6 memperlihatkan bahwa:
a. Harmonisa Tegangan
•
Terdapat 1 titik pengukuran yang hasilnya terletak antara 0 – 3 %.
•
Terdapat 3 titik pengukuran yang hasilnya terletak antara 3 – 5 %.
•
Terdapat 1 titik pengukuran yang hasilnya diatas 5 %
b. Harmonisa Arus
•
Tidak terdapat pengukuran yang hasilnya terletak antara 0 – 5 %.
•
Terdapat 2 titik pengukuran yang hasilnya terletak antara 5 – 10 %.
•
Terdapat 1 titik pengukuran yang hasilnya diatas 10 %.
BPPT-PTKKE
32
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
4.2.4 Proses twisting
Hasil pengukuran pada proses twisting pada 3 titik yang berupa Sub Distribution
panel (SDP) dan Main Distribution Panel (MDP) dapat dilihat pada tabel 4.7.
Tabel 4.7 Hasil pengukuran faktor daya, ketidakseimbangan tegangan dan arus
proses twisting
Faktor daya (Cos φ)
Fasa R
Fasa S
Fasa T
Persentase
ketidakseimbangan
tegangan
-
-
-
%
%
T1
0.556
0.67
0.678
0.98
17.03
T2
0.62
0.6
0.6
1.34
12.64
T3
0.68
0.64
0.72
7.21
15.20
Proses
Twisting
No
Persentase
Ketidakseimbangan
arus
Hasil pengukuran yang ditunjukkan pada tabel 4.7 memperlihatkan bahwa:
a. Faktor daya terdapat tiga buah titik pengukuran yang faktor dayanya lebih kecil
dari 0,7,
b. Ketidakseimbangan tegangan:
•
Terdapat dua titik pengukuran dengan nilai ketidakseimbangan tegangan
lebih kecil dari 2%.
•
Terdapat satu titik pengukuran yang menunjukkan ketidakseimbangan
tegangan yang terletak antara 5 – 10%
c. Ketidakseimbangan arus, terdapat tiga titik pengukuran yang hasilnya lebih
besar dari 10%.
Sedangkan hasil pengukuran harmonisa tegangan dan arus pada proses twisting
pada 3 titik yang berada di Sub Distribution panel (SDP) dan Main Distribution
Panel (MDP) dapat dilihat pada tabel 4.8.
Tabel 4.8 Hasil pengukuran harmonisa tegangan dan arus proses twisting
Harmonik Tegangan (%)
Proses
No
Harmonik Arus (%)
Fasa R
Fasa S
Fasa T
Fasa R
Fasa S
Fasa T
%
%
%
%
%
%
BPPT-PTKKE
33
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
Twisting
T1
3.1
2.6
3
3
2.6
2.9
T2
3
2.8
2.9
3.3
4.1
4
T3
2.6
2.9
2.7
2.4
1.8
2.2
Hasil pengukuran yang ditunjukkan pada tabel 4.8 memperlihatkan bahwa:
a. Harmonisa Tegangan
•
Terdapat 2 titik pengukuran yang hasilnya terletak antara 0 – 3 %.
•
Terdapat 1 titik pengukuran yang hasilnya terletak antara 3 – 5 %.
•
Terdapat 1 titik pengukuran yang hasilnya diatas 5 %.
b. Harmonisa Arus
•
Tidak terdapat pengukuran yang hasilnya terletak antara 0 – 5 %.
•
Terdapat 2 titik pengukuran yang hasilnya terletak antara 5 – 10 %.
•
Tidak terdapat harmonisa arus diatas 10 % pada proses twisting.
4.2.5 Proses knitting
Hasil pengukuran pada proses knitting pada 4 titik yang berupa Sub Distribution
panel (SDP) dan Main Distribution Panel (MDP) dapat dilihat pada tabel 4.9.
Tabel 4.9 Hasil pengukuran faktor daya, ketidakseimbangan tegangan dan arus
proses knitting
Faktor daya (Cos φ)
Proses
Knitting
Fasa R
Fasa S
Fasa T
Persentase
ketidakseimbangan
tegangan
-
-
-
%
%
K1
0.66
0.896
0.148
0.51
11.83
K2
0.408
0.884
0.996
0.81
90.49
K3
0.2
0.2
0.2
0.79
18.75
K4
0.557
0.697
0.694
1.30
21.51
No
Persentase
Ketidakseimbangan
arus
Hasil pengukuran yang ditunjukkan pada tabel 4.9 memperlihatkan bahwa :
a. Faktor daya, terdapat empat buah titik pengukuran yang faktor dayanya lebih
kecil dari 0,7.
BPPT-PTKKE
34
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
b. Ketidakseimbangan tegangan, terdapat 4 titik dengan nilai ketidakseimbangan
tegangan lebih kecil dari 2%.
c. Ketidakseimbangan arus, terdapat empat titik pengukuran yang hasilnya lebih
besar dari 10%
Sedangkan hasil pengukuran harmonisa tegangan dan arus pada proses knitting
pada 4 titik yang berada di Sub Distribution panel (SDP) dan Main Distribution
Panel (MDP) dapat dilihat pada tabel 4.10.
Tabel 4.10 Hasil pengukuran harmonisa tegangan dan arus proses knitting
Harmonik Tegangan (%)
Proses
Knitting
Harmonik Arus (%)
Fasa R
Fasa S
Fasa T
Fasa
R
Fasa S
Fasa T
%
%
%
%
%
%
K1
5.3
5.4
5.3
0
0
0
K2
3.2
3.5
3.7
7
5.9
6
K3
5.6
5.6
5.5
4.6
4.6
4.3
K4
5
5.4
5.1
4.4
5.1
5.3
No
Hasil pengukuran yang ditunjukkan pada tabel 4.10 memperlihatkan bahwa:
a. Harmonisa Tegangan
•
Tidak terdapat harmonisa tegangan yang hasilnya terletak antara 0 – 3 %.
•
Terdapat 1 titik pengukuran yang hasilnya terletak antara 3 – 5 %.
•
Terdapat 3 titik pengukuran yang hasilnya diatas 5 %.
b. Harmonisa Arus
•
Terdapat 1 titik pengukuran yang hasilnya terletak antara 0 – 5 %.
•
Terdapat 2 titik pengukuran yang hasilnya terletak antara 5 – 10 %.
•
Tidak terdapat harmonisa arus diatas 10 % pada proses knitting.
4.2.6 Proses printing
Hasil pengukuran pada proses printing pada 5 titik yang berupa Sub Distribution
BPPT-PTKKE
35
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
panel (SDP) dan Main Distribution Panel (MDP) dapat dilihat pada tabel 4.11.
Tabel 4.11 Hasil pengukuran faktor daya, ketidakseimbangan tegangan dan arus
proses Printing
Faktor daya (Cos φ)
Fasa R
Fasa S
Fasa T
Persentase
ketidakseimbangan
tegangan
-
-
-
%
%
P1
0.734
0.623
0.522
0.99
41.74
P2
0.617
0.681
0.699
8.26
27.07
P3
0.918
0.91
0.923
0.52
9.92
P4
0.975
0.975
0.06
0.78
54.37
P5
0.999
0.054
0.84
0.00
12.95
Proses
Printing
No
Persentase
Ketidakseimbangan
arus
Hasil pengukuran yang ditunjukkan pada tabel 4.11 memperlihatkan bahwa:
a. Faktor daya:
•
Terdapat empat buah titik pengukuran yang faktor dayanya lebih kecil dari
0,7.
•
b.
Terdapat satu titik pengukuran yang faktor dayanya lebih besar dari 0,9.
Ketidakseimbangan tegangan:
•
Terdapat 4 titik dengan nilai ketidakseimbangan tegangan lebih kecil dari
2%.
•
Terdapat satu buah titik pengukuran yang ketidakseimbangannya terletak
antara 5 – 10%.
c. Ketidakseimbangan arus:
•
Terdapat satu titik pengukuran yang hasilnya terletak antara 5 – 10%.
•
Terdapat empat titik pengukuran yang hasilnya lebih besar dari 10%.
Sedangkan hasil pengukuran harmonisa tegangan dan arus pada proses printing
pada 5 titik yang berada di Sub Distribution panel (SDP) dan Main Distribution
Panel (MDP) dapat dilihat pada tabel 4.12.
BPPT-PTKKE
36
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
Tabel 4.12 Hasil pengukuran harmonisa tegangan dan arus proses
Harmonik Tegangan (%)
Proses
No
Printing
Harmonik Arus (%)
Fasa R
Fasa S
Fasa T
Fasa R
Fasa S
Fasa T
%
%
%
%
%
%
P1
3.6
3.6
3
3.2
3.5
3.2
P2
2.2
3.8
1.7
2.2
3.4
1.8
P3
7.5
6.5
6.5
27.1
31.1
30.5
P4
3.8
3.5
3.9
19.4
24.1
6.2
P5
3.4
4.2
4.4
5.9
8.3
10.5
Hasil pengukuran yang ditunjukkan pada tabel 4.12 memperlihatkan bahwa:
a. Harmonisa Tegangan
•
Terdapat 1 titik pengukuran yang hasilnya terletak antara 0 – 3 %.
•
Terdapat 3 titik pengukuran yang hasilnya terletak antara 3 – 5 %.
•
Terdapat 1 titik pengukuran yang hasilnya diatas 5 %.
b. Harmonisa Arus
•
Terdapat 2 titik pengukuran yang hasilnya terletak antara 0 – 5 %.
•
Terdapat 1 titik pengukuran yang hasilnya terletak antara 5 – 10 %.
•
Terdapat 2 titik pengukuran yang hasilnya diatas 10 %.
4.2.7 Proses weaving
Hasil pengukuran pada proses weaving pada 7 titik yang berupa Sub Distribution
panel (SDP) dan Main Distribution Panel (MDP) dapat dilihat pada tabel 4.3.
Tabel 4.13 Hasil pengukuran faktor daya, ketidakseimbangan tegangan dan arus
proses Weaving
Faktor daya (Cos φ)
Proses
Weaving
Fasa R
Fasa S
Fasa T
Persentase
ketidakseimbangan
tegangan
-
-
-
%
%
W1
0.792
0.804
0.83
1.51
4.27
W2
0.634
0.687
0.598
1.53
4.96
No
Persentase
Ketidakseimbangan
arus
BPPT-PTKKE
37
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
W3
0.651
0.645
0.532
0.99
18.14
W4
0.518
0.499
0.37
1.39
15.10
W5
0.986
0.861
0.82
1.32
7.75
W6
0.191
0.942
0.908
0.27
14.63
W7
0.994
0.954
0.989
0.79
26.87
Hasil pengukuran yang ditunjukkan pada tabel 4.13 memperlihatkan bahwa:
a. Faktor daya:
•
Terdapat empat buah titik pengukuran yang faktor dayanya lebih kecil dari
0,7.
•
Terdapat satu buah titik pengukuran yang faktor dayanya terletak antara
0,7 – 0,85.
•
Terdapat dua buah titik pengukuran yang factor dayanya terletak antara
0,85 – 0,90.
•
Terdapat satu titik pengukuran yang faktor dayanya lebih besar dari 0,9
b. Ketidakseimbangan tegangan, terdapat 7 titik dengan nilai ketidakseimbangan
tegangan lebih kecil dari 2%.
c. Ketidakseimbangan arus:
•
Terdapat dua titik pengukuran yang hasilnya terletak antara 2 – 5 %
•
Terdapat satu titik pengukuran yang hasilnya terletak antara 5 – 10%.
•
Terdapat empat titik pengukuran yang hasilnya lebih besar dari 10%
Sedangkan hasil pengukuran harmonisa tegangan dan arus pada proses weaving
pada 7 titik yang berada di Sub Distribution panel (SDP) dan Main Distribution
Panel (MDP) dapat dilihat pada tabel 4.14.
Tabel 4.14 Hasil pengukuran harmonisa tegangan dan arus proses weaving
Harmonik Tegangan (%)
Proses
Weaving
No
Harmonik Arus (%)
Fasa R
Fasa S
Fasa T
Fasa R
Fasa S
Fasa T
%
%
%
%
%
%
W1
3.6
3.7
3.2
6.3
5.7
4.1
W2
2
1.9
2
2
2
2
BPPT-PTKKE
38
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
W3
1.9
1.8
2.2
1.9
1.9
2.2
W4
2.5
2.7
2.7
2.4
2.8
2.6
W5
2.4
2.3
2.4
5.8
4
4.3
W6
3.8
4.1
4.3
31.6
29.4
29.5
W7
1.1
1.2
1.2
1.2
1
1.3
Hasil pengukuran yang ditunjukkan pada tabel 4.14 memperlihatkan bahwa:
a. Harmonisa Tegangan
•
Terdapat 5 titik pengukuran yang hasilnya terletak antara 0 – 3 %.
•
Terdapat 2 titik pengukuran yang hasilnya terletak antara 3 – 5 %.
•
Tidak terdapat harmonisa tegangan diatas 5 %.
b. Harmonisa Arus
•
Terdapat 2 titik pengukuran yang hasilnya terletak antara 0 – 5 %.
•
Terdapat 1 titik pengukuran yang hasilnya terletak antara 5 – 10 %.
•
Terdapat 1 titik pengukuran yang hasilnya diatas 10 %.
4.2.8 Proses dyeing
Hasil pengukuran pada proses dyeing pada 5 titik yang berupa Sub Distribution
panel (SDP) dan Main Distribution Panel (MDP) dapat dilihat pada tabel 4.15.
Tabel 4.15 Hasil pengukuran faktor daya, ketidakseimbangan tegangan dan arus
proses dyeing
Faktor daya (Cos φ)
Proses
Dyeing
Fasa R
Fasa S
Fasa T
Persentase
ketidakseimbangan
tegangan
-
-
-
%
%
D1
0.857
0.846
0.847
1.79
68.65
D2
0.857
0.952
0.97
3.57
51.28
D3
0.946
0.896
0.374
1.56
53.07
D4
0.796
0.783
0.789
1.29
16.80
D5
0.8
0.7
0.9
1.11
52.54
No
Persentase
Ketidakseimbangan
arus
Hasil pengukuran yang ditunjukkan pada tabel 4.15 memperlihatkan bahwa :
BPPT-PTKKE 39
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
a. Faktor daya:
•
Terdapat satu buah titik pengukuran yang faktor dayanya lebih kecil dari
0,7.
•
Terdapat tiga buah titik pengukuran yang factor dayanya terletak antara
0,70 – 0,85
•
Terdapat satu buah titik pengukuran yang faktor dayanga terletak antara
0,85 – 0,90.
b. Ketidakseimbangan tegangan:
•
terdapat 4 titik dengan nilai ketidakseimbangan tegangan lebih kecil dari
2%.
•
Terdapat satu titik pengukuran yang ketidakseimbangan tegangan terletak
antara 2 – 5%.
c. Ketidakseimbangan arus, terdapat empat titik pengukuran yang hasilnya lebih
besar dari 10%.
Sedangkan hasil pengukuran harmonisa tegangan dan arus pada proses dyeing
pada 5 titik yang berada di Sub Distribution panel (SDP) dan Main Distribution
Panel (MDP) dapat dilihat pada tabel 4.16.
Tabel 4.16 Hasil pengukuran harmonisa tegangan dan arus proses dyeing
Harmonik Tegangan (%)
Proses
Dyeing
No
Harmonik Arus (%)
Fasa R
Fasa S
Fasa T
Fasa R
Fasa S
Fasa T
%
%
%
%
%
%
D1
3.5
3.7
3.4
25.2
24
22.3
D2
2.8
2.6
2.5
2.9
2.6
3
D3
4.5
4.9
4.6
8.9
10.4
7.6
D4
4.5
5.2
5.5
4.5
5.6
4.3
D5
0.8
0.7
0.9
0.9
0.8
1
Hasil pengukuran yang ditunjukkan pada tabel 4.16 memperlihatkan bahwa :
a. Harmonisa Tegangan
•
Terdapat 2 titik pengukuran yang hasilnya terletak antara 0 – 3 %.
•
Terdapat 2 titik pengukuran yang hasilnya terletak antara 3 – 5 %.
•
Terdapat 1 titik pengukuran yang hasilnya diatas 5 %.
BPPT-PTKKE
40
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
b. Harmonisa Arus
•
Terdapat 3 titik pengukuran yang hasilnya terletak antara 0 – 5 %.
•
Terdapat 1 titik pengukuran yang hasilnya terletak antara 5 – 10 %.
•
Terdapat 1 titik pengukuran yang hasilnya diatas 10 %.
BPPT-PTKKE
41
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
BAB V
POTENSI PEMANFAATAN PERALATAN KUALITAS DAYA / MITIGASI
5.1.
Berdasarkan Pada Hasil Survei
Gangguan kualitas daya adalah gangguan yang terjadi karena adanya perubahan
bentuk tegangan, arus atau frekuensi yang bisa menyebabkan kegagalan atau
misoperasion peralatan, baik peralatan milik PLN maupun milik konsumen; artinya
masalah kualitas daya bisa merugikan pelanggan maupun PLN. Namun baik
pelanggan maupun PLN, tidak semua peduli dengan kondisi gangguan yang
dialaminya karena diperlukannya biaya untuk melakukan perbaikan kualitas daya.
Selain melakukan pengukuran, survei melalui kuisioner juga dilakukan untuk
mengetahui gangguan kualitas daya yang terjadi pada industri. Kuisioner ini untuk
mengakomodir kejadian yang tidak terekam selama pengukuran tapi terjadi dan
dampaknya terasa bagi industri, hasil kuisioner dapat dilihat pada gambar 5.1.
dan table 5.1.
Gambar 5.1 Gangguan kualitas daya
Tabel 5.1 Prosentase kejadian gangguan kualitas daya di industri tekstil
Jenis Gangguan
Voltage Dip
Jumlah Kejadian berdasar Lokasi Industri
Tangerang Jawa Tengah
Jawa Timur Jawa Barat
18
27
3
17
Prosentase
Kejadian
21%
BPPT-PTKKE
42
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
Short Interruption
Long Interruption
Surge and Transient
Harmonic
Flicker
27
36
9
0
30
26
12
2
0
0
9
42
0
0
0
19
7
2
0
24
26%
31%
4%
0%
17%
100%
Dengan melihat kondisi tersebut, maka potensi pemanfaatan peralatan kualitas
daya yang perlu diterapkan adalah sebagai berikut:
a. Prosentase kejadian gangguan kualitas daya akibat voltage dip (penurunan
tegangan 10 – 90 % selama 0.5 siklus sampai 1 menit) dan short interruption
(interupsi sampai 2 detik) di industri tekstil pada tabel 5.1 masing-masing
mencapai 21% dan 26% dari total kejadian gangguan kualitas daya. Dengan
demikian potensi pemanfaatan peralatan kualitas daya untuk mengatasi
voltage dip dan short interruption cukup besar. Peralatan yang bisa digunakan
antara lain:
•
Uninterruptible Power Supply (UPS), merupakan suatu peralatan listrik
yang umum digunakan pada saat sumber listrik mengalami interupsi.
Biasanya cukup untuk mensuplai power standby dan mematikan peralatan
sensitif yang dilindungi. Suplai power cukup untuk menyimpan data dan
normal shutdown untuk peralatan seperti komputer.
•
Superconducting Magnetic Energy Storage (SMES), sebuah medan
magnet dibuat dengan cara mensirkulasi arus DC dalam kumparan tertutup
kawat superkonduktor. Jalur sirkulasi ini dapat di open/close melalui
saklar/switch.
Ketika
saklar
dimatikan
(open),
kumparan
magnet
berperilaku sebagai sumber arus dan akan memaksa arus masuk ke power
converter yang berfungsi sabagai charger sampai tegangan tertentu.
Modulasi yang tepat dari saklar/switch open/close ini dapat menahan
tegangan dalam rentang operasi yang tepat dari inverter, yang mengubah
tegangan DC menjadi AC.
BPPT-PTKKE
43
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
Gambar 5.2 Superconducting Magnetic Energy Storage
Sistem SMES sangatlah besar dan umumnya dipakai untuk mengatasi
gangguan dengan jangka waktu yang sangat pendek, seperti gangguan
akibat switching beban.
•
Dynamic Voltage Restorer (DVR), bertindak layaknya sebagai sumber
tegangan dihubungkan secara seri dengan beban. Prinsip kerja dari DVR
yang paling umum dapat dilihat pada gambar 5.3.
Gambar 5.3 Dynamic Voltage Restorer
Tegangan output dari DVR menjaga agar tegangan di sisi beban selalu
BPPT-PTKKE
44
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
konstan sesuai dengan tegangan kerjanya dengan menggunakan trafo
step-up dan/atau energi disimpan untuk menyuntik daya aktif dan reaktif
sumber pasokan melalui konverter tegangan.
b. Prosentase gangguan kualitas daya akibat long interruption (interupsi lebih
dari 2 detik) di industri tekstil pada tabel 5.1 mencapai 31 % dari total kejadian
gangguan kualitas daya dan paling sering terjadi dibandingkan dengan
gangguan kualitas daya yang lain. Dengan demikian potensi pemanfaatan
peralatan kualitas daya untuk mengatasi gangguan long interruption cukup
besar. Peralatan yang bisa dipakai untuk menangani long interruption salah
satunya adalah flywheel/ atau roda gila.
Flywheel/roda gila adalah perangkat elektromekanis yang biasanya terinstal
pada mesin listrik berputar (seperti motor/generator ) yang memiliki massa
berputar untuk menyimpan energi dalam jangka pendek. Sistem penggerak
motor roda gila bersumber dari tenaga listrik yang disediakan grid untuk
menjaga agar tetap berputar dan apabila sewaktu-waktu terjadi interupsi maka
putaran ini dipakai untuk menghasilkan energi.
Gambar 5.4 Sistem flywheel yang terinstal pada diesel engine
Pada sistem flywheel yang terinstal pada diesel engine (gambar 5.4), flywheel
berfungsi memback-up power selama hilangnya pasokan listrik (interupsi)
sampai diesel engine sebagai back-up online ke jaringan. Roda gila mampu
BPPT-PTKKE
45
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
mensuplai energi selama 1-100 detik, untuk back-up generator yang rata-rata
membutuhkan 5 – 20 detik baru bisa online ke jaringan.
c. Prosentase gangguan kualitas daya akibat surge dan transient di industri
tekstil pada tabel 5.1 sekitar 4 % dari total kejadian gangguan kualitas daya
dan paling jarang terjadi dibandingkan dengan gangguan kualitas daya yang
lain. Potensi pemanfaatan peralatan kualitas daya untuk mengatasi surge dan
transient antara lain:
•
Transient
Voltage
Surge
suppressors
(TVSS)
digunakan
sebagai
antarmuka antara sumber daya dan beban sensitif, sehingga tegangan
transien dijepit oleh TVSS sebelum mencapai beban. TVSS biasanya
mengandung komponen dengan resistansi nonlinier (metal oxyde varistor
atau dioda zener) yang membatasi tegangan yang berlebihan dan
menyalurkan setiap energi impuls berlebih tersebut ke sistem grounding.
d. Prosentase kejadian gangguan kualitas daya akibat harmonisa di industri
tekstil berdasaran pada hasil survei tidak terdapat gangguan tersebut. Namun
hal ini perlu di cross check, karena harmonisa tidak bisa dilihat secara visual
tapi diperlukan pengukuran. Untuk solusi masalah harmonisa, peralatan yang
umum dipakai adalah filter harmonic. Filter harmonic digunakan untuk
mengurangi harmonik yang tidak diinginkan. Filter harmonic dapat dibagi
dalam dua kelompok: filter pasif dan filter aktif.
Filter pasif (gambar 5.5) berada dalam sebuah jalur impedansi rendah
bersama dengan frekuensi harmonik yang akan dilemahkan dengan
menggunakan komponen pasif (induktor, kapasitor dan resistor). Beberapa
filter pasif yang terhubung secara paralel diperlukan untuk menghilangkan
beberapa komponen harmonik. Jika sistem bervariasi (ada perubahan
komponen harmonik), filter pasif menjadi tidak efektif dan menyebabkan
resonansi.
BPPT-PTKKE
46
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
Gambar 5.5 Filter Pasif
Filter aktif (gambar 5.6) dapat menganalisis bentuk arus yang dikonsumsi oleh
beban dan menciptakan arus untuk mereduksi harmonisa arus yang dihasilkan
oleh beban. Harga filter aktif cukup mahal, tetapi memiliki kelebihan mampu
mengatasi harmonik yang tidak diketahui atau berubah-ubah.
Gambar 5.6 Filter aktif
e. Prosentase kejadian gangguan kualitas daya akibat flicker di industri tekstil
pada tabel 5.1 sekitar 17 % dari total kejadian gangguan kualitas daya.
Voltage flicker terjadi karena amplitude gelombang frekuensi yang kurang dari
30 Hz yang disebabkan oleh kondisi tidak stabil dari sistem, biasanya dapat
dilihat dari intensitas cahaya lampu yang bervariasi. Untuk solusi masalah
flicker, peralatan yang umum dipakai adalah static VAR compensator.
Static VAR compensator menggunakan kombinasi kapasitor dan reaktor untuk
mengatur tegangan dengan cepat. Solid-state switch mengontrol penyisipan
kapasitor dan reaktor sesuai dengan besarannya untuk mencegah fluktuasi
tegangan. Aplikasi utama dari static VAR ini adalah sebagai regulator
tegangan pada tegangan tinggi dan mereduksi flicker yang disebabkan oleh
switching beban besar (seperti tungku induksi).
BPPT-PTKKE
47
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
Gambar 5.7 Static VAR Compensator
5.2 Potensi Pemanfaatan Peralatan Kualitas Daya Berdasar Pada Hasil
Pengukuran
Dari hasil pengukuran seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya,
rekomendasi yang diberikan serta monitoring terhadap pelaksanaan rekomendasi
tersebut, ternyata kesadaran pemanfaatan peralatan untuk memperbaiki kualitas
daya di industri tekstil masih rendah. Potensi pemanfaatan peralatan kualitas
daya disajikan melalui gambar 5.8. Potensi ini berdasar hasil pengukuran di 33
industri tekstil.
Gambar 5.8 Potensi Pemanfaatan Peralatan Kualitas Daya Hasil Pengukuran
BPPT-PTKKE
48
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
Dari gambar 5.8 dapat dijelaskan bahwa terdapat 20 perusahaan dengan faktor
daya yang rendah dan direkomendasikan untuk memasang kapasitor bank.
Berdasarkan pada hasil monitoring 20 perusahaan tersebut, 14 perusahaan
sudah melakukan rekomendasi dan sekitar 6 perusahaan belum. Dampak
langsung terhadap pemasangan alat ini, yaitu berkurangnya denda kVArh dalam
rekening pembayaran listrik yang mendorong sejumlah industri melaksanakan
rekomendasi tersebut. Namun untuk penanganan gangguan kualitas daya yang
lain, industri belum begitu antusias untuk menerapkannya. Seperti halnya filter
harmonisa yang diperlukan untuk melindungi peralatan dari kerusakan akibat
harmonisa dan energy management system yang diperlukan untuk mengetahui
efektivitas pemanfaatan energi.
Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa harmonisa dapat menyebabkan
kerusakan
terhadap
peralatan.
Terjadinya
gelombang
harmonisa
dapat
disebabkan karena penggunaan beban-beban non linier pada sistem tenaga yang
menimbulkan distorsi pada bentuk gelombang sinus. Beban non-linier ini
dimodelkan sebagai sumber arus yang menginjeksikan arus harmonisa ke dalam
sistem tenaga. Selain itu, semakin banyaknya peralatan elektronika yang
digunakan seperti: tv, komputer, dan alat penghemat daya akan semakin
menambah harmonisa pada arus listrik, sehingga THD yang dihasilkan akan
semakin besar. Melihat pentingnya mereduksi harmonisa, dan berdasarkan pada
gambar 5.8 terdapat 21 perusahaan dengan harmonisa mendekati atau melebihi
ambang yang telah ditetapkan. Namun berdasarkan pada hasil monitoring
pelaksanaan rekomendasi dari 21 perusahaan dengan rekomendasi tersebut,
sekitar 7 perusahaan (30%) melaksanakan hasil rekomendasi.
Dalam energy management system, dipelajari juga cara penggunaan suatu energi
agar dapat seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Energy
management system dalam suatu industri sangat diperlukan sebagai upaya untuk
meningkatkan daya saing industri tersebut. Selain itu dengan adanya energy
management system di industri dapat meningkatkan keuntungan baik dari sektor
finansial maupun sektor lingkungan. Dari sektor finansial dengan penerapan
energy management system maka dengan menggunakan energi seminimal
BPPT-PTKKE
49
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
mungkin untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Dari sektor
lingkungan dengan penerapan energy management system dapat membantu
memerangi global warming. Dengan sedikit mengkonsumsi energi berarti
mengurangi polusi termal dan penggunaan air pendingin, yang intinya dapat
meningkatkan kualitas lingkungan. Namun berdasarkan pada hasil monitoring
pelaksanaan rekomendasi dari 26 perusahaan dengan rekomendasi tersebut,
sekitar 5 perusahaan (20%) melaksanakan hasil rekomendasi.
BPPT-PTKKE
50
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
BAB 6. BIAYA PERMASALAHAN KUALITAS DAYA
Permasalahan kualitas daya yang berkaitan dengan interaksi antara jaringan
distribusi dengan sistem milik konsumen adalah suatu yang dapat dicegah. Hasil
survei terhadap konsumen besar yang mendapatkan suplai listriknya dari sisi
tegangan tinggi melalui jaringan transmisi maupun distribusi menunjukkan bahwa
kualitas suplai daya listrik tidak banyak dipermasalahkan, sementara survei
terhadap konsumen yang lebih kecil pada sisi tegangan rendah menunjukkan
banyaknya keluhan mengenai kualitas suplai daya listrik mereka. Tiga perubahan
besar terhadap karakteristik beban konsumen dan sistem distribusi tenaga listrik
telah mengubah komposisi persamaan kualitas daya yaitu:
a. Makin tingginya sensitifitas komponen dan peralatan terhadap variasi-variasi
kualitas daya.
b. Tersambungannya beban-beban sensitif pada jaringan secara luas serta
berbagai proses otomasi.
c. Makin meningkatnya jumlah beban yang menggunakan perangkat elektronika
daya pada proses konversi daya listrik.
6.1. Kajian Resiko
Permasalahan kualitas daya merupakan penyimpangan kelistrikan karena daya
listrik yang disalurkan ke peralatan menyebabkan kerusakan ataupun kejanggalan
operasi pada perangkat elektronika ataupun peralatan listrik lainnya. Gejala yang
lazim timbul antara lain berupa:
a. Terputusnya operasi atau padamnya peralatan tanpa sebab yang jelas.
b. Kerusakan atau kegagalan peralatan yang tidak menentu.
c. Kendali kinerja proses yang kacau.
d. Terhentinya alur proses produksi serta kesalahan data yang tak menentu.
e. Pemanasan komponen-komponen listrik.
Secara umum pada sektor industri, biaya yang timbul akibat terhentinya suatu
proses produksi sangatlah bervariasi karena sangat beragamnya kategori produk
BPPT-PTKKE
51
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
yang dihasilkan dan tingkat ketelitian yang dibutuhkan dari tiap peralatan serta
variasi fenomena gangguan kualitas daya. Menentukan biaya tahunan terkait
kualitas daya sangatlah rumit, dan memang pada kenyataannya hanya mungkin
untuk diperkirakan. Biaya yang disebabkan permasalahan kualitas daya juga
sangat bergantung pada jenis permasalahannya, sistem jaringan pelayanan listrik
yang ada, serta tipe, ukuran, dan karakteristik kinerja elektromekanik dari
peralatan ukur yang digunakan
6.2. Dampak Biaya Akibat Gangguan Kualitas Daya
Baik atau buruknya kualitas daya tidak akan terlepas dari biaya. Seperti telah
disebutkan sebelumnya, salah satu bagian penting dari penentuan biaya yang
terkait kualitas daya adalah menentukan apa yang sedang terkena gangguan dan
di mana, atau pada aspek operasi bisnis apa sajakah biaya ini muncul. Beberapa
penelitian jangka panjang mengungkapkan efek dari biaya tersembunyi (tidak
langsung) maupun yang dapat diidentifikasi, pada pihak penyedia tenaga listrik
maupun dari pihak pelanggannya.
Biaya yang dapat diidentifikasi biasanya berhubungan dengan tegangan sag serta
kejanggalan layanan listrik sementara atau lebih lama. Biaya teridentifikasi biasa
disebut sebagai biaya langsung yang mencakup biaya jam kerja, biaya bahan
terbuang, produk yang rusak, biaya pengulangan pekerjaan, biaya pemrograman
ulang atau penggantian data yang hilang, dan biaya peralatan manufaktur yang
rusak.
Sedangkan biaya tak langsung merefleksikan biaya kegagalan penjualan, biaya
kerusakan awal peralatan, biaya produk di luar spesifikasi, biaya dampak
pengejaran jadwal pengiriman, dan biaya berhubungan dengan penurunan
reputasi karena kegagalan pengiriman.
Beberapa persamaan telah dikembangkan untuk mengidentifikasikan perkiraan
secara kasar biaya yang terkait dengan gangguan terhadap berbagai proses,
dilihat dari sudut pandang cash-flow. Biaya teridentifikasi dan biaya tak langsung
yang akan ditentukan haruslah mencakup hal-hal sebagai berikut:
Total Biaya Gangguan Daya (TBGD) = ( A + B + C + D ) dalam Rupiah
BPPT-PTKKE
52
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
dimana:
A = upah kerja karyawan yang terlibat (Rp.)
B = kerugian produk yang disebabkan oleh gangguan daya (Rp.)
C = biaya restart (Rp.)
D = biaya tersembunyi (Rp.)
Nilai A , B , C dan D dapat ditentukan sebagai berikut:
A=ExFx(G+H)
B=IxJ
C=KxLx(G+H)+MxJ
D=NxO
dimana:
E = jumlah karyawan produktif yang terlibat
F = jangka waktu terjadinya gangguan (jam)
G = upah dasar per jam bagi karyawan yang terlibat (Rp.)
H= biaya overhead per jam per karyawan yang terlibat (Rp.)
I = kerugian jumlah unit produk yang disebabkan oleh gangguan
J = biaya kerugian/perbaikan per unit produk yang disebabkan oleh
gangguan
K = waktu restart (jam)
L = jumlah karyawan terlibat dalam proses restart
M= jumlah unit peralatan yang rusak karena proses restart
N= jumlah elemen biaya tersembunyi
O = Rp./elemen biaya tersembunyi
Permasalahan kualitas daya listrik semakin mendapat perhatian akhir-akhir ini,
baik dari sisi pelanggan maupun dari sisi pengelola sistem kelistrikan. Salah satu
BPPT-PTKKE
53
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
aspek dari penurunan kualitas daya listrik adalah efisiensi energi. Dengan
demikian kualitas daya listrik merupakan salah satu parameter yang perlu
ditimbang dalam suatu industri. Kualitas daya di suatu industri ditentukan oleh
arus, tegangan, frekuensi, harmonisa, faktor daya dan pengetanahan (grounding)
di industri tersebut. Kualitas daya listrik dapat dikatakan baik jika arus, tegangan,
dan frekuensi yang terdapat di industri selalu konstan. Tetapi pada kenyataanya
arus, tegangan dan frekuensi di industri tidak selalu bernilai konstan, tergantung
pada peralatan listrik yang dipakai dan pengaturan sistem distribusi listrik pada
industri.
Kualitas daya listrik pada kenyataannya berhubungan dengan gangguan
tegangan (voltage disturbance), harmonisa (harmonics), faktor daya (power
factor) dan kompensasi daya reaktif (reactive power compensation).
Berdasarkan pada hasil survei di beberapa industri tekstil terlihat bahwa peralatan
mesin maupun peralatan proses di industri berpotensi menyebabkan gangguan
kualitas daya. Peralatan yang perlu mendapat perhatian karena tingkat
prosentase kejadian yang cukup tinggi dan merupakan sumber gangguan internal
utama adalah kapasitor yang besarnya 67%, Peralatan yang banyak digunakan
industri untuk mengatasi masalah kualitas daya listrik adalah UPS yang besarnya
mencapai 67%, kemudian 45% untuk motor listrik, lalu contact relay 40%,
sedangkan untuk alat listrik lainnya adalah sebesar 35%. Terlihat dari data, PLN
paling banyak dianggap sebagai penyebab gangguan kualitas daya listrik pada
industri. Sering terjadi suplai daya PLN terputus secara tiba-tiba atau kualitas
suplai daya tidak normal akibat tegangan lebih, tegangan kurang dan tegangan
kedip yang disebabkan karena gangguan petir . Dengan ekonomi yang terus
tumbuh, permintaan akan tenaga listrik saat ini belum dapat sepenuhnya dipenuhi
oleh PT PLN. Akibat dari keterbatasan suplai ini, berdampak pada kehandalan
dan kualitas tenaga listrik yang diberikan ke konsumen/ industri.
BPPT-PTKKE
54
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
BAB VII
KESIMPULAN
Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut :
a.
Ketersediaan tenaga listrik dengan kualitas yang tinggi adalah sangat krusial
untuk memenuhi kebutuhan industri tekstil.
b.
Untuk mencegah kerugian yang tinggi terkait dengan permasalahan kualitas
daya, konsumen yang paling memerlukan harus mengambil tindakan untuk
mencegah permasalahan.
c.
Jika peralatan yang paling sensitif terpengaruh oleh kualitas daya, maka
instalasi teknologi restorasi, pembangkit terdistribusi, atau peralatan interface
harus dilakukan untuk mencegah permasalahan kualitas daya.
d.
Peralatan untuk Industri tekstil keluaran terbaru sangat sensitif terhadap
kualitas daya, terutama untuk kasus kerdip tegangan.
e.
Berdasarkan pada hasil pengukuran, maka benchmarking kualitas daya di
industri tekstil adalah sebagai berikut :
• faktor daya adalah > 0,95
• ketidakseimbangan tegangan < 2%
• ketidakseimbangan arus < 5 %
• harmonisa arus < 10%
• harmonisa tegangan <5%
BPPT-PTKKE
55
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
BAB VIII
REKOMENDASI
a. Permasalahan kerdip yang terjadi pada industri tekstil, pihak industri harus
memasang alat Device Voltage Restore (DVR). Dengan terpasangnya alat ini
proses produksi tidak terganggu walaupun terjadi kerdip tegangan.
b. Permasalahan ketidakseimbangan tegangan yang terjadi pada industri tekstil,
pihak industri perlu menerapkan Energy Management System (EMS). Dengan
adanya Management Energy System diharapkan dapat mengidentifikasi dan
menghilangkan sumber ketidakseimbangan tersebut.
c. Permasalahan ketidakseimbangan arus yang terjadi pada industri tekstil, pihak
industri perlu melakukan pemeriksaan rutin pada sambungan, regulator
tegangan serta penerapan Energy Management System (EMS).
d. Permasalahan rendahnya faktor daya yang terjadi pada industri tekstil, pihak
industri perlu memasang capacitor bank. Dengan terpasangnya alat ini
diharapkan dapat menaikkan faktor daya sampai mendekati 1.0.
e. Permasalahan tingginya harmonisa arus dan tegangan yang terjadi pada
industri tekstil, pihak industri perlu memasang filter harmonisa aktif.
BPPT-PTKKE
56
Benchmarking Kualitas Daya di Industri Tekstil
DAFTAR PUSTAKA
A. de Almeida, L. dkk. Power Quality Problems and New Solutions. Department of
Electrical and Computer Engineering University of Coimbra, Pólo II. Portugal
Targosz, Roman. Dkk. 2007. A study of the impact of power quality on electrical
energy critical industrial sectors. International Conference Electrical Power Quality
and Utilisation. Barcelona, Spain.
Barona, Amaya. dkk. 2007. New Power Quality Solutions Especially Designed For
Industrial Applications. International Conference Electrical Power Quality and
Utilisation. Barcelona, Spain
Ismy, Ernovian. 2012. Strategi Penghematan Melalui Penerapan Teknologi
Efisiensi Energi Pada Industri Tekstil Dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia.
Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Jakarta.
Presentasi “Revitalisasi Industri Tekstil dan Produk Tekstil melalui Program
Restrukturisasi Masin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil” FGD Strategi
Penghematan melalui Penerapan Teknologi Efisiensi Energi pada Industri Tekstil
di
Indonesia,
Direktorat
Jendral
Basis
Industri
Manufaktur,
Kementrian
Perindustrian RI, tahun 2012
Laporan pengaduan pelanggan bulan Januari s/d April 2013, PT. PLN(Persero),
Distribusi Jawa Barat dan Banten, Rayon Prima Priangan
BPPT-PTKKE
57
Download